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介绍了云南云天化红磷化工有限公司272 kt/a硫酸装置配套的800 kW热工异步发电机组挖潜增效改造情况.针对硫酸装置停车时无蒸汽供给,或正常生产时发电机组汽轮机出口0.5 MPa、250℃的蒸汽直接并入公司低压管网造成低压管网管道超温移位,以致热工异步发电机组被迫停运造成节能设备闲置的问题,通过设置减温减压装置和减... 相似文献
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山东红日阿康化工股份有限公司利用合成氨系统造气炉产生的吹风气和炉灰、炉渣、煤末以及提氢、合成的放空尾气在沸腾混燃锅炉中产生的33t/h,3.8MPa,420℃中压蒸汽,经过减温减压器减温、降压后送到低压蒸汽管网,供脱硫、脱碳、 相似文献
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0引言
我公司有1台B6.4.9/1.4背压发电汽轮机,属于公司节能装置,正常情况替代减温减压系统通过发电将4.9MPa次高压蒸汽减温减压为300℃、1.4MPa低压蒸汽,供给下游工艺系统。 相似文献
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1情况简介
我公司300kt/a尿素装置需用2.45MPa、225℃的中压蒸汽,而锅炉产出的蒸汽为5.0MPa、430℃,待送至尿素装置界区,压力已降为4.3MPa,温度降至410℃左右。传统设计一般用减温减压装置把蒸汽参数降到需要的温度和压力,这样做虽然满足了工艺要求,但造成一定的能源浪费。为了有效利用这一部分能量,我公司把与尿素装置配套的四号循环水站的循环水泵利用背压式汽轮机拖动,背压后的过热蒸汽再经1组减温阀组制成符合工艺要求的饱和蒸汽送往尿素装置,减温减压装置作为备用,当汽轮机出现故障时启用。这样既节约了电能又实现了蒸汽的梯级利用,同时也满足了工艺需要。 相似文献
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1蒸汽系统余热余压的能量梯级综合利用
公司锅炉是3.82MPa压力等级,在实施吹风气余热发电项目时,考虑到锅炉的这部分能量,吹风气锅炉也选用此压力等级,将两路蒸汽一起送人汽轮机发电,减压为1.2MPa供尿素系统生产使用。并且新增的造气炉夹套也更新为DJM型耐压水夹套,可产生1.2MPa蒸汽,直接并入生产系统蒸汽管网。 相似文献
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我厂硫酸车间为35000吨/年两转两吸硫磺制酸。1980年在原10000吨/年制酸系统扩建改造时于焚硫炉出口和转化器第四段出口设置了中压余热锅炉和低压余热锅炉各一台,产25公斤/厘米~2、400℃的过热蒸汽供750千瓦汽轮机发电,6~7公斤/厘米~2的饱和蒸汽,供生产、生活用。 相似文献
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介绍饱和蒸汽发电技术在金隆闪速炉-转炉铜冶炼装置废热利用系统中的应用。原设计采用过热蒸汽发电,背压蒸汽减温减压后供0.6 MPa蒸汽管网,多余放空,另用燃煤锅炉生产1.6MPa蒸汽供生产用。冶炼装置废热未得到很好的利用,装置运行费用很高。改造后采用KKK单级饱和蒸汽发电机组发电,由1台闪速炉和 3台转炉废热锅炉产生的饱和蒸汽(3.8MPa)一部分用于发电,另一部分减压后供1.6 MPa蒸汽管网,出发电机组的背压蒸汽供0.6 MPa蒸汽管网。该系统废热利用合理,不仅满足了全厂蒸汽需要,而且创造了较好的经济效益。 相似文献
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《中氮肥》2019,(6)
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司2×600 kt/a合成氨装置中4台合成气压缩机组汽轮机(抽凝式)开车初期,其中抽系统因蒸汽管网压力波动以及仪表控制系统不够完善等,致使机组多次出现跳车事故而未投用,9.8 MPa蒸汽管网去3.8 MPa蒸汽管网之减温减压器开度很大,由此导致高品质蒸汽降级使用;汽轮机在其后近5 a中均处于全凝工况运行,并出现汽轮机轮室压力和三级后压力逐步上涨、汽轮机排汽压力升高、汽轮机末级叶片断裂等问题。结合汽轮机的实际工况对合成气压缩机组汽轮机中抽系统投用的可行性与必要性进行深入分析、研究后,尝试将中抽系统投用,并通过不断地优化将中抽汽量调整至设计工况,经测算可产生良好的经济效益,且为汽轮机的稳定、优质、长周期运行提供了有力的保障。 相似文献
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新乡永金化工有限公司200 kt/a煤制乙二醇装置由于工艺设计方面存在一些不足等,经常出现1.7 MPa蒸汽放空而0.5 MPa蒸汽供应不足的情况。为此,基于乙二醇装置区内的蒸汽供需实际运行数据,通过热量衡算对乙二醇界区内0.2 MPa蒸汽系统、0.5 MPa蒸汽系统、1.7 MPa蒸汽系统进行蒸汽供需平衡核算,据核算结果提出各压力等级蒸汽供需优化方案:将部分1.7 MPa蒸汽减温减压送至0.5 MPa蒸汽管网,可解决1.7 MPa蒸汽富余而0.5 MPa蒸汽供应不足问题;将羰化反应预热器所用0.5 MPa蒸汽改为0.2 MPa蒸汽,可解决0.2 MPa蒸汽富余问题,并为0.5 MPa蒸汽管网减负。优化方案实施后,装置100%负荷下的实际生产情况表明,乙二醇合成系统的蒸汽得以梯级利用,各压力等级蒸汽实现了供需平衡,降低了乙二醇装置的蒸汽消耗,装置能效水平得到提升,助力了乙二醇装置生产成本的降低。 相似文献
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我公司于2010年10月投运的1套300 kt/a尿素装置工艺用2.6 MPa、235℃蒸汽由公司动力厂提供的4.4 MPa、435℃过热蒸汽经减温减压获得,为有效回收减温减压过程损失的能量,决定设置背压汽轮机,用汽轮机拖动循环水泵将这部分能量转化为有用功,同时汽轮机排汽作为后系统的蒸汽供应来源。但根据后系统所需蒸汽 相似文献
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介绍了宜都兴发化工有限公司两套硫黄制酸装置的蒸汽平衡和梯级利用情况,重点介绍了使用发电机组代替减温减压器的具体方案与平衡蒸汽的运行措施。利用发电机组对硫酸装置产生的蒸汽进行梯级减压利用,不但提高了蒸汽的热能利用率,降低了凉水塔的负荷,使装置现场的冒白现象得到改观,还可增加经济效益4 685万元/a,对企业节能降耗和降本增效具有积极的意义。 相似文献
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介绍了某400 kt/a阴极铜大型铜冶炼厂对铜冶炼系统和制酸系统的余热利用情况,对冶炼厂全流程的余热资源进行分析,提出了多点位余热高效梯级利用技术。将熔炼系统余热锅炉所产4.0MPa的中压饱和蒸汽在制酸系统转化一段过热至450℃、3.82 MPa,用于工业设备拖动;制酸系统干吸工序产生的0.8 MPa低压饱和蒸汽,部分在预转化工序过热至320℃、0.70 MPa,其余用作生产和生活用汽,酸冷却器产生的余热用于加热熔炼工序锅炉给水和干吸工序余热锅炉给水,还可用于冬季厂区供暖。该技术综合能源利用效率较高,真正实现多点位余热高效梯级利用,经济效益显著。 相似文献