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内蒙古乌兰浩特钢铁厂1985年在对55m~3高炉进行改造性大修时采用了高炉冲渣水闭路循环系统。该系统于1985年9月1日正式投入使用,取得了很好地效果。现将乌钢自行设计与施工的“高炉冲渣水闭路循环”简介如下并对如何进一步节能进行分析。1.改造前工艺设备状况改造前的工艺较简单,两座55m~3高炉均用新水将熔渣冲进一个6×3×2.5m 的渣池,水渣经抓斗抓出,水经篦网流入全长 相似文献
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在炼铁厂,高炉炉渣经过0.2~0.25MPa的压力水冲洗到水渣池中粒化成水泥原料。在粒化过程中炉渣可使水渣池水温升高50~60℃,在4座350m3高炉生产的情况下,热流通量高达17MW/h,高炉冲渣水余热利用工程就是将这部分热量用于生活区采暖。该工程于1993年10月竣工,1994年10月扩建工程完工。至今为止,该工程采暖面积达到43.5万mZ,水流通量为1550m3/h,热流通量为47.5MW/h。该工程工艺设计总体分为两大部分:冲渣水水处理部分和低温水蒸汽加热供暖部分。前者包括螺旋泵、5个快滤池及与快滤池相配套的反冲洗泵房、水塔、底冲表冲系统;后… 相似文献
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本文介绍了成钢100m~3高炉采用冲制箱粒化高炉熔渣,采用活动滤床使渣水分离,沉淀池预沉淀过滤水悬浮物,以及使水循环使用的新工艺流程。该系统具有占地面积小,工艺成熟可靠,技术先进,流程合理,操作简单,便于维护管理。中小型高炉可推广采用。 相似文献
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在当前国家大力实施环境保护与节能减排的政策下,如何将炉渣回收利用获得经济和环境双重效益是渣处理的一个重要内容。介绍了一种环保型的渣处理系统IDE,该渣处理系统工作可靠、投资低、适应能力强、即使在渣量大于8t/min的情况下也能获得较好的水渣质量、同时冲渣水系统的冲渣冷凝水全部循环、基本无废水及有害蒸汽排放。并以某钢厂5800m3高炉为例,介绍了IDE渣处理系统工艺流程、冲渣水系统主要设备及其技术特点。 相似文献
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为了降低高炉炼铁原料成本,1350m~3高炉炼铁的综合入炉品位从56.55%下降至54.54%,炼铁渣比从371.0kg/t_(Fe)上升到398.5kg/t_(Fe)。通过提高焦炭质量和烧结矿强度,缩小矿批重量,调整布料角度,采取全风量、高顶压、控制渣铁成分,使高炉稳定顺行,冶炼效果得到强化,日产生铁达到3815.8t。 相似文献
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炼铁高炉在生产过程中产生的高炉冲渣水排放了大量的热量,如能利用这些废热可有效降低钢铁企业能耗.本文阐述了当前冲渣水余热利用方式及现状,对钢铁厂进行高炉冲渣水余热利用系统的规划和设计的关键点进行了分析. 相似文献
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马钢2号2500m3高炉渣处理工艺优化与创新 总被引:1,自引:0,他引:1
针对INBA法渣处理工艺在马钢1号高炉上应用存在的问题,分析研究了水渣颗粒度对冲制工艺的影响。水渣冲制颗粒的大小,决定了设备的正常、稳定运行,而冲渣水压是影响水渣颗粒大小的决定性因素,因此优化改进INBA冲制工艺的突破口就是如何调整和控制水压。据此,对马钢2号高炉渣处理工艺系统进行了优化与创新,取得了良好的效果。 相似文献
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