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1989年5月孙家坝变电站~#1主变压器220kV侧断路器停电检修用旁路断路器代运行,在拉开隔离刀闸时,220kV侧复合电压闭锁过流保护动作,造成主变压器三侧跳闸事故。经调查分析找出事故原因并提出了改进措施。 相似文献
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针对变压器复合电压闭锁过流保护灵敏度不足的问题,采用综合比较的分析方法,模拟不同参数变压器的运行状态、计算多种不同故障的短路电流、并结合变压器运行方式变化的因素,找出变压器复合电压闭锁过流保护灵敏度不足的若干原因,并提出在变压器高、中压侧加装相间阻抗保护 ,动作电流按躲过三相不平衡电流整定,采用不完全差动保护的解决方案。 相似文献
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电力主设备继电保护存在的问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
理论分析及运行实践表明,电力主设备使用的某些保护,在其构成原理、交流接入回路以及构成逻辑方面存在一些问题,影响了电力主设备的安全经济运行。着重阐述了变压器纵差保护、变压器分侧差动保护、发电机复合电压闭锁过流保护、零序电压式定子接地保护以及频率异常保护存在的问题,并针对这些问题提出了以下对策:变压器纵差保护应采用同步识别及动作状态记忆来保证差动速断的动作可靠性;变压器分侧差动保护应采用涌流闭锁环节;复合电压闭锁过流保护的过电流元件应设置高低2个定值;零序电压式定子接地保护应同时反应机端及中性点两路零序电压;发电机上不宜设置频率异常保护。 相似文献
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曲文韬吴春军刘昊赵桂鑫 《山东电力技术》2021,48(9):44-48
在±660 kV换流站交流站系统调试及直流系统调试过程中采用常规方案时,变压器频繁地充电和断电,导致交流进线开关过流保护频繁动作,影响了调试的进行。通过谐波比较法和波形识别法,辅助判断励磁涌流波形,排除励磁涌流对于故障判断的干扰,从而提出了一种调试新方案,即第1次变压器充电,适当提高过流保护设定值;第2~5次变压器充电,退出开关过流保护;直流站系统调试和端对端调试过程中,退出开关过流保护。现场调试表明,该方案能有效降低因励磁涌流引起的开关过流保护跳闸动作次数。 相似文献
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文中以3个案例介绍了主变差动保护动作(含瓦斯继电器动作)情况。详析差动保护动作后,根据动作报文信息和故障电流电压的波形、幅值及相位来判断差动保护动作的原因,确定故障相别,快速锁定故障点的位置,为检修部门查找故障点和准备修试提供方向;在主变空冲时,由于试验班对主变小修及预试后产生较大"剩磁",或者新型变压器使用铁心材料特性较"硬"的原因而导致主变在送电时差动保护动作,则应该向调度部门正确地解释差动保护动作原因,为尽早恢复主变运行提供关键的依据。 相似文献
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通过对梧州平浪变2号主变后备保护拒动原因的分析,发现在故障瞬间同时发生直流系统故障,全站直流短时消失,是造成该次变压器复合电压闭锁过流保护拒动扩大事故的直接原因,间接原因为保护整定只根据常规故障方式,为防止电压互感器断线时保护误动,按电压互感器断线闭锁保护出口进行。为防止类似事故的发生,提出复合电压闭锁过流保护应该按电压互感器断线保留过流保护的原则整定,为提高正常运行时复合电压闭锁过流保护的灵敏度,保护过流元件仍按躲最大负荷电流整定,不考虑自启动系数。 相似文献
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特高压换流站设备检修若干关键问题 总被引:3,自引:0,他引:3
为保证特高压直流输电的跨区能源调配的送电能力、不断提高能量可用率,采用故障分析、建模分析、现场试验等方法研究特高压换流站设备检修的若干关键问题。指出特高压直流输电系统设备数量多,油气绝缘单元多,适合采用在线油色谱、在线红外测温、SF6在线监测等成熟技术,逐步过渡到状态检修。以直流输电能量可用率指标为分析目标,研究分析特高压换流站检修工期安排问题,提出采用工期优化建议。特别分析共用接地极直流系统的接地极线路检修工期及安全措施布置问题。以奉贤换流站现场试验为基础,分析换流变压器套管、并联式避雷器等设备的预试方法,提出不解引开展高压预试的方法,分析比较与常规试验方法间的试验结果偏差。研究结果对提升特高压换流站设备检修工作水平有重要参考意义。 相似文献
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换相失败是高压直流输电系统最常见的故障之一,它可导致直流电压降低、直流电流增大、直流输送功率减少、换流阀寿命缩短、换流变压器直流偏磁及逆变侧弱交流系统过电压等不良后果,严重工况时可能引发直流闭锁等严重故障。介绍了高岭背靠背直流单元Ⅰ发生的因交流系统扰动而产生的一次闭锁事件,交流系统故障使得直流系统换相失败,导致直流过流保护动作而闭锁。在介绍事件发展经过的基础上,结合高岭直流历次换相失败产生过程,讨论了直流过流保护动作的原理。最后,从直流系统保护配置、交流系统稳定水平、直流控制保护系统、电网运行人员素质等4个方面给出了提升交、直流系统安全稳定运行水平的相关建议与改进措施。 相似文献
