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本文介绍了本钢2号高炉大修改造炉衬设计中采用的多项新技术和新材料:自焙炭块炉衬技术、铝炭砖、风口组合砖、无水压入泥浆等。 相似文献
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昆钢六号高炉(2000m^3)开炉3年后发生了严重的风口上翘现象,给高炉生产造成了较大影响。通过调查分析,作者认为Zn在风口组合砖内的富集,膨胀是造成风口上翘的主要原因。Zn对风口砖衬的破坏行为是随着Zn的侵入、富集和膨胀,使砖体组织结构由致密转变为疏松,然后逐步形成斑状→条纹状→矿脉状→肿瘤状的侵蚀通道,直至砖体破裂。研究发现K、Na、Zn、Pb等有害元素进入风口砖衬的先后顺序为K、Na、Zn、Pb,并同时观察到Zn在砖衬内部的结晶发育过程。 相似文献
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李克济 《金属材料与冶金工程》1993,(4)
会议由冶金部生产司,科技司于1993年6月15日联合主持召开。有来自全国各大钢铁企业、钢铁设计院和高等院校共21个单位的64位代表参加。会议由生产司综合处贾银松处长主持,生产司刘琦司长作了重要讲话,科技司成果处王泽田处长就组合砖技术与应用作了发言。会议听取了湘钢关于组合砖研制与开发的情况介绍,观看了组合砖生产的录相和产品陈列。首钢、武钢、广钢及筑炉单位的代表介绍了他们使用该组合砖的情况。专家和代表们对湘钢组合砖研制与开发所取得的成果及独创的生产工艺均感极大的兴趣与关注。与会代表认为:高温窑炉及热工设备的关键部位,诸如高炉本体风口、 相似文献
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本文详述了2号高炉中修在炉身下部、炉腰、炉腹设计采用微孔铝碳砖、半石墨炭-碳化硅砖的优越性以及设计采用风口组合砖、冷却壁锒砖、地乐压入泥浆新型材质的应用和带来的经济效益。 相似文献
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高炉用氮化硅结合碳化硅风口套砖的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
为长寿风口配套研制的氮化硅结合碳化硅风口套砖质量指标按近或达到国内外同类产品水平,在吹煤粉的包钢高炉上使用能有效地保护风口小套,并和进行入高炉热风的热量损失,提高入我温,降低炼铁焦比。 相似文献
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国内一些高炉发生了高炉炉底密封板上翘现象,一些高炉炉底密封板上翘高度甚至达到了100~140 mm,出现炉底变形成锅底状、局部漏煤气、炉底冷却效果变差等现象,严重影响高炉的长寿和高效生产。通过建立高炉炉缸炉底温度场和应力场数学模型,分析砖衬异常膨胀、砖衬受热膨胀和炉底密封钢板厚度、膨胀缝及缓冲泥浆等因素对炉底密封板上翘高度的影响。结果发现,由于炉缸砖衬的异常膨胀,在风口组合砖位置产生较大的向上压力,最终导致高炉炉底密封板产生较大程度的上翘,而砖衬正常受热膨胀不会导致炉底密封板的明显上翘。碱金属、锌、铅等有害元素在高炉内富集、累积可以导致砖衬异常膨胀,是炉底密封板上翘的主要原因。炉底密封板厚度的增加会对炉底密封板上翘产生有效的阻碍作用。合适的膨胀缝和性能优良的缓冲泥浆可以吸收砖衬受热膨胀,但是不能解决砖衬较大的异常膨胀。为了抑制和减少高炉炉底密封板上翘现象,需要在风口组合砖与炉缸砖衬之间预留合适的膨胀缝;避免风口大套前端嵌入炉缸砖衬内部;严格控制有害元素入炉量,提高高炉排出有害元素的能力。 相似文献
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组合砖技术是70年代发展起来的新技术。本文介绍了高炉组合砖技术的内容和2号高炉组合砖技术的发展概况、应用效果,指出了这一技术有广泛的推广与应用价值。 相似文献
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《钢铁研究学报》2021,(5)
为延长高炉的使用寿命和掌握炉缸砖衬的侵蚀机制,结合绘制的炉缸侵蚀炉型图,并借助扫描电镜、EDS电子探针和X射线衍射仪等手段分析炉缸炭砖的形貌、元素和物相。研究表明:炉缸炭砖表面上有明显的白色絮状物,且炭砖表面出现疏松和粉化的现象,导致炭砖出现裂缝,加快炭砖侵蚀;富集在炭砖热面的钛化物起到了保护衬作用,使有害元素难以存在受铁水冲刷程度严重的炭砖表面;21号~22号风口和相对应的8号~9号风口正上方对应着热风围管与送风支管连结的三岔口位置,侵蚀最严重;炉缸中锌与一氧化碳以及炭砖中的硅氧化物等物质反应生成氧化锌、硅锌矿和石墨等物质,并透过炭砖的气孔和通缝等逐渐渗入炭砖内部,致使炭砖体积发生膨胀,从而导致炉衬侵蚀。 相似文献
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贵冶炼铜转炉寿命最高炉龄为242炉,平均炉龄维持在220炉左右。通过对炼铜转炉风口砖进行改进试验,如提高风口砖Cr2O3含量、密度、强度,降低杂质等,平均炉龄达到238炉,同时对使用后的残砖进行了理化分析。 相似文献
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龙腾特钢1080m~3高炉炉体设计的主要特点是:适当矮胖型的炉型结构,加深死铁层深度,加大炉缸高度;"陶瓷杯+炭砖"复合炉底、炉缸结构;在铁口、风口区域使用组合砖结构;炉体关键部位使用了铜冷却壁和性价比较高的铸钢冷却壁;采用软水密闭循环和工业水相结合的炉体冷却系统,确保冷却设备的使用效率及寿命。 相似文献