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为解决中国石油兰州石化公司12万t/a碳四抽提丁二烯装置生产中出现开车周期短、塔压差波动、中控及最终产品质量波动的问题,对装置碳四原料进料状态、萃取剂、回流比、物料平衡、二萃塔侧线、抽出量、温度等影响因素进行分析,并提出了相应的对策。结果表明,碳四原料采用气液相混合进料的方式并控制乙腈中二聚物和水含量有助于装置稳定生产。当一萃塔腈烃比为(6.5±0.5),回流比为(3.0±0.3),二萃塔腈烃比为3,回流比为(2.0±0.3)时,萃取精馏塔的分离效果较佳。二萃塔侧线温度控制在(137.0±1.5)℃,才能保证侧线抽出的乙烯基乙炔体积分数为23%~32%。 相似文献
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催化裂化汽油稳定塔多变量控制 总被引:2,自引:0,他引:2
将多变量模型预测控制技术应用于催化裂化汽油稳定塔的控制,有助于提高稳定塔的控制品质。 M P C控制器控制的变量包括汽油雷氏蒸气压、液化气中 C5 含量和塔顶温度3 个被控变量,塔底温度和冷回流量 2 调节变量,以及包括塔操作压力、回流温度和进料流量等3 个干扰变量。应用机理模型进行汽油雷氏蒸气压和液化气中 C5 含量的在线计算以满足在操作条件大范围变化的控制需要。为建立 M P C 控制器通过现场阶跃实验建立了稳定塔的传递函数动态模型矩阵。该控制器已在工业装置上投用,且通过鉴定。 相似文献
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分析了影响海南实华嘉盛公司乙苯/苯乙烯装置能耗的主要因素,包括苯乙烯装置存在产能瓶颈、压缩机能耗偏高以及烃化反应干气进料带液等。针对装置存在问题,采取了提高乙苯/苯乙烯分离塔进料温度、降低压缩机背压、脱丙烯系统改用高效立体传质塔盘,并增加旋风分离器等节能降耗措施,改造后单位产品综合能耗能够低于设计值。 相似文献
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《天然气化工》2019,(5):76-81
设计了一种天然气液化中重烃和氮气脱除的工艺流程,考察了原料气预冷温度、脱重烃塔回流温度对重烃脱除的影响,同时分析了脱氮塔下部进料比率、脱氮塔操作压力和脱氮塔进料位置对氮气脱除的影响。研究结果表明:原料气预冷温度和脱重烃塔回流温度降低均有利于原料气中重烃的脱除;脱氮塔下部进料量增加和脱氮塔操作压力的降低有利于LNG产品中氮气的脱除。经过优化后的工艺操作条件为:原料气预冷温度为-30℃,脱重烃塔回流温度为-66℃,脱氮塔下部进料比率为7.8%,脱氮塔操作压力为290kPa,脱氮塔中部进料位置为第6块理论板。在此条件下,对N_2和C5~+的摩尔分数分别为3.1157%和0.0214%的进料气,得到的LNG产品中N_2摩尔分数为1.48%,脱除的氮气中烃摩尔分数为4.37%,LNG收率达到98.22%。 相似文献
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对中化泉州石化有限公司新建130 kt/a丁二烯抽提装置乙腈溶剂损失的原因进行了分析,并优化了工艺流程和操作条件。结果表明:丁二烯装置乙腈溶剂损失的主要原因为乙腈溶剂水解,循环溶剂中杂质含量高,物料及工艺污水夹带;通过采取优化溶剂再生流程,使用高效阻聚剂20 Y 3103,控制汽提塔塔底温度为136.5~137.0℃,混合碳四中碳五质量分数小于0.2%,原料罐罐底温度不高于53℃,各系统含氧量小于10μg/g,同时将溶剂再生塔塔顶压力提至0.035 MPa,再生塔塔底温度不低于113.5℃,增加水洗塔水烃比等措施后,循环乙腈中二聚物质量分数由0.34%降至0.20%以下,抽余碳四中含乙腈量低于2μg/g,液化燃料和工艺污水中含乙腈量分别降至19~23,10~12μg/g,乙腈溶剂损失降至0.9 kg/t。 相似文献
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通过周口坳陷午参2井富有机质泥岩的热模拟实验,研究了温度与累计产气量、每一温阶产气量及产率的关系。研究表明:①在模拟温度范围内,累计产气量、累计气态烃量、累计气态非烃量随着温度升高而呈直线增加,而且每一温阶内产气量、非烃气量及其产率也随温度的增加呈直线增加,并于450℃达到最大值。②当温度为200 ̄350℃时,气态烃含量、每一温阶气态烃量及其产率随着温度的升高而增加,iC4/nC4,iC5/nC5 相似文献
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利用抽余碳五馏份制备TAME 总被引:4,自引:0,他引:4
探索了以抽余C5为原料经与甲醇醚化制TAME的过程。试验表明,在国产催化剂D54型大孔阳离子交换树脂存在下,在反应温度60℃、LHSV2.4h-1、甲醇/异戊烯物质的量比1.00、反应压力0.2MPa的条件下,抽余C5中的异戊烯可与甲醇反应生成醚,异戊烯的转化率达63.26%,TAME的选择性可达99.61%。 相似文献
