共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
厦门后坑垃圾焚烧发电厂余热锅炉过热器喷水减温系统,因原设计及减温水调节阀性能等因素导致锅炉主蒸汽温度自动控制失调,为此对喷水减温系统进行了技术改造,解决了主蒸汽温度失调的问题,最终达到锅炉安全运行的目的。 相似文献
2.
再热蒸汽系统的稳定性影响着燃煤机组的安全性和经济性。本文基于同一集团6台机组(A~F)的运行数据进行再热蒸汽系统的稳定性对标评价。通过3σ准则对大数据进行清洗,并利用滑动窗格法进行稳定工况划分。基于过程能力指数Cpk和变异系数CV分别对再热蒸汽温度和再热器减温水调节阀开度进行稳定性打分,并利用层次分析法-优劣解距离法对参数进行权重分配计算,完成不同机组在不同工况下的综合对标评价。结果表明:A~F机组中,E机组再热汽温对应的Cpk值最大,为1.75,其稳定性最好;F机组再热器减温水调节阀开度对应的CV值最小,为0.56,其稳定性最好;A机组的再热蒸汽温度和再热器减温水调节阀开度的稳定性最差;A机组和C机组左右汽温偏差和再热器减温水调节阀开度差明显偏大,源于其采用四角切圆方式燃烧;300 MW的E机组再热蒸汽系统的稳定性最好,百万机组再热蒸汽系统的稳定性较差。 相似文献
3.
通过某高参数垃圾焚烧发电厂的卧式余热锅炉中温过热器爆管问题进行了分析,根据管壁厚度分布情况和爆管口形貌特征进行蒸汽吹灰的影响分析,并进行壁厚减薄理论探讨.分析结果显示:高温腐蚀是过热器减薄的主要原因,蒸汽吹灰加速了过热器管束减薄的过程.因此,腐蚀严重的区域应当谨慎运行蒸汽吹灰器,包括蒸汽吹灰频次、压头以及维护. 相似文献
4.
5.
6.
直流锅炉机组在自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)投入时存在负荷调节响应慢、主汽压力波动大、反应延迟等问题,尤其是低氮改造后,锅炉升降负荷过程中易出现蒸汽温度大幅波动、管壁超温的现象。以某600 MW超临界机组和1 000 MW超超临界机组直流锅炉为研究对象,分析了升降负荷过程中蒸汽温度大幅度波动的原因,并运用"稳态燃烧调整+动态汽温特性+控制参数修改"的调整方法,控制参数优化设置后,600MW超临界机组在升降负荷过程中蒸汽温度波动在12℃以内,1 000 MW超超临界机组在升降负荷过程中蒸汽温度波动幅度在24℃以内,较优化前明显改善,优化成效显著。 相似文献
7.
8.
9.
10.
11.
分析某350 MW超临界直流锅炉汽水分离器蒸汽温度存在的交替偏差及主、再热蒸汽温度偏低的原因。通过采用磨煤机热态调整、低负荷下炉膛吹灰、优化减温水自动控制前馈、降低给水系统压力脉动、炉内燃烧优化、提高炉膛负压及氧量运行等方案后,有效地将汽水分离器两侧蒸汽温度交替偏差由调整前的15℃~58℃,控制在1℃~12℃,将主热蒸汽温度由调整前541℃提高到571℃,再热蒸汽温度由调整前568℃提高到569℃。降低分离器两侧蒸汽温度交替偏差及主、再热蒸汽温度偏低带来的影响,为在建同类型机组提供经验借鉴。 相似文献
12.
13.
14.
目前,大型锅炉吹灰大多采用蒸汽吹灰方式,吹灰汽源大部分采用高品质蒸汽,蒸汽压力较高,运行中出现了一些影响机组运行安全性和经济性的问题,并且降低了机组的效率,因此,应寻求一些改进措施以减少高品质蒸汽的损耗,提高机组蒸汽利用率。针对目前某发电厂蒸汽吹灰系统存在的高品质蒸汽浪费的问题,提出以再热蒸汽汽源作为蒸汽吹灰汽源的方法,并进行分析,结果表明:采用再热蒸汽吹灰汽源的经济性非常明显。 相似文献
15.
定量分析了锅炉受热面吹灰和机组负荷对锅炉再热蒸汽温度的影响,总结了两种有利于再热蒸汽温度控制的优化吹灰方式。统计分析了大量发电负荷历史数据,从中归纳出了8种负荷变化基本模式,基于模式匹配算法建立了发电负荷统计预测模型。该模型在苏州望亭发电厂660 MW超超临界锅炉吹灰优化控制系统中进行了工程应用,取得了良好的效果。 相似文献
16.
针对电站锅炉吹灰设备故障频繁、吹灰效果差、烟道中换热管积灰严重等问题,介绍变音变频声波吹灰器的工作原理及设备组成。在瑞平热电厂480 t/h循环流化床锅炉吹灰系统改造中,通过使用变音变频声波吹灰器,不仅解决了锅炉尾部换热管积灰结焦的问题,而且提高了锅炉换热效率,节约了能源。 相似文献
17.
18.
1025t/b控制循环锅炉采用燃烧器喷嘴摆动调节过热蒸汽和再热蒸汽温度。锅炉投运后曾经发生燃烧器喷嘴摆动装置故障,不起调温作用,汽轮机高压缸排汽温度比设计值高10~20℃,被迫采取各用事故喷水调节再热蒸汽温度。锅炉再热器受热面偏大;使再热器减温水量比设计值多20-30tt/h,明显影响机组运行经济性。通过调查研究和实炉试验,对摆动机构采取改进措施。现在燃烧器喷嘴已能正常摆动,找到了减少再热器减温水量的途径。 相似文献
19.