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降本增效是企业高质量发展的着力点,提高备件的使用寿命是降低成本的有效手段,本文介绍了江铜贵溪冶炼厂电解车间ISA法阴极铜剥片机组链条备件的消耗情况,以及生产过程中出现问题并针对性的提出解决方案,重点讲述了如何解决二次洗涤装置对剥片机组输送链条带来的负面影响,结合生产实际对阴极铜剥片机组进行优化改造,在提高备件的使用寿命,降低设备维护成本等方面取得了不错的效果。 相似文献
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随着阴极铜产品质量要求越来越严格,技术人员对影响阴极铜质量的因素进行分析,最终找到了导致阴极铜板面附着酸性杂质的原因。技术人员通过对剥片洗涤机组增加二次洗涤系统,自动夹边条校边装置,优化一次洗涤系统等设备改造,同时规范了工艺操作过程,明确了对喷嘴和洗涤水的清洁要求,通过实践的开展有效地避免机组洗涤后的阴极铜板面附酸的现象,有力地提升了阴极铜产品质量。 相似文献
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肖华兵 《有色冶金设计与研究》2017,(5):46-50
某电解剥片机组投运以来,机组的堆垛机器人一直存在工作不稳定、阴极铜夹持易脱落等情况。对2014年全年的机组故障进行分析,得出故障中占比最大的3#机器人夹具存在夹持不稳定、物料适应性差、结构强度不可靠等功能故障。针对这些故障,重新设计了机器人夹具的加持机构,同时提高了夹具对物料外观尺寸差异的适应性。改造后运行情况较好,减少了设备故障率,提升了设备运行效率。 相似文献
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针对阴极剥片机组核心区域剥片装置故障高的问题 , 结合生产操作 , 以及实际检修过程 , 从设备的角度分析剥片装置故障率高的主要原因 , 根据原因提出设备改进方案 , 降低剥片装置故障率,保证剥片机组稳定运行,并且通过改进检修方式,减少故障检修时间,降低检修劳动强度。 相似文献
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针对阴极剥片机组核心区域剥片装置故障高的问题,结合生产操作,以及实际检修过程,从设备的角度分析剥片装置故障率高的主要原因,根据原因提出设备改进方案,降低剥片装置故障率,保证剥片机组稳定运行,并且通过改进检修方式,减少故障检修时间,降低检修劳动强度。 相似文献
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在充分消化和吸收引进设备先进技术、总结同类设备经验的基础上,江西南昌有色冶金设计院设计了大板阴极铜联动机组,用于金川集团公司精炼厂新投产的5万t铜电解生产系统中,实现了大板阴极铜联动机组的部分国产化.成功替代了国外引进设备,节约投资约2800万元.于2003年6月底投产。该机组生产的阴极铜达56万t,实现了大板阴极铜生产的现代化、规模化,有效地提高了劳动生产率, 相似文献
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电解铜剥片机组在生产过程中经常发生异常跳电故障,如气路故障,传感器故障,通讯故障等,严重影响到电解铜的生产产量与质量。通过分析剥片机组发生的各种异常跳电故障与提出的相应的改进措施,研究出最合理的改进方案,确保设备持续运行,延长设备使用寿命,满足工艺生产需要。 相似文献
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通过对机组安装、检修、远行情况的调查和对破损件的检测,说明在H400离心压缩机的1、2级轮齿沿受力面齿根出现的疲劳裂纹和一级叶轮轴颈台阶处出现的疲劳裂纹是其必然破损的直接原因。轮齿根部的金加工尖角、一级叶轮轴颈台阶处过渡园角太小和材质纯净度差是疲劳源产生和发展的内因。其他轮齿和紧固件等的损坏是1、2级轮齿损坏过程中表现出的不同结果。 相似文献
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1.设备概况钢卷小车是西德引进的设备,安装在卷取机与大链子运输机之间,担负着将已酸洗好的钢卷从卷取机上卸下来,并运送到链子运输机上去的任务。它是酸洗机组的重要设备,原设计为机械传动。走行机构由电机经立式行星减速机和螺旋锥齿轮传动到车轮上。这种结构比较复杂,而且太阳轮轴颈强度和轮齿的弯曲强度不够,以及行星轮的布置不合理等缺点。因此在投料试车阶段,2号钢卷小车就发生过太阳轮和行星轮齿部被磨坏,轴被折断,造成 相似文献