共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
大型锻件用钢的回火脆性 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了回火脆性的产生原因和合金元素及杂质对钢的回火脆性的影响,介绍了目前国际上测定与判别回火脆性的方法,几种典型大锻件有钢的回火脆化倾向以及这种脆化倾向的工艺途径。 相似文献
3.
基于Takayama等的工作,本文中推导出在NiCr和NiCrMoV转子钢中表达由P和Sn导致回火脆性的脆性方程。本研究考虑到了两种杂质的配合、晶粒尺寸、材料强度以及显微结构(马氏体和贝氏体)对脆性的影响。工作中发现,为简单的含有一种杂质的用于NiCr模型钢的脆性方程可能修正并应用于更复杂的条件。 观察到了在NiCrMoV转子钢中存在着三阶段式的脆性动力学曲线。这种多阶段的、延迟的脆性是含Mo钢的一种特征。在高温长期时效时,由于亚稳定的M_3C相向更稳定的M_2C和M_(23)C_6相的脱溶和或相变,形成了富Mo的碳化物。这就相应地对P的视在脆化能力有影响,并是三阶段式动力学以及塑脆转变温度(FATT)在长期时效时连续增高的原因。 相似文献
4.
5.
本文利用透射电子显微镜及物理化学相分析技术研究了中碳硅-锰钢中回火马氏体脆性(TME)的微观机制,着重探讨了回火过程中析出的碳化物对TME的作用。结果发现,对应于40Si2Mn2钢中TME产生的回火温度区间,存在有由碳化物向渗碳体的转变,析出了细小弥散的颗粒状渗碳体。这种对应现象在40Si2Mn2Mo钢中也得到证实。40Si2Mn2Mo钢的TME产生的回火温度和弥散渗碳体的析出温度都要高于40Si2Mn2钢。由此得出:在回火过程中大量细小弥散渗碳体的析出是中碳硅-锰钢中TME产生的一个重要原因。 相似文献
6.
7.
用透射电镜、扫描电镜及俄歇能谱研究了16NiCo钢和23NiCo钢长时间回火后韧性降低及冲击韧性断口出现沿晶断裂的原因。产生脆性的原因主要是由于杂质元素P、S及合金元素Ni在晶界偏析所致。已经变脆的试样,经600℃保温处理可消除脆性及沿晶脆断。 相似文献
8.
9.
10.
11.
本文就某些合金元素Mo和Mn加入到NiCrMoV转子钢中对回火脆性敏感性的影响进行了研究。当加入0.3%Mn以后,该钢的塑脆转变温度(FATT)在所有的时效时间都比不含Mn的相同钢大约提高了一倍。尽管Mn-P有某种共偏聚效果,但FATT的提高主要与Mn本身对晶界结合强度的固有影响以及P的脆化能力提高有关。 比较NiCr转子钢和NiCrMoV转子钢的杂质导致的脆性行为,根据FATT的测定就可清楚地看到Mo的有益贡献。试验结果显示了Mo的清扫剂作用,在体内Mo-P的交互作用而抑制了脆性,Mo与P在晶界的共偏聚从而降低了磷的脆化能力。本文还报告了在长时时效时碳化物中富集磷的试验结果。 相似文献
12.
13.
张载良 《金属材料与冶金工程》1986,(5)
本文介绍了工件经高、中频感应加热表面淬火后,直接进行感应加热快速回火。通过试验证实了感应回火的可能性,并阐明了回火温度和回火时间的关系,以及感应回火参数的选择和感应回火温度场模型、算法语言程序的制定为。 相似文献
14.
作用应力对2.25Cr-1Mo合金钢回火脆性的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
在146.7MPa的作用应力下,对加氢反应器材料2.25Cr-1Mo合金钢(%:0.15C、2.32Cr、0.95Mo、0.011S、0.009P、0.0068As、0.0035Sb、0.0079Sn、0.01V)进行468℃125h和400h的等温回火脆化试验。根据加氢反应器母材试块脱脆、脆化和应力作用3种状态冲击功和温度关系曲线,得出各状态回火脆性转变温度VTr54.2(℃)值和回火脆化度ΔVTr54.2(℃)。结果表明,温度和等温时间是导致材料回火脆化的主要因素,作用应力对2.25Cr-1Mo钢回火脆性的影响不显著。 相似文献
15.
铈和磷对中碳锰钢低温回火脆性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用冲击试验和断口扫描电镜,俄歇谱分析等方法,研究了铈对不同磷含量的中碳锰钢低温回火脆性的影响。结果表明,磷在奥氏体晶界偏聚是导致含磷锰钢产生低温回火脆性的原因,而铈的加入,可减少磷的偏聚程度,增加回火马氏体的冲击值,从而降低中碳锰钢的回火脆性。 相似文献
16.
本文就合金元素钼对40Si2Mn2钢回火马氏体脆性(TME)的影响作了研究。试验结果表明钼不能消除40Si2Mn2钢的TME,但可以降低钢的韧性脆性转变温度(DBTT),从而使显示钢的TME的冲击试验温度降低;再有,钼可以提高40Si2Mn2钢TME出现的回火温度,即钼对钢的TME具有推迟作用,透射电镜观察的结果表明钼的这一作用与钼阻碍钢在回火过程中渗碳体(Cem)的析出有关。 相似文献
17.
18.