首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正可基本满足陕京管道沿线及内蒙古城市居民生活用气需求CPD讯5月9日8时10分,长庆苏里格气田数字化管理平台电子显示屏上显示,苏里格气田日产气6500万立方米,可基本满足陕京管道沿线及内蒙古城市居民生活用气需求。  相似文献   

2.
2011年12月7日8时10分,苏里格气田日产气量达到4 620.06万立方米,创历史新高,基本满足陕京线及内蒙古周边城市居民生活用气需要。苏里格气田是我国目前年产气量最大的整装气田。随着天然气产量的逐年攀升,越来越多的居民用上了清洁环保经济的天然  相似文献   

3.
苏里格气田属于典型的"三低"气田,在2015年中它是长庆天然气产能实现350×1012m~3的主要气田。在实践过程中,由于长庆油田公司确定了"面对现实,依靠科技,简化工艺,走低成本开发道路"的苏里格气田开发理念。因此,在这些理念与经验的作用下,使得苏里格气田得到了迅速的发展。本文就苏里格气田水平井快速钻井技术进行分析,希望通过研究能够提升钻井质量。  相似文献   

4.
《录井工程》2009,20(2):28-28
苏里格气田日产天然气突破2000×10^4m^3,标志着这个目前国内探明储量规模最大的整装气田已踏上年产天然气80×10^8m^3步子,成为长庆油田目前日产最高的气田。按照发展规划,2015年天然气将达到350×10^8m^3的生产规模,产气量将占长庆气区天然气总量的70%。苏里格气田是世界上罕见的“三低”(低渗、低压、低丰度)气田,通过五年的试验开发和技术攻关,单井产量从0.8×10^4m^3。提高到1.2×10^4m^3,实现了规模有效开发。  相似文献   

5.
<正>长庆油田苏里格气田2013年天然气产量突破200×108 m3,达到200.6×108 m3,天然气日产量保持6 800×104m3上线运行,相当于建成一个1 660×104 t的千万吨级大油田。面对"三低"气藏的世界级开发难题,苏里格气田依靠机制创新、管理创新和技术创新,破解开发难题,提升开发效益,探索形成"六统一、三共享、一集中"管理模式和"四化"建设模式,实现了快速发展。通过推行数字化、智能化管理,苏里格气田实现了6个天然气处理厂、13个作业区、130座集气站全部数字化作业生产,  相似文献   

6.
体积压裂技术是非常规气藏后期改造的关键技术之一。苏里格气田属于致密砂岩气藏,为了实现水平井高效开发,提高气藏最终采收率,以苏53区块为例,以体积压裂适用的基本地质条件为依据,对苏里格地区水平井体积压裂适用性进行分析。同时,借用数值模拟方法,对水平井采用不同压裂改造方式进行模拟对比。结果表明:①苏里格气田储层具有微裂缝较发育、渗透率低、石英含量高等地质特征,满足体积压裂改造的基本储层条件;②通过模拟结果对比,苏里格气田水平井实施体积压裂效果明显优于常规压裂。另外,利用裂缝监测技术、FAST和TOPAZE软件等对2012年实施的5口体积压裂水平井进行了效果分析,认为:①体积压裂水平井平均单井加砂量、液量、裂缝条数等参数明显优于常规压裂水平井;②体积压裂水平井初期平均日产气约为12×104 m3,平均无阻流量、动储量分别为77.9×104 m3/d、1.75×108 m3,均为动态Ⅰ类井。  相似文献   

7.
体积压裂技术是非常规气藏后期改造的关键技术之一。苏里格气田属于致密砂岩气藏,为了实现水平井高效开发,提高气藏最终采收率,以苏53区块为例,以体积压裂适用的基本地质条件为依据,对苏里格地区水平井体积压裂适用性进行分析。同时,借用数值模拟方法,对水平井采用不同压裂改造方式进行模拟对比。结果表明:①苏里格气田储层具有微裂缝较发育、渗透率低、石英含量高等地质特征,满足体积压裂改造的基本储层条件;②通过模拟结果对比,苏里格气田水平井实施体积压裂效果明显优于常规压裂。另外,利用裂缝监测技术、FAST和TOPAZE软件等对2012年实施的5口体积压裂水平井进行了效果分析,认为:①体积压裂水平井平均单井加砂量、液量、裂缝条数等参数明显优于常规压裂水平井;②体积压裂水平井初期平均日产气约为12×104 m3,平均无阻流量、动储量分别为77.9×104 m3/d、1.75×108 m3,均为动态Ⅰ类井。  相似文献   

8.
长庆油田采气四厂增产的每一方天然气都是技术人员从井筒3000多米深处的水中"捞"出来的。为了产量超亿立方米,他们在这条科技增产路上摸索了6年。2012年的第一场雪,比往年来得更早一些。作为京津及华北地区主力气源地的苏里格气田,近期吹响了冬季保供的进攻号角。11月6日,从苏里格气田传来消息,负责苏里格中部气田开发的长庆油田采  相似文献   

9.
2008年10月6日至8日,中国石油天然气股份有限公司组织有关单位在北京对中国石油长庆油田公司苏里格气田新增天然气储量进行了专项审查。长庆油田公司本次提交的苏里格气田西一区新增天然气基本探明储量5804亿立方米顺利通过审查。会上,长庆油田公司研究院按照储量审查的要求,向评审组作了新增储量的专项汇报,提交了储量计算报告,并对苏里格气田开发情况进行了说明。  相似文献   

10.
<正>苏里格气田开发建设九年来,实现了"从发展到加快发展"的喜人局面。从发现苏里格,到实践—认识—再实践—再认识,苏里格气田开发建设九年来,实现了"从发展到加快发展"的喜人局面,长庆油田苏里格气田指挥中心采气三厂摸清了苏里格气田的储层特点和地质特点,走出了一条实现有效开发的科技创新之路。  相似文献   

