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2台不同导流角度的新型螺旋夹套式余热回收装置用于4.3m焦炉上升管进行传热特性实验研究,测试了荒煤气在一个结焦周期内的温度波动及总体传热效果.结果表明,荒煤气的温度随着结焦时间呈现周期性波动,最高可达825℃,荒煤气温度波动对传热量的影响较大,但对总体传热系数影响不大.稳定氮气侧流量190m3/h,入口温度30℃,91 #装置(导流角度4°)的,havg为30.23W/(m2·℃),92#装置(导流角度3°)的havg为25.2 W/(m2·℃).针对荒煤气的流动特性和本实验装置结构特点所提出的传热模型同实验数据匹配较好,最大相对误差控制在±20%以内. 相似文献
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介绍了利用焦化厂冷鼓工段循环水余热采暖的运行情况,实践表明,不仅可以节省大量蒸汽和循环水,缓解焦化厂蒸汽紧张的局面,而且相应降低了初冷前煤气温度,有利于稳定生产。 相似文献
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介绍了盘管式上升管余热利用系统在柳钢的应用及主要工艺参数,阐述了盘管式上升管余热利用系统的优点,针对柳钢上升管余热利用系统运行中存在的问题提出了改进建议。 相似文献
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将煤气终冷工序的冷凝液替代饱和器补充软水,可以减少焦炉煤气净化单元的剩余氨水量。介绍了利用焦化厂煤气终冷工序冷凝液的工艺路线及相应的工艺装置,说明了工艺路线的控制要点。投入工业应用后,可节约水、电、蒸汽消耗和污水处理费用,效果明显。 相似文献
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《煤炭加工与综合利用》2017,(1)
以平顶山某焦化厂的生产实际为例,提出了两种余热回收与再利用技术方案;对两种方案的分析表明,采用热泵机组+冷却塔的技术方案,在系统初投资、一次性投资回收期、全年运行费用等方面均具有明显的优势。 相似文献
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为研究武钢7.63 m焦炉上升管余热利用工程实施的可行性,对2~#炭化室上升管根部和桥管处荒煤气温度进行连续在线检测。分析发现:上升管根部荒煤气温度在整个结焦过程呈现类似Z字型周期变化规律,最高温度发生在推焦前烧石墨阶段,达1 300℃~1 400℃,整个结焦周期的平均温度约为771℃;桥管处荒煤气温度仍保持较完整的周期性规律;7.63 m焦炉单孔炭化室荒煤气产量为1 156.42 m3/h,一个结焦周期内单孔炭化室荒煤气可利用理论热量约13.76 GJ,工程理论吨焦产汽量(1.6 MPa低压饱和蒸汽)为108 kg。 相似文献
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<正> 本刊对造气三级余热利用装置作了简要介绍后,笔者接待接收了不少来人、来函、来电询及有关热利用的方案问题。由于各厂情况有异,尤其是合成工段、铜洗工作、变换工段等的热利用情况不一,故造气的三级余热利用装置如何利用热能的方案也不尽相同,现只能将几种典型方案予以介绍。上海化工机械三厂制造、上海机械设备成套公司经销的造气三级余热利用装置,是根据煤气炉出来的煤气的热位能不同予以分级利用及回收。这种分级利用热位能的方式是目前有效能效率最高的方式。因此,也是合理回收热位能的最佳方式。例如,利用高位能的煤气的热量与饱和蒸汽进行热交换使之产生过热蒸汽;利用中等位能的煤气热量与过热 相似文献
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邯钢焦化厂原有焦炉6座,261孔,年产焦炭210万t。随着炼铁对焦炭需求量的增大,与宝钢合资在老厂西部组建了新厂,新厂共建7m焦炉4座,168孔,年产焦炭220万t,同时配套10.5万m3/h煤气净化系统,工程于2008年2月投产。 相似文献
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