首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
甘谷祁连山水泥有限公司2 500 t/d水泥熟料生产线于2010年3月投产运行,煤粉制备系统配置HRM1700M立式煤磨,生产能力≥20 t/h,成品细度R0.08≤12%,入磨风温(上限)<300 ℃,出磨风温80~95 ℃,出磨风量70 000 m3/h,磨机压差5 000~6 500 Pa。投产以来,煤磨台时产量随磨辊耐磨件磨损波动较大,煤粉细度偏高、煤磨效率不稳定。2016年3月,由于公司窑系统进行了提产改造和采购原煤质量降低,煤粉细度无法满足水泥窑系统煅烧要求,所以将煤粉筛余值由原来14%调整为5.5%。该公司用煤全部为烟煤,工业分析、煤灰化学分析分别见表1和表2。  相似文献   

2.
中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d熟料水泥生产线,煤粉制备采用MFB3873+35风扫煤磨,磨机按制备无烟煤设计。2018年随着国家政策变化,使用无烟煤成本不断上升,我公司改为使用纯烟煤煅烧熟料,烟煤煤粉工业分析见表1。烟煤相较无烟煤挥发分含量高且燃点低约100 ℃,容易自燃,加上磨机按制备无烟煤设计,未能充分考虑制备烟煤存在的煤粉自燃风险,自使用烟煤以来,我公司磨头、磨尾、选粉机防爆阀管道、煤粉仓均发生过煤粉自燃,造成了较大经济损失且存在重大安全隐患。  相似文献   

3.
罗帆 《水泥》2018,(3):27
煤粉制备是水泥生产过程的重要环节,我国水泥行业对煤磨系统的工艺设备研究很多,从球磨到立磨的技术发展也很快,但在国家标准GB/T 2565《煤的哈氏可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法)》实施以来的30多年间,对煤的可磨性研究及其与磨机产量、电耗的关系和工艺设备选型方法等应用报道甚少,相比于煤炭、冶金等行业,还几乎属于空白。本文基于实测试验,对我国水泥工业用煤进行了哈氏可磨性HGI指数分级,并提出相关生产应用方面的探讨,借以抛砖引玉,供同行参考。  相似文献   

4.
孙刚  聂宝建 《水泥》2012,(6):39-39
1现象2011年12月8日中班我公司HPF-2117立式煤磨发生一起严重的饱磨事故,停磨前磨机压差9 kPa,出袋除尘器压力-9 kPa,袋除尘器压差1 kPa,磨机电流升高达到50~70A,刚开始出现饱磨时磨机吐渣中煤粉较多,当磨机连锁处在解除状态下,煤磨进口风温达100~340℃,出口温度达40℃,入袋除尘器风温较低36℃,煤粉较湿,打开立磨检查磨内煤粉填充率在80%,所用喷口环堵死,被迫连续甩磨。  相似文献   

5.
郝志东 《水泥技术》2002,(Z1):21-22
中国长城铝业公司水泥厂2号特种水泥回转窑采用半干法生产,窑的规格为Φ3.1m/2.5m×78m,年产高铝水泥熟料约6万吨,该水泥煅烧系统自1993年投产以来一直采用单通道燃烧器烧优质烟煤。2000年5月我们对该系统的煤粉制备及煤粉燃烧系统进行了改进,取得了良好的效果。1改进前的状况改进前的煤粉制备及燃烧系统工艺流程见图1。1.1原煤粉制备系统原煤粉制备系统采用一台规格为Φ1.7m×2.5m的风扫式煤磨,产量3.0t/h。进厂原煤经电磁振动给料机及皮带输送机喂入磨机,粉磨后的煤粉随气流进入粗粉分离器,被…  相似文献   

6.
刘伟  李丙明  李亮  詹杰  蔡继涛 《水泥》2024,(1):38-41
从理论上分析了煤粉燃爆的原因,水泥企业煤磨系统防爆重点应当放在控制点燃源和氧气浓度上。结合国内外的标准和要求,对煤粉制备系统防爆电机选择、煤磨入口温度、煤磨出口温度以及煤磨氧气浓度的具体控制预防进行了进一步梳理,并对实际操作提出了具体的建议。  相似文献   

