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相似文献
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1.
转炉溅渣护炉是一项提高转炉炉龄行之有效的方法,据此对溅渣护炉的工艺方法、工艺原理、应用条件及国内外使用效果进行了综合介绍与分析。  相似文献   

2.
转炉溅渣护炉技术是提高转炉炉龄的重要手段.湘钢二炼钢厂自1999年应用这项技术以来,炉龄不断提高.2004年最高炉龄达到22 636次,转炉年有效作业率达到93%,年产钢335万t,实现了全国同类型转炉第一目标.据此,介绍了其应用溅渣护炉技术的一些经验和方法.  相似文献   

3.
本文简要介绍了转炉溅渣护炉原理,且结合酒钢一炼钢生产实际,总结归纳了溅渣护炉操作过程的两个关键因素.四个应注意的问题。结果表明。通过溅渣护炉使转炉炉龄在2006年突破1600炉,取得了较好的成绩。  相似文献   

4.
溅渣护炉工艺是近期发展起来的一项新技术,该工艺设备简单,投资少,收效快,操作方便,可大幅度提高衬寿命,进而提高炉龄次数,介绍了溅渣护炉工艺原理,有关参数及经济效益。  相似文献   

5.
溅渣护炉技术在转炉上的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
从1996年开始实施溅渣护炉试验研究,一年来的工业性试验与实验室研究表明:所用的溅渣护炉工艺参数基本可行,溅渣护炉条件下复吹比达50%,炉衬砖消耗下降0.7kg/t,喷补料消耗下降1.22kg/t。试验证明开发新型调渣剂是进一步提高溅渣护炉效果的重要措施。  相似文献   

6.
先越蓉 《重钢技术》1997,40(2):47-53
本文简要介绍了提高转炉炉龄的一种新技术--溅渣护炉法的工艺原理、操作程序和技术关键及其在国内外的应用效果。  相似文献   

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8.
本文阐述了广钢转炉炼钢厂溅渣护炉工艺的实施过程、具体操作参数及应用效果。从溅渣技术和冶炼操作两方面进行分析,并对该工艺的实践经验进行了比较全面的总结,针对容易出现的技术问题提出了解决办法。  相似文献   

9.
廖永松 《武钢技术》1998,36(5):12-15,8
对溅渣护炉技术的工艺特点及应用该技术可能带来的一些问题进行了比较全面的介绍。从国内外的应用效果来看,溅渣护炉技术用于转炉维护能够明显地提高转炉炉龄和作业率,并大幅度减少喷补料的消耗,从而降低炼钢生产成本。同时对武钢目前采用溅渣护炉技术的条件进行了简要分析。  相似文献   

10.
本文对国内外转炉溅渣护炉查现、工艺制度及溅渣护炉对炼钢设备冶炼过程的影响进行了分析和论述,并揭示了目前转炉溅渣技术实施中存在的问题、具有一定参考价值。  相似文献   

11.
转炉溅渣动力学水模型研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
通过对转炉溅渣的水模型研究,提出炉内溅渣的两种动力学机制:发生在转炉上部的气流喷射溅渣和出现在转炉下部的熔池浪涌溅渣。合理平衡两种溅渣机制的综合作用,得到最佳喷吹压力和溅渣枪位,以获得最大的溅渣量。根据上述两种动力学机制,分析炉内氮气射流与液态渣池的作用规律,提出了溅渣高度的理论计算公式。  相似文献   

12.
转炉溅渣护炉的炉渣控制及炉衬侵蚀机理   总被引:2,自引:1,他引:2  
利用副枪在转炉吹炼过程中取样、测温和对炉衬残砖的化学成分、岩相、流动温度的测定结果,研究了宝钢转炉溅渣护炉炉渣的控制及炉衬侵蚀机理。结果表明:转炉终渣MgO含量应控制在10 % 左右、溅渣层的熔损主要发生在炉温较高的吹炼后期,而镁碳砖的侵蚀是由于炉渣渗入镁碳砖的气孔和裂缝中,使其脱碳和渣化,在高温下流入渣层所致。  相似文献   

