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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
原油开采过程中,原油遇水能够形成比较稳定的乳化液,添加破乳剂是快速高效脱去原油中水的最有效的方法。对破乳剂与原油两相混合的流动形态进行了数值模拟,得出破乳剂在不同速度、不同入口角度下加入原油管道后两相流动的速度分布图和浓度分布图。经过对比发现,当药剂入口角度为0°,药剂流入速度越大,越有利于破乳剂的扩散,破乳剂和原油的混合效果最好,就更有利于原油的脱水。  相似文献   

2.
考察了胶质、沥青质对模拟原油乳状液破乳效果的影响。实验表明:不同胶质、沥青质含量的模拟原油,采用破乳剂对其乳状液进行破乳、脱水,其脱水速度是不同的。在较低浓度下,胶质含量增加,破乳速度降低。随沥青质含量增加,破乳速度逐渐降低。在总浓度低时,胶质比例越大,破乳速度越快。  相似文献   

3.
采用传统瓶试法测定了3种不同相对分子质量的含氮聚醚型破乳剂(PRO7501 X,X=A、B或C)对南海某高含蜡原油破乳脱水净水的能力,考察了破乳剂种类、破乳剂相对分子质量、破乳剂质量浓度等因素对原油乳状液脱水率的影响。通过现场中试以及加药点改造,考察了该药剂在现场实际脱水净水的能力。结果表明,在现场停留10min时,破乳剂PRO7501 X的脱水速度较快,其中,破乳剂PRO7501B因其相对分子质量适中,脱水率最大。在实验范围内,随着破乳剂PRO7501B质量浓度的增大,脱水率逐渐升高,当质量浓度升高到15mg/L时,脱水率趋于稳定。对现场中试以及加破乳剂点进行了改造,检测结果表明,破乳剂PRO7501B可以明显降低P-V-103分离器油相出口的含水率,由原来的11.0%~15.0%降至0.2%~1.0%,处理后外输原油的含水率为2.5%~3.0%,可以满足平台的正常生产及外排要求,水相出口含油的质量浓度从30~35mg/L降至3mg/L以下,基本解决海面存在油膜的问题。  相似文献   

4.
根据对炼油厂与采油厂的原油破乳技术条件和工艺指标要求差异性的分析,概括归纳了炼油厂与采油厂对原油破乳剂性能的不同要求,并进一步总结了炼油厂电脱盐装置用破乳剂的设计原则。在此原则的指导下,综合考虑长庆油田公司第一助剂厂加工原油的性质和工艺指标要求,有针对性设计了一种新型炼油厂电脱盐装置用破乳剂CYZ-L-4。室内评价和装置实验结果表明:CYZ-L-4不仅能够满足第一助剂厂电脱盐装置的工艺技术指标的要求,而且具有降低注入水用量,脱出水含油量低的优点,成本也低于原来的破乳剂。同时对CYZ-L-4使用过程中电脱盐装置负荷情况的对比测试结果证明CYZ-L-4能够有效降低电脱盐装置负荷。试验结果证明:炼油厂电脱盐装置用破乳剂的设计原则不仅在理论上是可行的,而且在实践中取得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

5.
通过室内实验对加入不同类型破乳剂的苏丹Palouge FPF含水原油热化学沉降特性进行研究。结果表明,高效破乳剂TS-101最适合现场原油脱水,经过不同乳化条件乳化之后的不同含水率的稳定原油乳状液,加入TS-101破乳剂的最优破乳温度为80℃,最佳质量浓度为170~180mg/L,大部分试验油样在沉降13h后慢慢趋于稳定,沉降19h后全都符合预期脱后含水率低于5%的指标。  相似文献   

6.
针对沙特原油,以节能降耗、低温破乳为目标,从6种破乳剂中筛选出效果良好的单剂,并对其进行复配及化学改性,研制低温破乳剂。结果表明:破乳剂N在80℃、加药量10mg/L条件下,脱水率几乎达100%;而破乳剂S在60℃下、加药量为30mg/L时,脱水率可达84.6%,低温性能更好。将上述破乳剂N和S进行复配,在配比3∶5、总加药量40mg/L、温度60℃条件下脱水率接近100%。进一步采用一步合成法对低温性能最佳的破乳剂S进行丙烯酸改性并进行工艺条件优化,得到的产物在50℃、加药量10mg/L下脱水率达84.6%,具有更良好的低温破乳性能。  相似文献   

7.
针对沙特原油,以节能降耗、低温破乳为目标,从6种破乳剂中筛选出效果良好的单剂,并对其进行复配及化学改性,研制低温破乳剂.结果表明:破乳剂N在80℃、加药量10mg/L条件下,脱水率几乎达100%;而破乳剂S在60℃下、加药量为30mg/L时,脱水率可达84.6%,低温性能更好.将上述破乳剂N和S进行复配,在配比3:5、总加药量40mg/L、温度60℃条件下脱水率接近100%.进一步采用一步合成法对低温性能最佳的破乳剂S进行丙烯酸改性并进行工艺条件优化,得到的产物在50℃、加药量10mg/L下脱水率达84.6%,具有更良好的低温破乳性能.  相似文献   