7.
张伍辉 《中国水泥》2015,(3):99-100
<正>我公司2500 t/d熟料生产线煤粉制备系统采用φ2.8m×(5+3)m风扫煤磨,自2005年10月投产运行以来,窑系统稳定,熟料质量较好,但煤磨产量偏低,煤粉质量波动较大。受其影响,窑的日产量仅能维持在2750t左右。为降低水泥生产成本,公司要求对煤磨系统进行技术改造,使窑产量再上一个台阶。为此,在合肥院专家的指导下,公司利用年度大修之际,成功地对φ2.8m×(5+3)m风扫煤磨进行了技术改造,使煤磨和回转窑系  相似文献   

8.
张峰亮  王涛 《水泥工程》2021,34(4):45-46
我公司现有的煤粉制备设备采用沈阳重型机械厂生产的 MPF2116 型中速立式煤磨,2020年全年煤磨煤粉平均台产为33.57 t/h ,粉磨电耗34.07 kWh/t。公司日产5 000 t水泥熟料新型干法水泥生产线经过系统的改造升级,窑日产已达月平均7 060 t/d,原有配套的立式煤磨产量已经不能满足生产线的产能发挥,为使窑系统高产运行,将R80 煤粉细度控制在 10%~14%之间,且原煤使用高热值煤(热值 60000[×]4.18 kJ/kg以上)以弥补煤粉产量的不足,而对比行业同类型设备配置工序电耗30 kWh/t的指标差距十分明显。2021年年初,我公司通过对煤磨系统对存在的问题进行了系统性诊断和分析,并实施了一系列的节能降耗提产的措施后,煤磨台产和电耗得到了明显改善。  相似文献   

9.
1引言某水泥集团先后在黑龙江、吉林两省建成了三条5000t/d熟料生产线,煤粉制备系统选用了某厂ZGM煤磨。煤磨作为煤粉制备系统的重要设备之一,  相似文献   

10.
Ф2.8 m×(5+3)m风扫磨煤粉制备系统实际产量17 t/h,不能满足烧成系统提产后对煤粉用量的需求.将磨机调整为Ф2.8 m×(6.5+1.5)m风扫磨,在煤磨进口处增设V型烘干机,更换原煤秤,扩大收尘器过滤面积,并配套相关改造,系统产量提升至22 t/h以上,达到了技改目的.  相似文献   

11.
<正>0引言滕州中联水泥有限公司4 600 t/d熟料新型水泥干法生产线煤粉制备采用的是北京电力设备总厂的型号为ZGM113G-I立磨。自生产以来磨机一直运行良好,但在2016年3月煤磨生产过程中频繁出现振动,并伴随大量吐渣,吐渣中存有大量没有经过挤  相似文献   

12.
0前言永登祁连山水泥有限公司(以下简称“我公司”)两条2500t/d熟料生产线,煤粉制备系统配备两台φ2.8m×(5+3)m风扫煤磨,设计台时为16t/h。分别于2001,2002年底投产,投产后系统运行稳定,台时产量稳定在17.5t/h左右,煤粉水分合格率稳定在  相似文献   

13.
我公司2000t/d新型干法水泥生产线,煤粉制备选用ф2.9m×4.7m风扫烘干磨,煤磨的设计台时产量为16t/h。由于窑的产量提高,为保证窑的连续运转及其系统正常运行,如何提高煤磨的产量已提到日程,在操作上也需要不断优化工艺操作参数,保证煤磨系统的安全运转。  相似文献   

14.
本文研究解决无烟煤煅烧工艺中煤粉制备的主要技术问题,探讨如何降低入窑煤粉细度,开发煤粉制备工艺和装备,为熟料煅烧提供合格的煤粉。1常规煤粉制备工艺和设备目前国内外常用的煤粉制备方法是采用立磨或球磨配双分离、双风机系统。国内主要采用普通风扫球磨制备,回转窑水泥厂煤磨车间主要生产工艺及煤磨机系统配置见表1。表1水泥厂常用烟煤煤粉制备系统主要工艺设备生产线规模华新窑(600t/d)新型干法(300t/d)新型干法(600、700t/d)新型干法(1000t/d)系统特点中间仓直吹系统双风机中间仓双风机或单风机…  相似文献   

