共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
为解决天铁热轧180 t转炉除尘液压系统油温过高的的问题,对其进行技术改造.分析了油温过高的原因,通过选择合适的冷却器、解决水质问题、调整系统压力等措施,对油温实现了自动控制,延长了液压设备的使用寿命,大幅降低了各方面的成本. 相似文献
3.
介绍了一钢厂4号连铸机液压系统油温过高的危害,造成油温过高的原因,以及对液压系统进行的改进优化措施和改进后所带来的效益。 相似文献
4.
分析了D375A-2推土机液压系统的工作原理,对液压油温高,铲刀提升缓慢的故障进行了分析,并针对各阀件的结构原理,结合实际情况,进行了改进。 相似文献
5.
针对液压系统油温过高的危害、产生的原因和预防措施;应用变频技术到恒温源液压系统,利用PLC控制器对冷却系统中电机运行变频调速,实现液压系统油温过高的控制和系统节能。 相似文献
6.
7.
振动区液压系统是板坯连铸机结晶器的动力源,其运行稳定与否直接关系到连铸坯的质量,而液压站主泵损坯的原因为油液污染和油温高所致。分析了油液污染严重、温度高的原因,并给出了相应改进措施。实施效果明显,保证了150 t板坯连铸机的稳定运行,为同类型液压系统维护提供了参考。 相似文献
8.
9.
本文介绍了液压系统油温过热危害,分析了棒一线跳钢机液压系统油温过热的原因,通过采取相应措施后,油温过热得到了解决。 相似文献
10.
就承钢棒线厂步进式加热炉液压系统进行分析,并对液压系统存在的不足进行改进,简化设计,提高加热炉液压系统的工作稳定性,减少加热炉液压系统的设备故障。 相似文献
11.
12.
对可逆式轧机R2工作辊轴承损毁现象进行了深入分析,发现轴向力过大、箱体内部轴承孔前期变形和装配质量不高是导致轴承失效的主要原因。从轴向力、箱体变形、装配质量等方面进行改进,改进后,R2粗轧机轴承损毁现象再未发生,保证了生产的顺利进行。 相似文献
13.
C.P.Piemonte M.Fornasier 《钢铁》2006,41(8):79-82
2003年,达涅利接到来自本溪钢铁集团公司的设备订单,为它提供了一套全新的薄板坯连铸设备,其中包括两条fTSC(灵活的薄板坯连铸机)生产线。这两条薄板坯连铸生产线分两期建设,已分别于2004年11月(合同签字后仅20个月)和2005年6月先后顺利投产,使本钢优质薄板坯年生产能力达到280万t。 相似文献
14.
15.
16.
17.
为解决拉拔断丝质量缺陷,采用金相显微镜和电子显微镜对三种不同断口形貌的钢绞线用热轧盘条SWRH72BH+Cr进行观察与分析。针对不同原因导致的盘条母材拉拔断丝,从延长钢坯缓冷时间、改善铸坯凝固组织、优化轧制工艺等方面开展有针对性的工艺改进,并取得明显效果,拉拔断丝质量异议比例由0.5%降为0。 相似文献
18.
介绍了DS11型直流高速开关在本钢运行中存在的问题,分析了原因,根据实际运行经验,针对地提出了解决的方法。 相似文献
19.
20.
针对本钢BSP投产后发生的漏钢情况,论述了薄板坯连铸机漏钢的原因,通过热相图和漏钢预报系统监控和工艺参数的修改以及钢水成分和温度,工艺操作、保护渣等方面的严格规定,有效地减少漏钢事故的发生。 相似文献