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MAN 146轮毂铸件轮廓尺寸φ377 mm×215 mm,潮模砂铸造,铸件质量29.6 kg,采用半自动生产线造型,Z1410 AS气动微震压实造型机,型腔硬度85+5;6t中频炉熔化,材质为QT450-10.要求不得有气孔、缩孔、夹渣等铸造缺陷. 相似文献
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通过对球墨铸铁件电梯曳引机高速转子的铸造生产工艺分析,采用新的铸造生产工艺—无冒口铸造工艺,不仅节省了冒口清理工时,改善了表面粗糙度,而且提高了工艺出品率,同样一包铁液原来只浇注8型,现在可以浇注10型,取得了较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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差速器壳体无冒口铸造工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
采用雨淋浇口配合冷铁调节冷却速度,在汽车差速器左壳和3t叉车差速器右壳两种铸件上实现了湿型无冒口铸造,工艺出品率达93%。说明在球铁小件上也可以实现湿型无冒口铸造。 相似文献
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介绍了轮毂铸件的结构及技术要求,根据铸件结构特点,设计了侧冒口补缩工艺和压边冒口补缩工艺,利用MAGMA数值模拟软件进行模拟分析,结果表明:选用压边冒口补缩工艺,补缩通道始终畅通,冒口对铸件进行液态补缩,在凝固过程后期,冒口颈处能够及时凝固,铸件依靠石墨化膨胀自补缩来抵消收缩,而且铸件先于冒口颈凝固,补缩通道在铸件凝固过程中始终是畅通的,满足顺序凝固的要求,因而获得内部致密的铸件。首件试制后的结果显示:选择用压边冒口生产的轮毂组织致密性好,未出现缩孔、缩松缺陷,说明压边冒口的补缩作用效果明显,目前,已经进行了小批量生产,未收到客户关于铸件加工后有缺陷的反馈。 相似文献
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球墨可锻铸铁的机械性能高于可锻铸铁,与球墨铸铁相近,材质的均一性好,石墨化退火时间只有可锻铸铁的一半,且原材料的要求较低,可用普通地方生铁,其铸造成本低于球墨铸铁而与可锻铸铁相当。为此;将我厂原用球墨铸铁(QT400-10)生产130汽车前后轮毂改用球墨可锻铸铁(QKT400-10)铸造,而工艺仍为原球铁铸造工艺 相似文献
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铸钢件定轮重1200kg,在工厂现有熔化能力(15t无芯工频感应电炉可正常熔化钢液1600~1800kg)的条件下进行铸造。为此,仅在定轮的轮毂处设置一个保温冒口,浇注时,当钢液液面升至冒口高度的2/3处时,加入保温覆盖剂,使工艺出品率达到75%,并铸造出组织致密的定轮铸件。 相似文献
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分析从动轮轮毂原工艺问题的实质,依据均衡凝固技术,进行合理的工艺改进和零件结构改进,消除铸件缩孔。 相似文献
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为了提高四轮独立车辆的性能,在恒压网络二次调节的基础上提出了模型参考自适应控制的四轮独立驱动技术。介绍了二次调节静液传动的系统结构模型以及四轮独立驱动的原理。建立了恒压调速系统数学模型,并针对二次调节静液传动系统存在建模不准确、系统压力波动、外负载干扰等缺点,采用模型参考自适应建立了恒压调速控制系统。通过MATLAB对系统进行仿真分析,由仿真结果可知:基于模型参考自适应控制的液压四轮驱动方案具有良好的控制效果,在不同形式的外负载干扰情况下该控制方案具有很好的适应性和抗外干扰能力。 相似文献
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通过研究消失模铸造技术的工艺适应性,详细阐述变速箱、后桥壳体的消失模铸造生产工艺,对原材料的选择、预发泡、发泡成型、涂料配置、涂刷、浇注系统设计及装箱浇注等整个工艺过程进行了重点介绍,深入分析了工艺试验过程中产生的各类消失模铸造缺陷,并提出有效防止措施. 相似文献
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大批量生产中小球铁件时,生铁,废钢与球化剂对铸件的组织影响很大,合理的工艺与有效的措施,能够改善铸件的组织. 相似文献
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根据汽车铝合金轮毂的加工工艺要求,运用UG NX进行加工工艺设计、使用专用工装夹具,设置加工方法和走刀路线,并完成铝合金轮毂的实际加工.结果 表明:经过使用专用夹具与数控加工工艺优化,汽车铝合金轮毂加工精度和表面质量有明显提高,提升了经济效益和稳定的质量保证. 相似文献