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贾凤娟 《冶金标准化与质量》2012,50(1):35-37
为适应国内、国际钢铁及其原料市场的急剧变化,唐钢新建了链篦机回转窑生产线,增加高炉炉料结构中球团矿的配比,优化整个铁前生产工艺。通过对高炉配加自产球团矿前后的炉况及技术指标对比分析,得到提高熟料比对高炉生产的益处。 相似文献
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在一烧结厂停机大修的情况下,南钢对高炉炉料结构进行了调整,球团矿配比从27%提高到50%以上,由于原料准备充分,操作得当,在球团矿配比达50%以上的情况下,高炉生产仍保持稳定,2001年8月,5号高炉利用系数达3.445。 相似文献
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大比例酸性球团矿在高炉生产中的应用较少,通过五号高炉的生产实践,总结出一些规律和经验。在炉料结构调整时,减少炉况波动,保证高炉顺行高产。 相似文献
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本文从马钢自产球团矿冶炼的特殊性,讨论了二铁厂2^#高炉操作制度的选择,并对增加球团矿用量提出了一些建议。 相似文献
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对攀钢高炉大规模使用钒钛酸性氧化球团矿工业试验与生产实践进行了总结,结果表明,用钒钛球团矿大规模代替钒钛烧结矿试验与生产是成功的.当球团矿配比最高达到32%时,高炉没有出现不适应,利用系数提高,焦比降低.综合考虑攀钢炉料结构,"高碱度低钛烧结矿+全钒钛精矿酸性球团矿"是最佳炉料结构,烧结中加入普通粉矿质量最佳,全钒钛磁铁精矿球团矿质量最好,钒钛磁铁精矿的最佳利用方式是生产球团矿,不适合于生产烧结矿. 相似文献
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根据高炉生产实践,入炉品位每升高1个百分点,焦比可降低2%,产量可提高3%,渣量可减少20kg/t,综合体现在生铁成本下降10元/t。球团矿因其强度好、粒度均匀、铁品位高、还原性好等特点,越来越受到现代高炉炼铁的青睐,其在炉料结构中的用量比例越来越高。但是目前我国只有个别球团厂的铁品位达到65%,大部分都在62%~63%左右,有的球团厂还低于60%;与闽外的相比,我国球团矿铁品位一般要低3~4个百分点。所以,进一步提高球团矿铁品位是加快球团生产的首要任务。 相似文献
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马钢配加1.0%轻烧氧化镁粉生产镁质球团矿,竖炉炉况稳定;成品镁质球团矿MgO含量为1.68%,转鼓强度为92.18%,抗压强度为3 022 N/个,其冷态强度基本与酸性球团矿持平;冶金性能较酸性球团显著改善,其中RDI+3.15提高了9.62个百分点;透气性指标S值由752.41 kPa℃降至461.91kPa℃;熔融温度区间变窄;还原度指标提高3.73个百分点。三座高炉配用镁质球团矿生产期间,生产稳定、顺行,高炉经济技术指标显著改善,其中高炉利用系数提高了0.014 t/(m3.d),焦比下降8.45 kg/t,煤比降低4.62 kg/t,总燃料比降低14 kg/t。 相似文献
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含MgO熔剂性球团矿特点及生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
简要分析了酸性球团矿的理化优点和冶金性能缺陷。理论和实践证明,适当控制球团矿碱度和MgO含量,可以改善球团矿低温还原粉化率、还原度指数和软熔温度等冶金性能,有利于高炉顺行。 相似文献
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柳钢3座高炉1993年11月起配用15%~20%的印度球团矿冶炼,与配用澳矿相比,产量可提高7.6%,焦比可降低6.3%,扣除价格因素后,仍有显著的经济效益。 相似文献
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武钢高炉采用高碱度烧结矿,搭配适量的球团矿和天然矿的炉料结构,有利于提高入炉铁分,改善料注透气性,可以获得较发的技术经济指标。 相似文献