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为降低介质消耗,新窑选煤厂对生产系统进行了梳理,并针对块煤与末煤共用重介质回收系统、原煤筛分环节效率低、精煤磁选机入料不稳定、选煤厂生产管理和设备维护不到位等介耗高的主因,进行了相应技改及管理提升:取消合格介质桶共用,末精煤、末矸石脱介弧形筛筛下的合格介质直接回到混料桶;18 mm原煤筛分环节由干法改造成湿法;脱介筛稀介段增加补水,降低磁选机给矿浓度,调整尾矿槽内节流板,清理入料箱及滚筒下回收通道,保证磁选机工况;加强磁铁矿粉采购验收管理、喷水管理、脱介筛及筛板管理、“跑、冒、滴、漏”管理。通过采取上述措施,吨原煤介质消耗由1.91 kg降低至0.73 kg,效果显著。 相似文献
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重介质选煤工艺磁性介质回收技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
重介质选煤工艺 ,对产品中脱除的磁性介质进行回收、再生 ,是提高这一工艺经济实用性的有效方法。研制成功了专门用于回收细粒磁性介质的XCTN及 2XCTN系列磁选机 ,探讨了提高回收效果的主要因素 ,即合理的磁场分布 ,在分选区有高的磁感应强度 ,有适于细粒级矿物回收的相应槽体结构 ,分选设备中能产生合理的矿浆流向等。工业应用表明 :磁性物的回收率达到 99 5 %~ 99 8%,回收指标达到国内外先进水平。随着重介质选煤工艺的推广 ,XCTN及 2XCTN系列磁选机的应用前景广阔。 相似文献
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1概述
临涣选煤厂是一座年入洗原煤300万吨的中央型选煤厂,原设计工艺流程为跳汰粗选、重介旋流器精选、煤泥浮选的联合工艺流程.自1990年投产以来,由于原煤质量较好,产品灰分要求不高,以及原重介系统中工艺及设备的不合理等方面的原因,重介系统一直搁置未用.随着用户对精煤要求提高,再加上近几年原煤质量变差致使原跳汰、浮选联合生产工艺难以适应精煤市场的要求,从而遏制了企业的进一步发展.为更好地适应市场变化要求,临涣选煤厂对单号重介工艺系统从工艺流程、设备更换等方面进行改造,并于2000年2月份试生产成功. 相似文献
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结合朱仙庄选煤厂对重介质使用的实际情况,介绍了对磁选机、脱介筛、洗水系统循环水池等方面的技术改造,指出通过加强控制磁铁矿粉的各项指标,并根据生产情况调整重介质回收系统的生产工艺以及对磁选机、脱介筛等回收设备进行有效维护、利用,可优化设备管理以进一步降低选煤厂的介质消耗。 相似文献
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通过对安太堡矿选煤厂投产以来,系统内某些环节进行改造后经济效益变化的分析,说明系统改造对降低选煤厂介质消耗所起的作用,同时还分析了影响介质消耗的其它因素。 相似文献
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针对同煤集团精煤分公司燕子山选煤厂重介质选煤系统中介质消耗高的问题,本文通过对介质的选择、工艺系统的改造、洗选设备的改进、生产管理的提效和煤质的研究等采取了相应的措施,有效的降低了介质的消耗. 相似文献
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以城子河矿业公司选煤厂介质回收系统存在的问题为例,介绍了结合生产的实际需要和场地条件进行的一系列技术改造,大大降低了重介系统的介耗,并取得了明显的经济效益,说明合理改造介质回收系统对选煤厂提高效益的重要性。 相似文献
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根据钱家营矿业公司选煤厂介质回收系统存在的问题 ,结合生产的实际需要和场地条件进行了一系列技术改造 ,大大降低了重介系统的介耗 ,取得了明显的经济效益。 相似文献
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针对土城矿选煤厂原煤泥水处理系统存在的诸多环保问题,对原系统进行技术改造,并采用两段浓缩、两段回收煤泥水处理流程。技改后的选煤厂可实现洗水一级闭路循环、保护环境和降低能耗,取得了较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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介绍了古汉山矿选煤厂针对末煤重介系统介耗所采取的一系列有效措施,主要包括对脱介筛入料点和筛板的改进,喷水量、喷水位置、喷水角度的优化以及分流量和磁选机的合理调节,从而使介质消耗大幅下降,并使磁选效果得以优化。 相似文献
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为解决宁东洗煤厂羊场湾分厂介质回收效率低、分选自动控制系统不完善、浓缩机底流浓度较高、加药系统能力不足的问题,对介质回收及煤泥水系统进行分析,并采取了相应措施。通过工艺改造有效解决了该分厂存在的技术问题,降低了生产成本,创造了一定的经济效益和社会效益。 相似文献
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