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油脂浸出厂的生产管理中,溶剂损耗是一项重要的经济技术指标,它不仅在生产成本中占有很大的比例,而且关系到工人的身体健康和安全生产.因此,降低浸出油厂的溶剂消耗是一项重要的课题.我们于一九八五年十月份在铁岭市油脂厂采用冷冻尾气回收溶剂工艺,并通过了三个多月的生产实践,于八六年一月份对该工艺的工艺参数进行了测试和鉴定. 相似文献
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《中国油脂》1982,(2)
第一次降低浸出溶剂和能源消耗专题讨论会于一九八一年十月二十三日至二十六日在浙江省海宁县召开,参加这次专题讨论会的有二十三个省、市、自治区的代表,粮食部工业局、科技情报研究所、全国油脂科技情报中心站、部属科研所、大专院校的工程技术干部,与会代表共六十三人。 这次专题讨论会,是根据今年一月在江苏无锡召开的《全国油脂专业学术交流及科技情报工作会议》的一九八一年至一九八二年全国油脂科技情报网活动计划,委托浙江省油脂科技情报站牵头召开的。在粮食部和全国油脂科技情报中心站的重视关怀下、与会代表的共同努力,使讨论会达到了预期的目的。在大会上发言的有二十个单位,印发书面材料的有十六篇,郑州粮食学院和浙江省粮科所的代表分别介绍了《苏联减少油脂损失,降低溶剂消耗的情况》和《浸出油厂中降低溶剂损耗问题》。各地代表在讨论发言中贯彻了“双百”方针, 相似文献
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《中国油脂》1982,(2)
一、概况: 我厂浸出车间是一九七四年建成投产的,浸出器为平转式,原设计能力为15吨/日,为了适应生产的发展,经过几次改革,产量逐步增至50吨/日,最高时可达55吨/日。从一九七七年至一九八○年浸出车间的生产情况来看,浸出产量逐年有所提高,溶剂消耗逐年有所降低,按吨饼平均消耗;七七年为16.31公斤,七八年为8.22公斤,七九年为3.25公斤,八○年为3.07公斤。煤、电的消耗也有所降低。一九七四年投产以来共为国家增产浸出油脂449.56万斤,其中八○年104.67万斤。 二、降低溶剂消耗在技术上采取的几点措施: 1.平转浸出器的改进: 首先,我们根据实际产量,调整了平转浸出器的转速,由120分钟一转调快为81分钟 相似文献
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本文根据我国油脂浸出厂的现状,结合国内外经验,探讨了大豆浸出提高经济效益的六项措施,其中包括:①改变过去单纯追求出油率的缺点,充分发挥设备效率,大幅度提高产量。②鉴于大豆浸出、豆粕的价值很高,应进一步重视和改进豆粕质量,并按市场需要调节品质。③改进工艺及设备,保证适当的豆粕水分。④提高混合油浓度,节约蒸汽及冷却用水。⑤研究和采用适合国情,适合本地区特点的新工艺。⑥大豆原料的选用,有利于提高效益。笔者认为,过去我国浸出工厂仅着重降低粕残油,溶剂消耗、煤电消耗等指标是不够的,应进一步开阔视野,把技术工作和经济工作结合起来,以保证经济效益的不断提高。 近十几年来,我国油脂浸出不断发展,由于其生产效益及经济效益较高,许多省、市不断提高了对浸出制油的认识。最近几年各地改建、兴建浸出油厂日益增多。当前,有必要系统地总结我国油脂浸出建厂的经验教训。本文仅从技术上论证提高浸出油厂经济效益的一些措施,以供讨论。 相似文献
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《中国油脂》1982,(2)
