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针对铸造厂对再生砂较低灼烧减量的要求,常用的离心再生机、气力冲击再生机以及双轴擦磨盘式再生机均很难达到LOI2.5%。而叶片式砂擦磨器具有高强的脱膜再生能力,已经广泛应用于多种树脂粘结剂旧砂再生系统,获得了较好的综合效益和较低的LOI。 相似文献
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为缓解树脂砂造型对产品造成的机械粘砂缺陷以提高铸件表面质量,本文着眼于灼烧减量对再生砂性能的影响并对再生砂灼烧减量进行优化筛选。实践结果表明,再生砂烧减量控制在1.50%~1.85%范围,铸件表面质量较为理想。 相似文献
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为缓解树脂砂造型对产品造成的机械粘砂缺陷以提高铸件表面质量,本文着眼于灼烧减量对再生砂性能的影响并对再生砂灼烧减量进行优化筛选。实践结果表明,再生砂烧减量控制在1.50%~1.85%范围,铸件表面质量较为理想。 相似文献
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简述了发动机缸体缸盖烧结脉纹的现状,分析了第一代耐高温覆膜砂存在的缺点。通过改进覆膜砂的耐高温性能,解决了缸体缸盖内腔烧结、脉纹的问题。 相似文献
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从现今树脂砂技术及设备的状况出发,紧密结合我厂实际状况,进行了整体改造方案的设计、设备的选型、调试及相关工艺的改进等工作.从目前的使用状况来看,改造基本达到了预期的目的. 相似文献
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YC6J系列汽缸盖原先采用非整体浸涂工艺,即各砂芯分别浸涂烘干后再进行组芯,其操作工序多而繁琐,而且浸涂质量得不到很好的保证。通过在射水道芯里放置特制芯骨,实现组芯整体浸涂工艺,不仅提高砂芯组表面浸涂质量,而且还有效降低了射水道芯的断芯废品率,从而改善了铸件内腔质量。 相似文献
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在对渗漏缸盖的分析解剖中,时常发现一些壁薄部位的石墨和基体组织异常。采用Cu-Sn合金强化措施,只是消除了部分壁薄部位的基体组织异常。本文分析了缸盖组织异常产生的原因,确认砂芯变形或砂芯下不到位引起铸件壁薄,砂芯壁薄和热效应导致石墨和基体组织异常。 相似文献
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研究固化工艺及存放时间对缸体、缸盖用覆膜砂芯的抗拉强度和发气性的影响.得出型芯生产的最佳工艺方案:固化温度为230 ℃,固化时间为120 s,存放时间不能超过12 h.在这样的固化工艺与存放时间下,制备的型芯满足缸体、缸盖用覆膜砂芯高强度、低发气量的要求. 相似文献
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介绍了标准气缸的结构及其安装方式,列举了标准气缸在汽车冲压模具中的几种应用方式,并指出标准气缸在应用中的注意事项。 相似文献