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冶炼低碳铬铁时配加石灰,用来加速铬矿中铬尖晶石粒的溶解过程及降低生成的二氧化硅活度,从而保证合金中铬含量和终渣中的正硅酸钙含量。其反应式为: 2/3Cr_2O_3+Si+2CaO——4/3Cr+2CaO·SiO_2 石灰加入量视生产方法而定,一般为炉料总量的25—40%。石灰块度为10—30毫 相似文献
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生产磷含量低的低碳铬铁有一定困难,炉料中的磷几乎完全进入合金。合金中含有的磷主要来自于硅铬合金。为了降低合金中的磷含量,试验在低碳铬铁冶炼过程中,使用了由两种还原剂(铝和硅铬合金)联合使用的几种组合。通过热力学分析获得了合金和炉渣的相组成,其与还原剂和助熔剂(石灰石)相关。已经进行了在不同冶炼阶段连续使用两种还原剂,且具有不同炉料比例的试验,已经确定了炉料和电能的最佳使用比例。试验已经制得了磷含量小于0.015%的低碳铬铁。研究结果显示了含有高浓度铝和铬氧化物炉渣的电导率。 相似文献
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详细说明本发明是关于高纯铬铁合金的生产方法,也就是关于含C<0.0%,N<0.010%,S<0.015%,P<0.025%,Si<0.35%,Al<0.05%,Cr25—70%,余量为Fe的铬铁合金的生产方法。该铬铁合金适宜于作为铁素体系不锈钢,特别是高铬铁素体系不锈钢的原料。 相似文献
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氧气转炉顶底复合吹炼法生产中低碳铬铁 总被引:1,自引:1,他引:0
国内外生产中、低碳铬铁的传统工艺是电硅热法。该工艺流程长,效率低,冶炼中的物理、化学热不能充分利用,电能消耗高。上海铁合金厂在北京钢铁研究总院和北京钢铁设计研究总院的协助下,于1977年研 相似文献
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通过对AOD-CB法生产低碳铬铁反应过程的分析、论述及工艺探讨,全面讨论了吹氧反应过程的热力学理论及操作控制.试验结果证明,采取阶段吹炼工艺、及时调整氧枪、制定合理的造渣制度以及用氮气替代氩气的一系列操作措施是完全可行的. 相似文献
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本文提出了生产中低碳铬铁的2.5吨吹氧转炉的设计数据;测得了该转炉投产后的脱碳速度、除尘效率等项数据,并且作了分析;与电硅热法生产中低碳铬铁比较,转炉法取得了较好的经济效果。生产实践证明:该转炉设计基本上是正确的,生产工艺是成功的。同时暴露了一些设计上的不足之处,有待完善。 相似文献
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介绍了5 MVA精炼电炉在生产低碳铬铁时,为了降低合金中的磷含量,通过使用脱磷剂、正交试验用料对比和相图分析发现,渣型控制是关键.着重阐述了影响低碳铬铁磷含量的因素和降低合金磷含量的方法. 相似文献
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针对纯氧顶吹转炉法生产中、低碳铬铁工艺中存在炉龄短、耐火材料消耗高的特点,提出了延长转炉炉龄的挂渣法工艺操作。初步论述了此工艺操作的理论依据和炉渣成份对挂渣的影响,以及挂渣的具体操作。根据生产实践认为,采用合理的造渣制度和正确的挂渣法操作,对延长炉龄效果较好。 相似文献
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高碳铬铁的碳含量是在4.0%~10.0%区间内波动,控制含碳量是生产工艺的重要环节。在高碳铬铁生产中,通过对渣型的调整和冶炼反应环境的控制,形成了良好的精炼脱碳效果,使产品含碳量达到了目标值。 相似文献
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