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采用多项新技术,对闲置不用的Ф800mm合成氨装置进行生产甲醇改造,增加了精脱硫;合成塔采用JW均温型内件,GDC207催化剂;除油及分醇采用聚结式内件,实现了平衡生产和扩产、降耗的目的。 相似文献
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本文就单管折流式与单管并流式带中置废锅氨合成塔内件的结构技术特性及生产使用情况进行了对比。生产实践表明,单管折流式优于单管并不充式内件,由单管并流式改为单管折流式内件后,取得明显的经济效益。 相似文献
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新设计、建造的40kt/a合成氨联产甲醇副产蒸汽的装置,具有投资省、节能降耗、回收余热、注重环保的特点,取得了较好的经济效益和环保效果。 相似文献
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在甲醇市场疲软的情况下,联醇装置仍应长周期稳定运行,是有效联醇装置的厂家重要的节能、降耗、增效措施。 相似文献
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我公司第一套20kt/a联醇装置自1995年9月建成并投产以来,产品质量一直保持优级品,催化剂初、中期,质量能达到分析纯的标准,因而受到广大用户的好评,产品供不应求。为此,公司在2001年甲醇技改工程中,又新上了一套20kt/a甲醇装置,甲醇总生产能力达到了40kt/a,粗、精醇操作全部改为DCS控制,优化了操作。现将我公司40kt/a联醇装置情况小结如下。 相似文献
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介绍平顶山化肥厂2万吨/年联醇装置设计与试生产情况。该装置采用中置式锅炉回收反应热,应用轴径向、强内冷、绝热、自卸催化剂的合成塔内件,精甲醇生产采用双塔精馏流程,并采取了洗醇水、残液回收利用的环保措施。 相似文献
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山西永济中农化工有限公司原生产能力为合成氨70kt/a、尿素120kt/a,2005年6月进行技术改造,增设30kt/a联醇装置,氨醇能力达到100kt/a。联醇装置投产后,对精炼系统加氨装置进行了计量改造考核,每天可节约自用氩4-6m^3,现对改造情况小结如下: 相似文献
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