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1前言330kV变压器有载分接开关一般为共用一个电动操作箱,调压机构三相独立,通过连杆联接,各相均有各自独立的选择回路和切换回路,是变压器中唯一经常动作调整电压的重要部件,它的可靠性直接决定变压器能否安全可靠运行。因此,在交接、大修及预试时要对其进行相关试验,以确认安装或检修的质量,确保有载分接开关能够长期安全运行。其 相似文献
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过电压在线监测在配电网中主要采用外加分压器的方法,并已在现场得到应用,而在110 kV及以上系统中仅研究了通过变压器高压套管末屏测量电压和电流等方法实现过电压在线监测。研究了一种新的过电压监测方法,即通过对无间隙金属氧化物避雷器(metal oxide arrester,MOA)固有电流–电压关系,进行了不同雷电、操作冲击动作电流的波头、幅值下的节点电压试验和仿真,还原了MOA节点电压,进而有效地得到MOA所保护设备上承受的过电压幅值。同时通过大量试验和仿真数据得到了冲击电流与节点电压拟合的函数公式,实现了节点过电压的还原。 相似文献
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金属氧化物避雷器(MOA)是变电站的重要电气设备,它的主要作用是限制系统过电压,保护其他电气设备。直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的漏电流试验是MOA预防性试验中主要的项目。在试验中,通常都要拆除一次高压引线,但由于220kV及以上电压等级的MOA本体高,高压引线粗,故每次拆线都需要用升降车,工作量大、耗时长并需要反复拆装引线,易造成引线损伤和螺栓接触不良等隐患, 相似文献
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许登健 《电力系统保护与控制》2006,34(16):82-83
按整定要求,变压器过流保护动作时间需与相邻保护的后备保护动作时间相配合。为提高速动性,本文探讨了黄电#5高厂变低压侧A分支过流保护动作时间不与分支上电动机、低厂变后备保护动作时间配合的可行性,认为变压器过流保护动作时间不一定要与相邻后备保护相配合。 相似文献
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变压器过励磁保护判据推导过程中变压器绕组实际匝数(W)等于额定匝数(W<,N>)这一重要假设,是变压器过励磁保护测量点选择时应注意的.变电站主变压器过励磁保护测量点不应选择在主变调压侧,发电厂升压变压器应选择在低压侧;否则就不能正确反映变压器的过励磁状况,有可能引起过励磁保护拒动或误动.同时变压器过励磁保护测量点的选取,应考虑正常检修和故障时,尽量不影响其对变压器励磁状况的判断.对一个330 kV变电站在其联络线路故障和恢复送电过程中、在其330 kV侧电压互感器(TV)转检修操作过程中主变过励磁保护的动作行为,及一个发电厂的发变组在启动过程中由于操作失误引起主变过励磁时的保护动作行为进行分析,提出了主变过励磁保护测量点的改进方案. 相似文献
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许登健 《电力系统保护与控制》2006,34(16)
按整定要求,变压器过流保护动作时间需与相邻保护的后备保护动作时间相配合.为提高速动性,本文探讨了黄电#5高厂变低压侧A分支过流保护动作时间不与分支上电动机、低厂变后备保护动作时间配合的可行性,认为变压器过流保护动作时间不一定要与相邻后备保护相配合. 相似文献
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图1为惠糖发电厂与湖滨站的单线系统图。1998年6月8日9时10分惠糖热电厂满负荷运行。发电机开关608跳闸,复合过流保护动作。经调查湖滨变电站,1号变压器220kV线路受雷击,该侧保护动作跳开关,引起惠糖热电厂发电机复合电压起动过流保护动作。经复查定值,没有变化。为什么会越级跳闸?经核对保护整定值,发现发电机复合电压起动过流保护的动作电流和动作时间与湖滨变电站的配合存在问题。 相似文献
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110kV变压器中性点绝缘采用金属氧化物避雷器与棒型间隙并联保护的分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对广西电网110kV变压器中性点绝缘改为金属氧化物避雷器(MOA)与棒型间隙并联附加过流保护方式后,其中性点的并联间隙出现误动的情况,通过变压器中性点过电压水平的计算,对各种保护方式进行分析,提出了MOA与棒型间隙并联保护的配合原则。 相似文献
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分析了栖变、姜变中变压器零序过流方向保护及零序过流保护的动作原理 ,阐述了其中的异同点 ,指出了姜变变压器零序过流保护的优越性。 相似文献