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相似文献
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1.
大庆头台油田茂62-92 注水井不断流出的大量原油与生产井开采层位(扶余-杨大城子) 的原油在地球化学特征方面存在显着差异:(1) 原油密度及残碳量低;(2)含蜡量、饱和烃含量及芳烃含量高;(3) 全烃指标差异明显。但与邻区油田的葡萄花油层地球化学性质相近,由此说明茂62-92 注水井的原油比生产井油层层位浅,即此原油并非扶余-杨大城子油层,而是葡萄花油层。  相似文献   

2.
大庆头台油田茂62-92 注水井不断流出的大量原油与生产井开采层位(扶余-杨大城子) 的原油在地球化学特征方面存在显着差异:(1) 原油密度及残碳量低;(2)含蜡量、饱和烃含量及芳烃含量高;(3) 全烃指标差异明显。但与邻区油田的葡萄花油层地球化学性质相近,由此说明茂62-92 注水井的原油比生产井油层层位浅,即此原油并非扶余-杨大城子油层,而是葡萄花油层。  相似文献   

3.
一、基本情况南三区位于萨尔图油田中部,面积24.6平方公里,地质储量××××万吨,平均油层有效厚度9.8米,有效渗透率380—470毫达西,地下原油粘度9厘泊,地面原油比重0.86,原始地层压力103.7大气压,饱和压力83.2大气压。葡一组油层,于一九六五年三月投入开发,原采用两排注水井,中间夹三排油井,切割距3公里,注水井排距第一排油井为1000米,距中间井排为1500米,生产井井距500米,注水井井距300米,为使所有生产井都处于注水第一线,一九七三年开始将中间生产井排实行点状注水。整个开发层系,截止七五年五月,共有油井40口,注水井32口。二、开采效果  相似文献   

4.
大庆喇萨杏油田主体区块主力产层发育较厚,经多年的注水开发,造成韵律层段内驱替效果不均,如何扩大储集层的驱油效率,是厚油层挖潜增效的主攻方向。围绕此问题,在应用井壁取心分析资料解释评价厚油层水淹状况的基础上,从提高高含水厚油层开发效果的角度出发,将厚油层强水淹级别细化为强水淹和极强水淹,经过对实际生产井录井和试油资料的统计分析,建立了厚油层极强水淹解释评价方法——岩石热解分析法、饱和烃气相色谱分析法和荧光显微图像分析法,在喇萨杏油田厚油层中应用效果较好。该方法实现了对厚油层水淹状况的精细评价,对射孔方案的编制及高含水厚油层的进一步挖潜具有指导意义。  相似文献   

5.
以黄骅坳陷港西油田为例,测试并研究了原油中的稀有气体氦和氩同位素组成,并探讨了其示踪作用.研究表明:①港西油田6个未受空气污染原油样品具有幔源稀有气体介入的特征,其中氦气占介入稀有气体总量的139%~328%,平均为241%,说明港西油田具有幔源氦侵入的构造背景,且大地热流值较高,平均达750mWm-2;②据原油40Ar/36Ar的年代积累效应,推测港西油田油源应为第三系烃源岩;③注水是港西油田原油稀有气体受空气污染的主要原因,对原油中的3He/442040Ar/36Ar和420相似文献   

6.
本研究所分析的6个气样,是从阿曼北部塞马伊勒纳皮(Semail Nappe)蛇绿岩中,和钙质哈杰尔(Hajar)组分布的5个热泉中采集到的。该全在对这6个气样的3He/4He、4He/20Ne、40Ar/36Ar和38Ar/36Ar比值,化学组成(H2,N2,CO2,CH4,O2,Ar,和He),和稳定同位素组成(δDH2,δDH2O,δ13CCO2,δ13CCH4和δ15N2)进行报道。从蛇绿岩区采集到的气样,其组份中明显缺氧,主要是H2、CH4和N2;而从灰岩和白云岩分布区所采集到的气样,其组份正常,主要是N2、CO2和/或O2。前者是富含H2的气体,它是以相对高的3He/4He比值(0.4~0.8R atm),并伴有低的He含量(<5ppm),大气的40Ar/36Ar比值,低的N2/Ar比值(<55)和高的δ15NN2值(~1‰)为特征的。而后者是富含N2的气体,表现出相对低的3He/4He比值(0.1~0.4Ratm),并伴高的He富集(>300ppm),稍带放射性成因的40Ar/36Ar比值,高的N2/Ar比值(77~97)和低的δ15NN2值(<0.0‰)。对富含H2的气样进行δDH2值测定,其值为—536‰。,它明显有别于该蛇绿岩区原有的文献值—699‰。,也即给出了相互有差异的同位素形成温度。  相似文献   

