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我厂地处牡丹江市南20公里处,冬季最低气温-38℃,常年平均气温4.1℃。原有中3.5×60m和Φ3.5×62.6m两台干法中空窑,多年来由于热耗较高(1648kcaL/kg-sh),粉尘排放量较大(3.1t/h),既浪费能源又污染环境,先后在1987年、1991年对两台回转窑进行余热发电工程改造。现将改造后的发电运行效果、存在的问题及其互补性的改进、采暖方面的应用等向同行简要介绍如下。 相似文献
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沸腾炉焙烧白煤还原制硫试生产装置是山东省淄川硫磺厂参照南化公司研究院200吨/年中试放大投入试生产的。全流程共有定型设备13台,非定型设备35台,建筑面积1153米~2,用钢材151吨。试生产证明,采用沸腾炉焙烧低浓度SO_2白煤还原制硫,能实现机械化和自动化控制,产品质量合格,产量8吨/日,产品纯度在99.8%以上,各项技术经济指标均达到设计要求。硫利用率85%,煤耗1吨/吨硫,矿耗3.6吨标准矿/吨硫,电耗194度/吨硫。沸腾炉采用低过氧量焙烧,渣主要为磁性Fe_3O_4,适合于磁选炼铁用。采用干法净化,避免了污水排放。 相似文献
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一、Gs02、Cs03、C02关系式算圈 1.普通硫铁矿 反应式:4FeS z 110 2=2Fe203 8S0 2 SO z、SO。、0。气体含量关系式。 100=6,173Cs02 8.054 Csn3 4.762 C02Cso 3 Csoz “。,-一一。“ 2.普通硫铁矿 反应式l 3FeS2 802=Fe30‘ 6S02SO z、SO s、0。气体含量关系式: 100=6.02Cs02 7 相似文献
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介绍了佳宝矿业43.5kt/a锌冶炼烟气制酸装置改硫铁矿制酸情况。在保留原有净化、转化和干吸工序的基础上,对原料工序、沸腾炉、除尘排渣设备进行局部改造,以适应硫铁矿制酸工况。改造后制酸装置已稳定运行19个月时间,各项工艺指标均达到或超过设计值,目前最高产量达到250t/d,总转化率平均99.86%,尾气ρ(SO_2)平均406mg/m^3,3.5MPa、450℃蒸汽产量达到7.8t/h。 相似文献
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本文主要结合我省毕节县磷肥厂低品位硫铁矿直接沸腾焙烧制硫酸的设计和生产实践,阐述了采用炉外换热焙烧技术工艺简单可靠、投资省、效益好以及易于操作控制的特点,体现了其技术上的实用性和经济上的合理性。 相似文献
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我国硫铁矿资源丰富,但矿石含硫品位低。原矿含硫15-23%的中低品位硫铁矿占90%以上。冶金系统生产的硫精砂平均含硫35%,化工系统生产的硫铁矿,平均含硫21.7%,大于25%的占17%,12-25%的占70%,含硫小于12%的占13%。贵州省硫铁矿资源也较丰富,含硫大于30%的占0.54%,含硫20-30%占6.53%,12-20%的低品位矿占92.93%,中低品位矿共 相似文献
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秦至刚 《煤炭加工与综合利用》1992,(2):24-26
<正> 煤矸石已成功地用作水泥原、燃料,在立窑、各类回转窑上烧水泥,获得节煤、代土、提高产、质量的技术效果和经济效益。能否在沸腾炉内直接烧成水泥熟料,生产水泥,一是可以解决煤矸石沸腾炉电站进入开发阶段大量灰渣的利用问题,二是增产需要量大的水泥,三是提高沸腾炉煅烧技术。我们经过研究,采用加入石灰质原料和少量优质煤(发热量达12.54MJ/kg 即可)的简单办法,在4t,20t 产 相似文献
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我厂硫酸余热发电工程于1982年初竣工,借硫酸车间大修的机会并入系统,1月22日一次试车成功,同时正常发电并网。几个月的运行实践证明,设计基本合理,施工与安装质量较好,主要设备性能可靠,达到了设计能力。余热锅炉产汽量一般为每小时5吨左右,最高达6吨多。汽轮发电机组的负荷一般为800~1000千瓦,最高曾达到120 相似文献
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一、情况简介 我厂塔式法制酸沸腾炉以浮选尾砂作原料,从1958年到1967年,前后两次修建的沸腾炉都是4×2.5米的矩形直筒炉。随着生产的发展和产量的增大,入炉风量增加,炉内风速加快,炉内物料有时会全部被吹走,后部的三级干法除尘系统,因负荷过大,而达不到净化要求,大量矿尘带入制酸 相似文献