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1.
2.
何人国 《机械工人(冷加工)》1998,(1):25-25
车床尾座顶尖套筒锥孔的中心线与主轴锥孔的中心线.按精度要求只许尾座锥孔中心线高于主轴锥孔中心线0.06mm。车床尾座在床身导轨上纵向来回移动频繁,因而磨损很快,造成尾座顶尖套简锥孔的中心线低于主轴锥孔的中心线,精度超差影响加工质量。为了保证此项精度合格,维修工人大都采用环氧树脂粘尾座底板的上表面来解决。由于粘的是极薄的一层且不好操作,不是多了就是少了,容易脱落。 相似文献
3.
彭淑爱 《机械工人(冷加工)》2002,(11):40-40
在车床上加工内孔,特别是加工超深的内孔,按通常的加工方法,只能利用尾座上的钻套进行钻孔。这种方法定心效果好,一般钻较浅的孔。而对一部分较深的孔,采用尾座钻孔就不那么方便,往往钻好一个深孔要反复摇动尾座手柄许多次,特别在钻孔时由 相似文献
4.
吴济华 《机械工人(冷加工)》1988,(4)
在修理C620-1普通车床时,根据尾座孔的磨损程度,决定更换或修复尾座空心套。一般修复尾座空心套有两种方法:1)当尾座孔磨损时,先珩磨孔恢复精度。空心套修复工艺路线是:两端镶闷头,磨小外圆再镀铬,头部槽口镶工艺键(见图1),配磨外圆,搭中心架修磨内锥孔。2)当尾座孔荃本完好,空心套修复工艺路线是:外圆头部配工艺套(见图2),搭中 相似文献
5.
装载机前后机架的铰接一般分为上下两个铰接点,随着使用年限的延长,铰接销座孔磨损将逐渐加剧。当铰接销座孔磨损量接近1 mm时,在装载机作业过程中前后机架的撞击会加剧,这成为装载机 相似文献
6.
戴希德 《机械工人(冷加工)》1982,(6)
在修理普通车床时,其中有一项是尾座孔的修复,大多数厂采用研磨法修复,这种方法比较简单,但效率低。为了提高尾座孔的修复效率,又要保持较高的精度,我们采用珩磨修复尾座孔,效果较好。若先用珩磨,再用可调研磨棒进行精研磨,效果更好。 相似文献
7.
卿茂周 《机械工人(冷加工)》1978,(7)
在经常使用尾座的车床中,由于尾座不断的来回滑动磨损而下沉,因此,使主轴锥孔中心线和尾座锥孔中心线,对床身导轨的不平行度严重超差。为了解决这个问题,我们在尾座底板两端装上一个托架(图1)。图2中滚轮4可在平导轨上滚动,18~#轴承可在90°导向导轨的顶平面上滚 相似文献
8.
霍兴盛 《机械工人(冷加工)》2005,(1):61-61
车床钻中心孔通常是用尾座装上钻夹头手动完成,因需频繁拖动尾座,不仅劳动强度大,而且因手动进给量不均匀,容易折断中心钻,并且钻出的中心孔大小不均。 相似文献
9.
以前,我厂在加工尾座体上的尾座孔(图1)φ55H7时,是在安装锁紧块的φ35H7孔中装上工艺闷塞后加工出来的。这种加工方法存在着下列弊病:(1)由于需要工艺闷塞,浪费材料和加工时间。(2)因工艺闷塞与φ35H7孔是过渡配合,装拆时易于拉伤孔的表面。(3)φ35H7和尾座孔的孔距有加工误差,而锁紧块R27.5的圆弧又单独加工,装配后锁紧块与尾座芯是点或线接触,影响车床精度。为克服上述弊病,我们对原锁紧块进行了改进(图2),并利用改进后的锁紧块来加工尾座孔(加工时锁紧块的安装方式如图3)。实践证明:改进后的加工方法,既不需要工艺闷塞,又能保证φ35H7孔的 相似文献