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利用抽余碳五制备TAME 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨以抽余C5为原料经与甲醇醚化制TAME的过程,实验表明,使用国产催化D54型大孔阳离子交换树脂,在反应温度60℃;LHSV2.4h^-1甲醇/异戊烯摩尔比1.00;反应压力0.2MPa的条件下,抽余C5中的异戊烯可甲醇反应成醚,异戊烯的转化率达63.26%,TAME的选择性可达99.61%。 相似文献
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针对乙烯裂解装置脱丁烷塔再沸器的运行时间短,脱丁烷塔灵敏板温度波动大等现状,从结焦的聚合物特性、脱丁烷塔进料量、进料温度、进料含水量及塔釜液位高度等方面分析了影响该装置脱丁烷塔再沸器运行短的原因。通过改进阻聚剂加注过程和阻聚剂的选型以及再沸器在备用时采用氮气保压措施,控制再沸器聚合反应的发生,确保了脱丁烷工艺系统操作平稳,保证了装置的长周期运行。 相似文献
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《石油化工设计》2016,(4)
对于烃类混合物,挥发性越强沸点越低,沸点越高越不易挥发,因此在精馏塔(仅指普通精馏塔,不包含萃取精馏等特殊精馏塔)内,随着温度由塔顶至塔釜逐渐升高,易挥发组分富集于塔顶,难挥发组分富集于塔釜,而进料中各组分在每块塔板上的浓度,也随各组分沸点的不同按一定规律分布,即总体上低沸点组分自塔顶到塔釜浓度逐渐降低,高沸点组分自塔顶到塔釜浓度逐渐升高。这是精馏塔内物质分布的重要特性。对于有多股进料的普通精馏塔,应根据各股进料组成的轻、重,按照轻进料靠近塔顶、重进料靠近塔釜的原则设计进料板位置;反之,则能耗将增加。侧线采出可达到提浓特定组成的效果。文章所述的烯烃催化裂解装置,由于C4烷烃异构体和C4烯烃异构体的沸点有交叉,且总体上烯烃沸点较高,因此在脱丁烷塔侧线采出循环物料,可有效提高循环物料中反应有效组成物(沸点较高的烯烃)的流量。 相似文献
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本文介绍单塔双釜接替式间歇精馏装置,从轻烃中分离出丙烷,丁烷,或丙丁烷混合物及C5,C6等窄馏分或宽馏分的溶剂。该装置的特点是塔操作的间歇时间短,产品精度高,可适应原料组成和进料量的变化。该技术是轻烃深加工综合利用的一种有效方法。 相似文献
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催化裂化C4,C5馏分中双烯烃的选择加氢 总被引:11,自引:3,他引:8
叙述了对作为烷基化原料的催化裂化C4馏分及作为生产甲基叔戊基醚原料的催化裂化C5饱分进行选择加氢处理,以脱除其中的二烯烃的研究结果。考察了反应温度,空速及氢气与双烯烃的摩尔比等工艺条件对加氢效果的影响。 相似文献
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以减压二线馏分油为原料,以油品的理化性质及烃族组成作为判断标准,采用多段假逆流模拟萃取试验方法,对兰炼改造后的NMP精制装置萃取理论塔级数进行了标定。结果表明,现有萃取塔的理论级数由改造前的2~3级提高到4~5级。 相似文献
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张玉蕊 《石油石化绿色低碳》2023,(1):47-51
该文针对长周期运行过程中,碳八抽提苯乙烯装置萃取精馏塔抽余油中苯乙烯含量高导致苯乙烯损失大的问题,从该塔进料组成、溶剂质量、塔压、再沸器加热效果、进料位置等方面进行原因分析。通过对萃取系统采取乙苯清洗、改变进料位置、增加萃取精馏塔釜再沸器、提升溶剂质量、优化工艺操作等措施,达到降低抽余油中苯乙烯损失,提高苯乙烯产量目的。 相似文献
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C5/C6烷烃低温异构化催化剂及工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以AlC3和CCl4为氯化剂,制备了Pt-Cl/Al2O3型C5/C6低温异构化催化剂,考察了补氯条件对催化剂异构化活性和选择性的影响,结果表明:以正己烷为原料,在氢压2.0MPa,进料空速(重)1.0h^-1,反应温度140℃,氢油比1~2(mol)条件下,C6选择性29~30w%,C5转化率89~90w%,经“微反”装置300h运转,催化剂活性未见下降,达到国外同类催化剂水平。 相似文献
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C5/C6烷烃全异构化中型试验 总被引:3,自引:0,他引:3
南京炼油厂千吨级C5/C6烷烃全异构化装置由4塔组成的分子筛吸附分离和一次通过的异构化反应两部分组成,采用我国自己开发研究的异构化催化剂和分子筛吸附剂,在适宜的工艺条件下,由全异构化过程得到的全异构化油的研究法辛烷值为89.5 ̄90.7,达到国外同类工艺水平。 相似文献