7.
随着油田的持续开发,油田油层压力不断下降,为了提高原油采收率,伊拉克GA油田采取注水的方式向油层补充能量。依据油田的孔隙结构、矿物成分、地下水性质等因素,对注入水进行过滤、脱氧、杀菌,以及加缓蚀剂等处理。为满足油田注水要求,选择河水作为注水水源并进行处理,分别建设了第三河水处理站、脱氧站和注水站,处理规模均为32 000 m3/d,选用了澄清工艺、过滤工艺,以及脱氧工艺,重点列举各处理设备的设计参数,并阐述澄清池、脱氧系统、注水系统工艺的设计特点,提出水处理及脱氧系统设计时的一些注意事项。  相似文献   

8.
注水开发并非安塞油田长6油层低采收率的主要原因   总被引:5,自引:1,他引:4  
安塞油田是一特低渗油田,长6油层组是其主力油层组,开采之初即进行了注水开发。从1986年至1996年,长6油层地层温度下降了2.18~4.11℃,原油粘度增加了0.094~0.177mPa·s.模拟实验结果表明:长6油层注水开发后,原油粘度最大限度(地温从50℃降至20℃)不会增加到3.4mPa·s,因此,注水开发对长6油层采收率的影响甚微。  相似文献   

9.
在油田综合调整阶段,针对调整井大多会钻遇不同水淹程度油层,而开发初期制定的避边、底水的射孔方案已不能适用于水淹油层的射孔这一问题,建立了水淹层定量识别图板,根据油藏工程及数值模拟方法设计了机理模型,在结合实际数值模拟模型的基础上,进行水淹油层射孔优化研究,最终得到适用于水淹油层的射孔方案。研究结果表明:对于油层存在弱、中水淹的情况,不需要避射;对于强水淹油层,根据不同的油层厚度应该避射剩余油层的1/3,此时油井的累产油最高。在渤海A油田综合调整过程中应用该方法进行射孔方案的制定,投产的20余口调整井平均产能为93 m~3/d,平均含水率小于10%,取得了较好的调整效果,显示该方法对相似油田综合调整期间射孔方案的制定具有一定的参考价值。  相似文献   

10.
井壁取心资料在油田开发中的应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
将井壁取心技术应用于油田开发中,评价油层的水淹程度。经过与密闭取心资料、试油结果以及油井环空资料进行对比,认为对于薄差油层,井壁取心分析的水淹程度高于参数解释结果,与密闭取心资料对比基本符合率为80.0%,与环空资料对比,二者符合较好。说明应用井壁取心资料从分析原油的地球化学性质来识别油水层,了解油层水淹状况,可以提高薄差油层的水淹识别精度。  相似文献   

11.
为了确定柴达木盆地勘探新层系,测试并分析了该盆地5个油气田的8个天然气样品的氦、氩同位素比值,探讨了其在大地构造背景、大地热流和气源方面的示踪意义。研究结果如下:①柴达木盆地8个天然气样品3He/4He值分布在2.0×10-8~5.48×10-8的范围,总体平均为3.7×10-8,均在10-8量级,体现了典型的壳源成因氦同位素的特征。②据3He/4He计算的大地热流值较低,分布于41.2~48.2 mW/m2之间,平均44.9 mW/m2,低于东部地区大地热流平均值73 mW/m2,表明该盆地具有较稳定的构造背景。③根据天然气40Ar/36Ar的年代积累效应,结合烃源岩分布特征推测,柴达木盆地东部凹陷区伊克雅乌汝构造伊深1井天然气应源于上第三系;西部坳陷区尕斯油田尕斯8-6井和尕斯475井天然气应源于下第三系;碱山构造碱1井天然气应源于侏罗系,碱山构造碱2井的天然气应源于上第三系;北缘块断带南八仙油气田仙试1井的天然气应源于侏罗系;南八仙油气田仙试8井和马北构造马北1井的天然气可能主要源于侏罗系。  相似文献   

12.
苏里格气田天然气运移和气源分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过分析鄂尔多斯盆地苏里格气田天然气组分、稳定同位素和稀有气体同位素组成指出,该气田天然气以烃类气体为主,气体碳同位素组成偏重;天然气源岩形成于淡水一半咸水沉积环境;天然气主要来源于石炭二叠系煤系烃源岩;天然气碳同位素(δ^13C1,δ^13C2)具有从西南向东北方向变重和^3He/^4He值呈略增加的趋势;反映了天然气具有从东北向西南运移的趋势。根据天然气中^40Ar/^36Ar值,计算了石炭一二叠系源岩中K含量的变化范围,初步确定了煤岩生成天然气的贡献率在65%以上,为主要生气源岩。  相似文献   

