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鲁南化肥厂曾于1972年在合成氨生产系统中采用日本北村株式会社的高压调节阀,其阀芯阀座材料为SUS32(相当于Cr18Ni12Mo2Ti)表面堆焊司特利合金。由于工艺管路设计上的原因,致使该阀的工作条件十分苛刻(阀前压力为320kg/cm~2,阀后压力 相似文献
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<正> 我厂现年产合成氨1.5×10~4t,煤球车间年产石灰碳化煤球3×10~4t(根据实际生产需要,日产球80t)。全年常开一台L3.3—17/320氢氮压缩机(半水煤气一段入口表压为0.45kg/cm~2左右),走12kg/cm~2表压高压水洗流程,水洗解析气供煤球车间碳化用;七台2D6.5—9/150氢氮压缩机走碳化流程。由于煤球车间消耗一部分CO_2,固体碳酸氢铵产量仅占总产量的70%左右,另有30%为液体碳化氨水(氨水经济效益差);高压水洗需开一台150TSW-7水泵(配电机135kw),电耗甚高。扭转这一被动局面的关键是减少CO_2的消耗和损失,以增加碳铵 相似文献
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《煤炭转化》1987,(4)
最近,美国IGT建造了一套高压的过程开发装置,目的是为了获得高压下不同美国煤的流化床灰熔聚气化特性的数据。操作压力直至21kg/cm~2(表压),温度则根据煤气化的要求而定。使用此装置得到了有关压力对Montana Rosebud次烟煤及North Dakota褐煤气化影响的足够数据。还得到烟煤在直至9.5kg/cm~2(表压)下气化的数据。由于在直至21kg/cm~2(表压)下操作取得成功,IGT最近将此装置用于35kg/cm~2(表压)压力下操作。在此压力下检验各种美国煤的试验刚刚开始。上述各项工作都由Gas Research Institute资助。附参考文献6篇,图6个,表3个。 相似文献
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《精细化工中间体》1981,(4)
<正>我厂是一个年产一万吨合成氨厂,现有φ500合成塔一座,触媒容积0.68m~3,工作压力320kg/cm~2。去年二月装填新触媒1931kg使用至今年七月,已生产合成氨11060吨,接近化工部规定的每吨合成氨消耗0.15kg氨触媒的指标。目前,在1.2TNH_3/hr的负荷下,触媒热点温度仍在三点或四点上,氨净值仍有11%左右,氨仍有盈余;触媒活性未见明显下降;检修停车,热点温度降到400℃,合成压力降到200kg/cm~2,仍可不用电炉自热升温,恢复正常生产。这炉触媒,我们计划还要生产2500T以上合成氨,那时,我厂氨触媒消耗水平可低于部规定。下面谈谈我厂氨触媒使用与维护的具体做法。 相似文献
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<正> 我厂生产能力为年产八千吨合成氨厂。原为两套合成系统:一套操作压力为150kg/cm~2;另一套操作压力为200kg/cm~2。为了改善管理,利用今年大修的机会,将原有的两个合成系统改造为一个合成系统,操作压力统一为200kg/cm~2,两台φ500的氨合成塔并联,共用一套氨分、油分、冷交(均系φ500),氨冷、水冷。改造后,两塔共填装触媒2600kg,其中 A_(106)型800kg、A_(110)型1800kg。由于在开车时,一套可控硅调压器出故障,不能使用,于是决定用#~1塔的触媒进行升温还原,#~2塔就搁下来了。#~1塔投产不久,发现塔的阻力较大,压力蹩高。在此情况之下,决定在生产的过程中,对#~2塔的触媒同时进行升温还原,在较高的 相似文献
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<正> 一、概述我厂第二生产线是以小龙潭褐煤为原材,经鲁奇炉加压气化制取21kg/cm~2粗煤气,然后经油洗脱除轻质油20kg/cm~2,水洗脱除二氧化碳和部分硫化物18kg/cm~2,锰矿脱硫18kg/cm~2,甲烷转化18kg/cm~2,中温变换17kg/cm~2,活化热钾碱脱除二氧化碳16kg/cm~2后,制得合成氨原料气。 相似文献
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我厂合成氨脱碳系统吸收塔底排出的富液,具有较大能量(压力17—18kg/cm~2,流量500—530m~3/h)。由于国内无配套回收装置,这部分能量未得到利用(经减压阀将能量浪费掉了)。为了回收这部分能量,我们 相似文献
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一、前言我厂现有三台东德6L2K1250/1120型卧式双曲轴六段高压活塞式氮氢压缩机,因原设计主要参数不完全适合我厂以煤为原料的加压脱硫变换流程,故投产以来高压机出力不够,只得提高三段出口压力(曾用到21kg/cm~2G),在此情况下,高压机四、五段仍未达到额定压力。由于低压侧三段压力超指标,高压侧各段压力均偏低,造成高、低压 相似文献
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《化工自动化及仪表》1977,(3)
我厂高压聚乙烯反应器压力控制系统上使用的高压调节阀,是高压聚乙烯聚合反应的关键设备。工艺要求调节阀的正常操作压力为1750kgf/cm~2,最大允许工作压力为2000kgf/cm~2。调节阀的入口压力为1400~2300kgf/cm~2,出口压力为250~300kgf/cm_2。原装置上使用的是英制16530型高压调节阀,由于长期使用,加之开停车频繁,造成阀芯、阀座不断损坏致漏,严重影响调节性能和威胁操作安全。由于外国人卡我们备品备件,工人同志们看在眼里,气在心上。遵照毛主席“自力更生为主,争取外援为辅” 相似文献
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我厂是个以天然气为原料的小厂,规模为5000~7500吨/年合成氨,采用8~10kg/cm~2两段转化,中、低温变换,6kg/cm~2加压碳化脱除CO_2,经压缩机压缩到25~30kg/cm~2进行甲烷化,320kg/cm~2,合成。采用改型的L3.3-13/322压缩机压缩工艺空气和氢氮气。 相似文献
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<正> 我厂从实际情况出发,将H(H3.3-20/220宝鸡永红产品)型机与L型机并联运用于双加压(变换:7kg/cm~2,碳化:6kg/cm~2)碳化法合成氨流程制碳酸氢铵生产中,从1980年11月投产以来,双机(L、H 相似文献
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<正>我厂为年产6万吨合成氨厂,φ1000mm合成塔原设计为三套管触媒筐。由于三套管塔的阻力降较大,多数在16~18kg/cm~2,我厂在使用后期最高达到22kg/cm~2,被迫开循环机副线操作。这样,不仅增加了动力消耗,限制了系统生产能力的进一步提高,同时还因产氨量与需用量不平衡而影响尿素生产。合成塔自1975年12月投产到1979年10月更换新内件,前后使用过二炉触媒,合成氨产量200吨/日左右,最高219吨/日。 相似文献
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胡和明 《化工自动化及仪表》1983,(6)
以重油为原料的小合成氨厂,气化炉炉内温度是造气工段的一个重要工艺参数,它直接影响油一气的转化率和生产的安全。由于气化炉炉温高达1320℃以上,且有8kg/cm~2左右的压力,加之炉内充满氢气、一氧化碳等还原性气体,这都给温度测量带来了困难。通常测温采用的贵金属热电偶,其刚玉套管在高温下机械强度下降,加 相似文献