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通过低倍酸洗、金相检验、化学成分分析以及电子探针等项目的检验,研究分析了连轧棒材1Cr13经低倍酸洗后表面出现众多不规则“裂纹”的原因,最终得出结论为连轧棒材1Cr13在低倍酸洗试样上看似裂纹的现象,其实并非真正的裂纹。而是铁素体偏析带经低倍酸洗后形成的一种假象;铁素体偏析带是由于钢种存在的S元素引起的成分偏析所造成的。 相似文献
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陈玮 《冶金标准化与质量》2005,43(2):15-16
通过对大规格圆钢的拉伸、低倍检验进行分析,设计制作拉力碗及钳口、并对低倍酸洗方法及设备进行了改进,采用低倍电腐蚀设备,顺利、快捷地完成大规格圆钢试样拉伸试验及低倍酸浸检验,保证了检验工作的正常进行。 相似文献
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文章对连轧生产12Cr13过程中,不时在低倍酸洗时,出现的试样两面边部裂纹贯裂原因进行了分析,找出该种裂纹形成原因,通过采取高温扩散退火溶解δ铁素体,从而有效改善酸洗贯裂纹的影响。 相似文献
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采用宏观形貌检验、低倍酸洗检验、金相检验和扫描电镜能谱分析等方法对低碳钢热轧卷板边部翘皮缺陷产生原因进行了分析。结果表明:在卷板横截面上,翘皮呈现为深度约60μm的微裂纹;裂纹两侧组织明显粗大;裂纹两侧存在高温氧化物质点和氧化铁皮;裂纹内未见K、Na、Al等异常元素;铸坯角样低倍酸洗检验存在微小裂纹。综合分析可知,造成缺陷的主要原因为铸坯角部微裂纹。通过连铸结晶器和足辊冷却水量,二次冷却区冷却工艺和扇形段辊缝开口度及弧线精度等优化控制,有效杜绝了此类缺陷发生。 相似文献
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一、前言河北冶金试验厂生产W_9Mo_3Cr_4V圆钢以来,表面裂纹一直是影响产品质量主要缺陷。为查清裂纹形成原因,保证产品质量,决定对成品取样进行酸洗检验裂纹。高速工具钢棒材GB9943—88技术标准中,未规定检验裂纹酸洗项目。过去参考了GB226—77标准规定的钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法。即采用浓度为50%盐酸水溶 相似文献
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品质保证部特钢物理试验室利用轧钢车间预热能量对酸洗低倍检验没备进行改造,大幅度缩短了检验时间,有效节约电能,提高了检验质量。此项改造对缩短钢材检验周期,提高对钢材内部缺陷的分析能力、判断能力及质量服务工作有着非常积极的作用。 相似文献