13.
针对胜利油田单56区块油藏条件,利用蒸汽驱三维物理模拟装置,开展了20% 、40% 、60% 蒸汽干度条件下反九点井网超稠油油藏蒸汽驱实验。分析了单井及井组生产动态,并在蒸汽驱的基础上研究了采用氮气泡沫的方式改善超稠油蒸汽驱的开发效果。实验结果表明,超稠油油藏汽窜较为严重,综合含水上升较快,蒸汽腔发育不均匀;边井生产效果较好,角井温度场发育较差,产液量和产油量较低,对井组贡献率较低。通过提高蒸汽干度可以有效提高蒸汽驱阶段的采收率,当注入油藏蒸汽干度从20% 提高到60%,蒸汽驱阶段的采出程度提高19.86%。段塞注入0.093 PV的泡沫体系时,蒸汽汽窜得到有效抑制,边井产液量和综合含水均出现明显下降,角井温度场开始发育,角井产液量和产油量显著增加,阶段综合含水下降7%,提高采收率15% 以上。通过提高蒸汽干度和辅助氮气泡沫调剖工艺,超稠油油藏可以转为蒸汽驱进一步提高采收率。  相似文献   

14.
采用真空物理模拟实验方法,研究了克拉玛依油区风城油田超稠油油藏水平共蒸汽驱的最佳注入率,不同竖井注汽,水平井生产的驱替方式对生产效果的影响以及蒸汽驱对油藏温度变化的影响。认为:用水平井蒸汽驱开发超稠油藏,能够有效地提高油藏温度,降低原油粘度,改善油藏内流体的流动性。从而为提高超稠油油藏原油采收率提供了参考依据。  相似文献   

15.
地幔流体中稀有气体同位素组成与幔源气藏   总被引:1,自引:0,他引:1  
地幔流体中稀有气体同位素组成与其所处的大地构造背景和深部地幔岩浆活动性质有关。大洋中脊玄武岩的3He/4He值为8~10R;热点型地幔源区的3He/4He值最高在30R。以上;弧后盆地玄武岩和地幔包体的He同位素组成为5~22 R。,变化范围较宽;大陆地幔包体的He同位素比值为3~10Ra;金刚石的氦组分既有原始捕获的,也有外界注入的。我国东部裂谷盆地中存在3He/He比值为2.7~6.4 R。的幔源气藏,幔源气的运移和聚集成藏与区域深大断裂有关。地幔源区4Ar/3*Ar值为350左右,并随陆壳物质的加入而增高。地幔中有太阳型Ne存在,多数样品中Ne、Xe同位素比值与大气值一致,同时也发现了Ne、Xe同位素组成相对于大气的过剩现象,认为是由核成因造成的。  相似文献   

16.
古城油田泌124断块属于普通稠油油藏,油层非均质严重、含油井段长、含油层数多、油层厚度薄、地下原油粘度大,经过二十多年的开发,油藏采收率低、采油速度低、采出程度低、综合含水高,开发效果逐年变差.通过聚合物驱注采井网井距、注采参数的优化研究,确定了适合该油藏特点的聚合物驱方案,改善聚合物驱四项技术的成功应用,有效地提高了...  相似文献   

17.
纳米微球具有在油层孔隙中改变注水渗流方向,扩大波及体积的特点。粒径分析显示微球粒径为纳米级,水化膨胀倍数为100~150;岩心模拟驱替试验表明,纳米微球注入性能好,单砂管封堵率在80.5%以上;高低渗砂管中,纳米微球优先进入并封堵高渗管,改变双管非均质性,启动低渗管内的原油,提高整体采收率可达20%以上。河南油田开展了王32、柴9井2个井组的微球深部调驱现场试验,井组内对应油井显示增油降水效果明显,阶段增油1 551.4 t,降水12 535.6 m3。纳米微球深部调驱技术为非均质油藏提高采收率提供了技术保障。  相似文献   

18.
阿克1井天然气气源探讨   总被引:11,自引:2,他引:9  
阿克1井是在塔里木盆地喀什凹陷获得工业气流的第一口探井,与该盆地其他地区相比,其天然气地球化学特征有着独特性:干燥系数大,非烃气体含量较高,甲烷碳同位素异常重(居塔里木盆地已发现的天然气之首),稀有气体3He/4He、40Ar/36Ar比值较大。根据区域烃源岩发育特征、源岩地球化学特征和热演化史,初步确定阿克1井的气源岩以石炭系为主。  相似文献   

19.
为了保证渤海绥中36-1油田的稳产,针对油田开发过程中暴露出注入水单层单向突进的矛盾,在注水井优化注水的基础上,采用数值模拟方法进行油井堵水效果研究。方案设计时考虑三种堵水方式:封堵防砂段、封堵高含水小层和层内堵水;考虑封堵三个不同含水级别的油层段:含水分别大于90%、80%、70%。油井堵水后减少无效水循环,提高注入水利用率,减少平台污水处理量,实现了节能减排,同时为中低含水井提液生产创造了产液空间。研究认为堵水越精细,限液生产造成的油量损失越少,且在一定程度上提高了油田采收率。现场试验结果表明高含水油井堵水后降水增油效果明显。  相似文献   

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