我厂在上级党委和政府的领导下,于一九七七年新建日产30吨平转式浸出车间,投产后生产情况基本正常。自从党的十一届三中全会以来,积极响应党中央节约能源的号召,节约煤、电、油。厂党支部对这项工作非常重视,发动群众,认真的贯彻学习中央的精神,组织了有领导、技术人员、老工人参加的节约能源小组,对浸出车间的设备,不断总结经验,进行挖潜改造,操作方法和技术水平有所提高,一九七七年棉籽吨饼耗溶剂15公斤,一九七八年棉籽吨饼耗溶剂12.50公斤,一九七九年棉籽吨饼耗溶剂8.54公斤,一九八○年棉籽吨饼耗溶剂4.47公斤,一九八一年棉籽吨饼耗溶剂4.77公斤,几年来共节约溶剂58444公斤,价值70132.80元,为国家四化建设节约了能源,增加了财富。现将我厂节约溶剂消耗的情况汇报如下: 相似文献
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《中国油脂》1982,(2)
我厂是一九五九年建成投产的,有200型榨油机五台,以加工油菜籽为主年加工油料三千万斤左右。一九六六年新建一座10吨/日U型浸出车间,一九八○年利用原有浸出车间又改建为50吨/日环型浸出器。在十五年生产实践中,我们加强对浸出车间安全和技术革新、挖潜改造工作,摸索和制订出一套安全、操作、管理规章制度,使溶剂消耗逐步下降。一九六九年前,每吨菜饼的溶耗在6~7公斤,一九七○年至一九七七年在4.5公斤左右。一九七八年上半年我们试制“高料层蒸烘机”获得成功,使当年溶剂消耗下降到2.5公斤左右。一九八○年又试制成功JT70×30环型拖链浸出器。使溶耗继续下降,今年六月份新菜籽开榨以来,吨饼溶耗又下降到1.96公斤。自一九七八年至今的三年时间连续保持吨饼溶耗三公斤以下。按照浙江省粮食厅规定的节溶建奖指标4公斤/吨饼计算,从七八年六月至八○年二年半时间节约溶剂42.06吨,被评为省节能先进单位。 相似文献
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浸出车间的溶剂损耗是一个关键性的指标,它标志着一个浸出油厂,经济上合理性,技术上先进性。浸出车间的溶剂损耗主要表现在以下五个方面:①毛油中溶剂损耗。②饼粕中溶剂损耗。③废水中溶剂损耗。④设备、循环泵、管道等跑,冒,滴,漏。⑤尾气中溶剂损耗。 前面四项,目前各浸出油厂通过采用新设备,完善操作管理制度,目前均能得到介解。问题是在第五部份。 目前国内尾气吸收装置尚未得到很好的推广应用,以120吨/日大豆浸出油厂计,每小时尾气量10米~3/时,温度36℃,如不采用吸收,自然排空,则换算成每吨料溶剂损耗为2公斤,已超过日本的一般油厂的总溶剂损耗(1.05~1.54公斤)。 本文针对尾气吸收系统中三个主要内容进行一些探讨:①尾气排空的溶剂浓度公式的推导。②尾气抽吸装置——蒸汽喷射器设计与试验。③尾气吸收塔——湍球塔试验研究。目的是为油厂提供尾气吸收方面一些主要内容,介决一些实际问题,能使尾气吸收在全国各地逐步得到重视和应用,从而进一步降低浸出车间的溶剂总损耗。 相似文献
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一九八二年九月,我们根据广西平南油厂采用微压蒸炒工艺制取茶籽油、花生油的经验,改进设计了“微压蒸烘机”,与95型,ZX·10型榨油机配套,用以制取菜籽油.取得了显著效果.今年1—4年在燕岗公社粮油加工厂试验90个生产班,4月份省粮食局菜籽制油会议,6月份省、县粮食局联合测试组,7月份省粮食局技术鉴定会的几次测试:平均出油效率90%以上.干饼残油7.4%以下,油品质量符合或略优于国家二级菜籽油质量标准,耗煤量比原平炒锅平均降低40%左右(附测试情况表). 相似文献
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多维营养油是中国科大、淮南煤化所、淮南油厂联合研制,历经小试、中试并经过安徽省有关部门组织鉴定通过的一种采用酯交换生产的高营养新品种食用油。 研制者在1983年10月于江西九江全国油脂专业学术交流会议上作了口头和简要图表介绍,提出多维营养油有如下特点: 1.采用世界七十年代后期兴起的油脂重整技术,通过酯交换和芥酸转位而制成的一种新品种食用油。酯交换能降低芥酸含量,符合出口标准。 相似文献