8.
对原油破乳技术的研发是目前石油工业领域中的一个重要研究方向,在天然表面活性剂的作用下,原油会与水形成一种稳定的乳化液,原油破乳对于原油的加工、输送以及储存存在十分重要的现实意义。笔者结合自己的实际工作经验,对原有乳化液稳定的原因进行了简单的分析,并在此基础上针对石油开采过程中破乳剂的研究进展进行了一系列的分析和探讨,希望本文的分析与探讨可以为相关人士的研究提供一些借鉴与参考。  相似文献   

9.
改性淀粉油田化学品的研究和应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了改性淀粉油田化学品近期的研究和应用情况,改性淀粉可作钻井液处理剂,原油破乳剂,水泥浆添加剂和堵水调剖剂等。  相似文献   

10.
非平衡太界面张力的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用液体体积法测定了原油/水体系在不同温度和不同破乳剂浓度下的非平衡态界面张力,并对水相不同离子价态对界面张力的影响进行了研究,根据测非平衡张力,对应动态表面压力数据也进行了计算,实验数据证明,当破乳剂存在于油相中,水相离子价态对界面张力的影响是一个重要因素,液体体积法测定扩散控制体系的非平衡态界面张力是一种行之有效的方法。  相似文献   

11.
采用"发散法",通过改变反应温度、原料配比、反应时间等因素,合成以二乙烯三胺为核心的1.0~3.0代系列树枝型聚合物-聚酰胺-胺(PAA).该产品属于非离子型原油破乳剂,其浊点高于90℃.在25℃、破乳剂加量为200mg/L、120min的条件下,3.0G产品的脱水率可达98%,出水快,脱出水色较透明且界面平整,适用范围较广.  相似文献   

12.
一种新型原油破乳剂的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了一种非聚醚类阳离子有机胺酯乳剂 ,对高比重、高粘度、高稳原油的破乳脱水效果明显 ,具有油水界面齐、破乳速度快、出水清等特点。  相似文献   

13.
石油中间乳化油破乳研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
为了减少油田采油对环境的污染,研究了中间乳化层的性状、组成。复配出一种新型特效的破乳剂,首次将水处理过程中使用的聚合铁及棉花消糖剂复配在一起作为乳化油的破乳剂,并进行了破乳效果试验,找出了该破乳剂的最佳使用条件。中间乳化油破乳后,最高脱水率为96.4%。在理论上对破乳机理进行了解释。  相似文献   

14.
八面河油田稠油破乳技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决稠油问题,八面河油田在接转站内直接对面138区的稠油进行破乳。实验结果表明,破乳剂YQ-1在温度为65℃时脱水率≥98.5%,脱水时间≤6h,满足面138在接转站的现场工艺需求,同时破乳后净化油中剩余水含量为1.25%,破乳后污水含油量仅为1.364mg/L,符合外输要求以及污水排放标准。复配后的油溶性破乳剂脱水效果明显好于水溶性的破乳剂。  相似文献   

15.
纳米Al2O3 溶胶改性聚醚破乳剂TA1031的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为提高现有高分子聚合物原油破乳剂的性能和拓宽纳米材料的应用范围,以硫酸铝和氨水为原料, 运用溶胶凝胶法在纳米Al2O3 生成过程中与高分子聚醚破乳剂TA1031进行接枝改性,运用红外光谱仪、电镜、粘 度计和界面张力仪分析所制备的改性破乳剂。结果表明,将纳米Al2O3 复合于原油聚醚破乳剂中能取得比较好的 效果,破乳性能均比原破乳剂有很大的提高。当纳米Al2O3 与TA1031的质量比为1∶10时,所得到的改性破乳剂 效果最好,能将破乳率提高20%~25%,而且破乳脱水时间也能大幅度缩短。并对改性破乳剂的形成机理和破乳机 理做了初步分析。  相似文献   

16.
超稠油化学降粘脱水技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对辽河油田曙一区超稠油的基本性质,开发出高效降粘脱水剂,以解决现行工业生产中超稠油脱水时间长、能耗高、占用较多沉降罐的问题。利用自主开发的降粘脱水剂和破乳剂的协同作用,实现了超稠油的快速脱水。考察了破乳剂类型、脱水剂用量、温度、混合强度等操作条件对辽河超稠油脱水效果的影响。优化的工艺脱水条件为:破乳剂和脱水剂用量均为200μg·g-1、混合温度90 ℃、沉降温度85 ℃、沉降时间36 h,此时净化油含水量可降至5%以下。并且经脱水处理后,原油粘度的降幅可达40%以上,改善了油品的储运性能,有利于超稠油的后续加工。  相似文献   

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