13.
顶吹转炉溅渣工艺水力学模型的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用水力学模型试验方法研究了中、小型转炉溅渣工艺参数对炉衬各部位溅渣量的影响。结果表明:炉衬不同高度溅渣量很不均匀,氧枪高度,初始熔池深度和氮气流量对炉衬各部位所获得的溅渣最有显影响。  相似文献   

14.
A slag layer is formed when slag is splashed onto refractory lining in BOF slag splashing process. The melting temperature of the slag layer and the adhesion of the slag layer to the lining refractory have an important effect on slag splashing and BOF lining life. This study investigates the adhesive behaviour of slag with different composition to lining refractories. It is shown that the slag can adhere to MgO particles in MgO‐C bricks well and no reaction is found between the MgO particles and the slag layer, but a gas gap exists at the interface between the slag layer and the MgO‐C matrix and there are iron granules within the slag layer, when the FeO content in the slag is high. The adhesion of the slag layer to the lining refractory can be improved with decreasing FeO content in the slag and lower carbon content in the MgO‐C bricks. BOF refractory lining life can be greatly increased due to better adhesion, high melting temperature, and stronger wear‐resistance of the slag layer.  相似文献   

15.
顶吹转炉溅渣护炉试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周俐  朱本立 《炼钢》1998,14(3):44-50
采用水力模型的研究方法,针对马钢50t转炉溅渣护炉工艺进行了冷态模拟实验,孤优化工艺参数为:高温溅渣,枪位为1600 ̄1800mm,喷吹氮气的流量在11500Nm^3/h以上,喷吹压力控制为1.0MPa。  相似文献   

16.
沙骏  朱苗勇  万利成  郭宝志 《炼钢》2001,17(4):36-39
针对转炉后吹和正常吹炼终渣∑FeO变化较大的特点,对炉渣的成分,熔化性温度和岩相结构进行研究,研究结果为转炉溅渣护炉终渣成分的调整提供了一些依据。  相似文献   

17.
转炉溅渣层炉渣的分熔现象   总被引:2,自引:0,他引:2  
在实验室热模拟条件下,研究了转炉冶炼升温过程中粘附在炉衬上的溅渣层炉渣的物理化学变化。当温度达到1 350~1 380 ℃时,首次观察到溅渣层炉渣的分熔现象。实验过程中渣样重量、渣中TFe 含量及岩相组成三方面的变化情况证实了这一现象的存在。研究这一现象为正确制定炉渣调整工艺,进一步提高炉衬寿命及了解溅渣层在冶炼过程中的变化提供了理论依据。  相似文献   

18.
转炉溅渣护炉调质剂的开发研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王雪松  周俐  朱本立 《炼钢》1999,15(5):37-40
影响溅渣护炉效果的终渣成分的控制,主要是控制终渣中FeO%、MgO%和R。通过试验室小型热态模拟实验,测定了溅渣的侵蚀量,炉渣半球熔点,并分析炉渣的显微结构,探讨了溅渣层的侵蚀机理,提出了溅渣护炉的终渣成分大致分别为MgO=8%-10%,FeO=10%-13%,R=3.5左右。  相似文献   

19.
李淑清  安立文 《炼钢》2001,17(2):30-33
通过对转炉溅渣护炉技术试验与渣样分析,结果表明,转炉溅渣护炉技术是提高转炉炉龄的有效手段。  相似文献   

20.
富氧化铁炉渣的溅渣护炉机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
上海第一钢铁(集团)公司30t转炉所用铁水条件较差,导致终渣中氧化铁含量很高。由于转炉出钢温度也偏高,实施溅渣护炉以大幅度提高炉龄比较困难。实验室与工业试验研究结果表明:(1)溅渣层中富氧化镁RO相是冶炼过程中抵抗高温、高氧化性炉渣侵蚀的骨架;(2)溅渣过程中富氧化铁改质渣在炉衬表面出现的异份分流现象有利于溅渣层保留较多氧化镁物相。  相似文献   

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