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《中国油脂》1982,(2)
大连油脂工业总厂浸出车间,自七八年由罐组改造为平转浸出以来,在中央、省、市粮食部门的领导和帮助下,由于广大干部、技术人员和工人的积极努力,在保证质量保证出油率的基础上,不断降低溶剂消耗,到八○年全年平均加工每吨大豆的溶耗为1.61公斤,八一年1—9月份平均为1.9公斤。 我们的具体做法是: 一、在生产中发现问题,不断改进设备 浸出车间经改造后,机器设备完全更新。但是,自七八年投年以来,在工艺上设备上都存在一些薄弱环节,以及操作不熟练,造成溶剂消耗过大。直到七九年初,溶剂消耗还在6.5公斤/吨料左右。针对这个问题,我们曾多次召集有关人员进行研究,大家一致认为,消耗大的主要原因是蒸脱机直接汽盘上的料层薄,存不住料,蒸脱效率低,经常出现倒汽现象所造成的。为此,我们发动技术人员和老工人一起,制订了改进蒸脱机的方案,将蒸汽盘这一层由四周下料改为开孔下料,采用插板控制料层高度。同时又恢复了第三、四层的辅助气 相似文献
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本文综合论述了技术管理在油脂浸出厂企业管理中的重要地位、工作范围和内容。对工艺管理、设备管理和人才管理等方面分别提出了多项加强措施。工艺管理方面:1.不断深化研究和改进生产工艺;2.制定和执行生产操作规程和操作指标:3.建立和执行检测制度;4.消耗定额管理;5.贯彻国家有关安全防火规范和执行本厂的安全制度和规程。设务管理方面:1.设备选型与革新;2.建立设备档案制度;3.设备维护与检修。人才管理方面;1.开展定期和不定期技术培训活动;2.有组织地开展合理化建议活动;3.制定和执行好技术工人的技术标准。 相似文献
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根据含油率计算油菜籽的价格 总被引:5,自引:0,他引:5
当前,我省多数油厂和油脂油料经销单位在计 算油菜籽价格时大多根据油菜籽毛籽含油率计算出 成品油出率,按照每50kg油菜籽"出枯(粕)率+成 品油出率=92”的经验公式计算出枯(粕)的数量,再 根据油品、枯(粕)的数量及它们近期的价格和油厂 实际加工费用推算出油菜籽的价格,并以此价格来 指导其经营活动.由于每50kg物料成品油出率与出 枯(粕)率之和并非固定为92,而是一个变数,经笔 者对本单位1995~1998年从省内外购回的油菜籽 (样品87份,代表数量近6kt,质量为:毛籽含油率 33.7%~41.9%,均值37.8%;水分5.0%~ 16.7%,均值8.4%;杂质0.4%~9.4%,均值 2.2%)的"出粕率+成品油出率”进行测算,每50kg 在86.6~99.7之间,均值为94.4(粕含水分按 10.0%计算).因此,用经验公式计算的价格来指导 经营活动势必会给企业造成损失.为此,笔者按照规 范化的预榨浸出工艺,对油菜籽成品油出率和出粕 率进行了测算,得到了较准确的计算油菜籽价格的 公式,并与经验公式进行了对比分析. 相似文献
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日处理30吨米糠颗粒浸出中间试验车间,七七年在江苏溧阳县粮油机械厂已鉴定投产,七八年在常州油厂推广使用。将米糠压成颗粒、烘干浸出,为了解决米糠粉状物料在浸出时溶剂渗透困难,粕中残油高,蒸汽和溶剂消耗较高等缺陷,研制成米糠颗粒浸出新工艺新设备的设计 进一步发展米糠油的提取开辟了新的途径,填补了国内的空白。 1、工艺流程 米糠→筛选除米粞和杂质→压籽成颗粒→流化斜槽烘干→平转浸出器浸出→混合油蒸发→毛糠油。 ↑→粕脱榨→颗粒糠粕。 有关生产测定数据: (一)予处理工序 予处理主要将米糠压成颗粒状,并烘干降低水份和粉末度,提高温度为浸出准备有利的因素。 相似文献