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非调质钢柴油机连杆的开发应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了3种非调质钢连杆与调质钢连杆的显微组织,力学和疲劳性能对比试验。依据对比试验结果选定35MnVS钢为柴油机连杆用材。验证了材料的可靠性和耐久性后,逐步扩大了生产批量,取得了显著的经济效益。 相似文献
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35MnVS非调质钢连杆应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对非调质钢35MnVS和调质钢55钢在生产轿车连杆进行的金相组织、结构、性能等方面的对比,说明用35MnVS生产汽车连杆具有较好的性能和经济效益。 相似文献
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925MPa级非调质钢试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为满足汽车零部件925MPa强度级用钢的要求,利用Nb—V复合微合金化作用,在35MnVN钢的基础上开发了一种新型高强度珠光体-铁素体型锻造用非调质钢。并采用空冷、风冷、缓冷3种不同控制冷却工艺研究其强韧化机理。该钢在(1250±20)℃热锻,于1050~1100℃终锻,锻后空冷的情况下,Rm可达920MPa,ReL达640MPa,A达13%,Z达42%。 相似文献
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通过Gleeble-3800热模拟机研究了一种连杆用中碳非调质钢的连续冷却转变组织变化规律,分析了冷却速度对转变组织和显微硬度的影响。结果表明,当冷却速度小于0.1℃/s时,组织为铁素体-珠光体;当冷却速度大于0.5℃/s时,开始发生贝氏体转变,在0.5~0.8℃/s冷速范围内,组织为铁素体-珠光体+贝氏体;当冷却速度大于1℃/s时开始发生马氏体转变,随着冷却速度的增加,贝氏体、马氏体含量逐渐增加,当冷却速度大于8℃/s时,组织全部为马氏体。实验钢的显微硬度随着冷却速度的提高而增加。 相似文献
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非调质钢在汽车曲轴、连杆锻件上的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
非调质钢是伴随国际上能源短缺而发展起来的一种高效节能钢,其性价比远优于传统合金结构钢,可广泛用于装备制造业.本文以国内某锻造厂为例,介绍了非调质钢在汽车锻件中的应用,并分析非调质钢锻件的性能要求以及锻造工艺对非调质钢锻件质量的影响,最后对目前非调质钢应用中存在的问题进行了讨论. 相似文献
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《锻压装备与制造技术》1975,(3)
近十几年来,特别是无产阶级文化大革命运动以来,用辊锻生产锻件的方法愈来愈被广泛的采用,辊锻工艺所以能得到迅速的发展,是因为辊锻变形过程是一个连续的静压过程,没有冲击和震动,它与锤上模锻相比具有很多优点: 相似文献
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汽车连杆用非调质钢及其控锻控冷技术 总被引:7,自引:0,他引:7
本文综述了国内外非调质钢发展现状以及其在汽车连杆上的应用,探讨了物理冶金因素和热加工因素对非调质钢强韧性的影响;指明了旨在控制先共析铁素体组织参数和沉淀硬化效应的控锻控冷新技术,为稳定汽车连杆用非调质钢性能,推动其规模化应用,开拓了新的前景。 相似文献
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采用显微组织、断口形貌观察和力学性能测定,分析了国产非调质钢36MnVS4连杆掉渣、断口不齐胀断缺陷的原因。结果表明,断口显微组织为铁素体+珠光体,无异常组织出现;晶粒度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率均满足标准要求。但是缺陷连杆铁素体含量超过标准的上限要求;未机加工表面存在脱碳层,脱碳层中较高的铁素体含量提高了表面的塑性;断面收缩率远超过标准的下限要求,且超过了可以保证胀断性能的上限要求,造成连杆的胀断性能差。这是连杆掉渣、断口不齐胀断缺陷的主要原因。胀断缺陷原因的分析为高品质连杆的生产提供了理论支持。 相似文献
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本文综述了国内外非调质钢发展现状以及其在汽车连杆上的应用;探讨了物理冶金因素和热加工因素对非调质钢强韧化的影响;指明了旨在控制先共析铁素体组织参数和沉淀硬化效应的控锻控冷新技术。为稳定汽车连杆用非调质钢性能,推动其规模化生产应用,开拓了新的前景。 相似文献
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非调质钢激光表面淬火研究 总被引:1,自引:0,他引:1
谢维立 《热处理技术与装备》2013,34(2)
使用半导体激光器对40MnSiV、48MnV、38MnVS6和12Mn2BV非调质钢试样进行激光表面淬火,分析了试样淬火后的表面硬度和显微组织.结果表明,试样表面具有很高的硬度,显微组织由表层及心部依次是马氏体、马氏体和铁素体、珠光体和铁素体. 相似文献
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