15.
刘举贞 《水泥》2002,(11):39-40
1原煤粉制备状况我厂回转窑为Φ3m×60m,煤粉制备为Φ1.7m×2.5m风扫式煤磨,原生产工艺流程如图1所示。进厂原煤经原煤仓、圆盘喂料机入磨机,粉磨后的煤粉随气流入粗粉分离器,分离出的粗粉经螺旋输送机回磨继续粉磨,细粉随气流进入细粉分离器。分离出的细粉进入煤粉仓,出细粉分离器的气体一部分做一次风入窑,一部分做煤磨的循环风使用。图1原煤粉制备系统工艺流程1999年投产以来,由于煤粉制备系统的循环风与入窑一次风相关联,产量要提高,磨内风速要加大,风机风量相应也要加大,而风机风量受入窑一次风限制而不能…  相似文献   

16.
φ2.2m×11m中心传动开路煤磨定额低,细度粗,无法掺加地产煤、无烟煤磨制煤粉供水泥窑煅烧。通过技术改造。选用HES(M)动态选粉机和防爆型脉冲袋式收尘器,由开流磨改为尾卸提升式闭路循环磨,提高了磨机定额,降低了煤粉细度,达到了预期目的。  相似文献   

17.
仉振民 《水泥》2020,(5):61-65
水泥粉磨过程是水泥生产中重点耗能环节,目前国内水泥磨生产基本上处于手工操作状态,造成水泥磨设备故障率高、质量不稳定,产量低、能耗高,大多数情况下水泥磨机系统均在比较保守的工况下运行,很大程度降低了水泥磨机的工作效率.如何将先进的自动控制技术应用于水泥粉磨过程,降低生产能耗,均质稳定,减少工人劳动强度是当前亟待解决的问题.基于水泥磨的生产工艺和操作特点,以盘景水泥有限公司5000 t/d的水泥磨为研究对象,深入研究水泥磨的粉磨过程,在ABB DCS服务器上,基于模糊PID算法,开发了一套水泥磨优化控制系统,有效控制辊压机称重仓仓重、磨机负荷、水泥细度、助磨剂添加,实现了对磨机的整体协调控制.  相似文献   

18.
<正>某5000t/d水泥熟料生产线的煤粉制备系统选用了我公司的Φ3.8 m风扫煤磨。投入运行后,煤磨出料端漏灰严重,不仅造成大量的浪费,更污染了环境,严重影响了工厂的正常生产运行。我们对此进行了整改,并获得了良好的效果。以下作一介绍。1煤磨漏灰情况该厂煤磨投入生产后,发现磨机出料端的出料  相似文献   

19.
<正>0 引言近年来,很多水泥企业通过烧成系统改造,使窑产量大幅度提高,煤粉的供需要求也随之增大,对风扫煤磨系统而言,一些厂原有的煤粉制备能力已无法满足窑系统的需要,尤其是采用低挥发份、低发热值煤的细度要求高,窑、磨供需矛盾更为突出。在不改变风扫煤磨系统工艺、不增加过大投资成本条件下,如何提高风扫煤磨产量问题备受关注。本文根据长期改造经验,结合原煤粉磨性能、工艺设备特点简要论述其增产节能措施。实践证明,  相似文献   

20.
张波  王建华 《水泥工程》2023,36(1):61-62
<正>0前言我公司3 200 t/d熟料生产线,煤粉制备采用MPS型辊环磨,磨机为北京电力机械厂生产的ZGM95G中速辊式立式磨机,运行平均台时产量20.2t/h。随着回转窑系统优化和技术改造后产能不断提高,煤粉需求量增加,为满足回转窑用煤量需求,公司组织攻克煤立磨提产课题,通过对入风管道、选粉机动静叶片、喷口环、通风机进出口等改造,煤立磨平均台时产量由20.2 t/h,提产至24.5 t/h,80μm筛筛余由≤14%~18%降低至8%~10%。现将煤立磨提产改造技术介绍如下,以供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号