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<正>0前言我单位PVC化工项目配套的2500t/d电石渣水泥熟料生产线煤粉制备系统采用的煤磨为TRMC23.3辊式立磨。该设备的主要性能参数如下:磨盘直径Φ2300mm,磨辊数量3个,磨辊中径Φ1450mm,生产能力35t/h,(入磨粒度≤60mm、成品细度0.08mm筛余8%~10%)。1原油封装置介绍该煤磨磨辊油封装置由两个FW320×360×20的骨架油封组成, 相似文献
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1原密封结构及问题我公司自2005年初开始使用ATOX50立磨。2011年5月,发现2号和3号磨辊外侧空气密封磨损严重,凹、凸密封件间隙已超过10mm。该密封结构见图1,由凹、凸两部分组成,凸密封内侧与液压拉杆头部由内六角螺栓连接固定,凹密封与磨辊轴承端盖外侧由内六角螺栓连接固定。凹、凸密封件间隙要求0.5~1.0mm,以保证密封风风速,防止粉尘进入轴承外侧的骨架油封,起到保护轴承长期安全运转的作用。 相似文献
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立式磨普遍存在磨辊副 (见图 1)运转周期不长的现象,分析认为主要原因为: 1)长时间使用后使轴承游隙变大,支承部分摆动加剧,一方面造成油封漏油 ;另一方面容易使内、外端盖和内密封环固定螺栓崩断,造成辊轴或辊体损坏的严重后果。 2)内、外密封环磨损,物料进入密封腔,导致油封损坏,产生漏油,轴承易缺油烧损。 针对存在的问题,我们采取了一些措施。 1)制作专用台具 (如图 2)对轴承的游隙进行调整,把轴承的径向游隙控制在 0. 02~ 0. 06mm之间,且平常应检查磨辊副的偏摆情况,这样可保证磨辊副能长期安全运转。 … 相似文献
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2020年8月8日我公司煤立磨因1#磨辊轴承温度高报警(110 ℃)导致连锁停机。对煤立磨磨辊测温装置及磨辊轴承情况进行检查,发现磨辊轴承滚珠穿销脱落(见图1)、油封损坏(见图2),常规的处理方法为停磨对磨辊轴承进行更换,但是煤磨停机后,烧成系统会因煤立磨无煤粉供应而停机,在这种情况下我公司采取了一系列的措施确保煤立磨的长期稳定运行。 相似文献
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密封对机械产品防止“三漏”、保证设备的正常润滑动作及安全运转起着至关重要的作用。立磨对密封的要求较高,尤其是磨辊轴承对密封的要求。油封设置于静止与旋转部件之间,用于防止润滑油泄漏和防止外界尘土、物料等杂质进入轴承室内腔的动密封原件,具有结构简单、密封性能好,对轴的振摆、偏心的随动性能等特点,因而被广泛应用于立磨磨辊轴承密封中。磨辊是立磨中的关键部件,其使用的轴承都是大型轴承,价格昂贵,由于磨机内部工作环境恶劣、温度高、粉尘多、振动大、气体潮湿,磨辊漏油现象发生或者油封密封失效时,直接影响轴承的使用安全,降低轴承使用寿命,增加设备运行风险与维护成本。因此,完善的磨辊密封解决方案直接决定着立磨磨辊工作的可靠性、使用效率和运行维护成本,甚至会影响整个立磨系统的稳定性。 相似文献
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1原工艺流程磨辊作为立磨主要的粉磨部件,其轴承的装配精度直接关系到磨辊的使用寿命。所以磨辊轴承的装配是很重要的一个过程。某型号立磨磨辊组件结构及磨辊轴承装配原惯用的工艺流程见图1。 相似文献
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我公司一期生料磨于2010年投产运行,整体运行稳定。磨机采用ZJTL3230辊式磨,主减速机为JLX130F-WX1减速机。该磨机运行中2#磨辊存在漏油现象,2020年3月7日,利用系统检修机会对生料磨2#磨辊漏油情况进行解体,检查发现磨辊轴与压盖油封接触处磨损严重,出现3道5 mm×1 mm左右的凹槽,经现场研讨,采取了金属修补胶对磨损处进行了修复、打磨,组装后经气密性试验(压缩空气压力0.45 MPa),保压正常未出现泄露现象。 相似文献
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<正>1工艺系统简介YX公司一条2500t/h干法熟料生产线,配备一套由辊压机和管磨机组成的水泥半终粉磨系统,工艺流程见图1。该系统主要设备:Φ10600mm×10400mm辊压机(能力7650t/h,101200kW),TVS-96/20型静态选粉机(处理风量2200000~24000000m3/h,喂料量最大960 t/h)、TESu-310型双分离式高效选粉机(处理风量24000000m3/h,处理量600t/h)和Φ4.20m×130m球磨机(能力190~220t/h,3550kW)等。该系统与辊压机、磨机联合粉磨系统不同的是:(1)出辊压机挤压物料经V型选粉机和高效选粉机后部分物料可直接成为成品,不需再次进入磨机粉磨;(2)省掉了旋风收尘器、V选循环风机等设备,只图1工艺流程辊压机水泥磨磨尾袋收尘V选收尘器选粉机 相似文献
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<正>我公司5 000t/d生产线生料粉磨采用ATOX50立磨,磨辊轴承润滑采用油站循环油的方式,三个磨辊各有一套供油泵、回油泵,油泵与磨辊轴承腔通过油管连接。随着立磨运转时间的增加,磨辊油封出现磨损,油管路的管接头松动,油泵的效率会降低,造成润滑系统故障。其中最甚者是供、回油系统的故障,轻则导致立磨跳停,重则导致油封破损,被迫长时间停机维修。本文对供、回油的两类故障作一总结,并给出检 相似文献
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我厂一台 1959年生产的Г型Φ610× 1730四辊压延机仍在使用中 ,但使用效果不佳。我厂曾将其改为O型密封圈密封 ,使用效果仍然不好。 1995年设备大修时将其改造为J型橡胶无骨架油封密封。改造后密封装置的结构如图 1所示。改造后使轴向的尺寸增大 ,尤其是靠里 (图 1中靠右 )的一个油封没有足够的空间。图 1中标注的尺寸a只有约 10mm ,而J型油封的宽度为 2 5mm ,无法进行更换工作 ,因此又采用了剖分式结构 ,见图 2。图 2中的尺寸x是为了保证螺栓能顺利穿过。上下两半密封圈初加工后用螺栓连接后再进行二次加工以保证密封圈的精度。… 相似文献
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1 问题及原因
我公司采用ATOX50立磨粉磨生料,2012年1月在立磨避峰生产例行检查时,发现1号磨辊里侧密封发生磨损.里侧密封外套磨损量在5~8mm,磨损深度约10mm,初步认为磨损是内套与外套之间卡石块造成的.
2 解决措施
磨辊密封结构,内套由8条内六角螺栓与轴承压盖固定,外套由4条内六角螺栓与轴端面固定,内套与外套形成间隙为0.5~1.0mm的空腔,密封风从轴孔吹出,形成正压,保证粉尘不进入空腔,保护骨架密封圈,从而保护轴承. 相似文献