11.
苏里格气田苏平36-6-23井裸眼完井分段压裂技术   总被引:7,自引:1,他引:7  
为苏里格气田探索低渗透气藏提高单井产量和采收率的新途径,通过对国内外目前应用的水平井压裂技术进行调研,提出在苏里格气田应用裸眼完井多级分段压裂技术,并在苏平36-6-23井进行了探索性试验。施工后该井实现了水平井裸眼分段压裂合层排液,测试无阻流量101.4764×104m3/d,成为历年来苏里格气田第1口无阻流量逾越百万方的水平井,为苏里格气田水平井开发提供一种可靠的完井工艺和增产措施。  相似文献   

12.
2008年9月8日,榆林气田日产气量达到1400万立方米。这标志着长庆油田继靖边气田和苏里格气田之后,又一个年产50亿立方米的大气田正式诞生。  相似文献   

13.
泡沫排水采气工艺在苏里格气田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着苏里格气田的规模开发,生产时间的延长,地层能量不断递减,产水气井数量逐年增多,这严重影响了气田产能的发挥。目前,苏里格气田产水气井约占气井总量的三分之一,在众多排水采气工艺中,泡沫排水采气工艺由于其施工方便,成本低,符合苏里格气田低成本开发的基本原则,已经成为气田排水采气的主体措施,苏里格气田泡沫排水采气措施中药剂的选择,加注制度的设计都是由其特殊的工艺流程决定,经过几年的生产实践,泡排工艺在苏里格气田应用过程中解决了诸多气井产水问题。通过泡沫排水采气工艺,苏里格气田年增产气量约2.4×108m3,产生了客观的经济效益。  相似文献   

14.
<正>苏里格气田研究中心成立于2008年底,是长庆油田公司"三院两中心"中唯一围绕苏里格气田开展专项技术研究和服务的科研机构。主要承担苏里格气田发展规划、生产动态分析、开发方案编制、实施,增产、稳产措施实验研究及气藏动态管理和生产优化等工作,工作特点以储层地质研究,方案现场实施和技术支撑一体化为主。  相似文献   

15.
水平井技术在苏10区块的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为改善苏里格气田开发效果,提高区块采收率,达到降低开采成本、合理高效开发的目的,针对苏里格气田直井开发中存在的问题及水平井实施中的技术难点,开展了河流相沉积气藏水平井技术攻关与研究。现场实施4口水平井,完钻水平段平均长度为800 m,分段压裂后投产,日产气为邻近直井产量的5~10倍,生产效果较好。该研究为苏里格气田实现少井高效开发提供了良好的途径和科学依据。  相似文献   

16.
<正>2014年12月10日,全国年产天然气最大的整装气田——长庆苏里格气田累计产量突破1 000×108m3。据测算,1 000×108m3天然气相当于替代1.33×108t标准煤,可减少CO2排放1.42×108t、减少SO2排放220×104t。1 000×108m3天然气不但为中国经济发展注入强劲动力,而且还带来了货真价实的生态福利。长庆气区作为我国  相似文献   

17.
<正>苏里格气田研究中心成立于2008年底,是长庆油田公司"三院两中心"中唯一围绕苏里格气田开展专项技术研究和服务的科研机构。主要承担苏里格气田发展规划、生产动态分析、开发方案编制、实施,增产、稳产措施实验研究及气藏动态管理和生产优化等工作,工作特点以储层地质研究,方案现场实施和技术支撑一体化为主。  相似文献   

18.
苏里格气田苏53区块采取整体水平井开发模式,为了保证水平井开发效果,达到提高气藏产能和最终采收率的目的,以区域地质特征为基础,主要通过数值模拟的手段,对苏里格气田水平井参数进行了优化设计。同时考虑经济因素,确定了苏53区块初期水平井合理参数:水平段长度在800~1000m之间,水平段位置在气层中部及水平段方位为347°;另外,为了验证水平井实施效果,对水平井动静态资料作了统计,结果显示,24口水平井有效储层钻遇率都达到了60%左右,单井井口日产气量都在8×104 m3以上,根据苏里格地区动态分类标准,Ⅰ类井比例为100%。  相似文献   

19.
为了实现中国石油长庆油田公司苏里格气田水平井整体开发"集群化"部署、"工厂化"作业的目标,在已有的井下节流技术基础上,对地面工艺进行了优化:①集气站的集气半径由常规的6km增加到7km;②增加设计规模分别为100×104 m3/d、150×104 m3/d、200×104 m3/d的标准化集气站;③优选单台功率为957kW的大规模处理量压缩机;④改变了采气管线的串接方式,井口来气通过采气管线输送至采气干管,采气干管通过采气总管串接,最终输送至集气站;⑤井场通讯由原来的数传电台调整为光纤传输,数据保密性更好,系统性能稳定可靠。同时研制了100×104 m3/d一体化集气集成装置,具有"进站紧急截断、干管远程放空、气液分离、流程切换、外输计量、清管、自用气供给、闪蒸、放空分液、自动排液"10项功能;还研发了电控一体化集成装置,形成了大丛式井组标准化、系列化设计技术,为气田的规划及有效开发提供了技术支持。  相似文献   

20.
基于市场供需状况分析了长庆气区天然气价格情况,认为苏里格气田天然气销售价格偏低,具有一定的上涨空间。测算了苏里格气田不同天然气价格单因素与气价、单井产量双因素影响下的税后收益率,认为当气价为0.855元/m3时,苏里格气田开发税后收益率可以达到难采气田基准收益率10%的水平;当气价为0.920元/m3时,其税后收益率可以达到常规气田基准收益率12%的水平。由此可见,苏里格气田实现经济有效开发前景较好。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号