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相似文献
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1.
研究了多次返回对K465返回料合金(返回料添加比例为30%)显微组织和力学性能的影响。结果表明:除Al、Cr元素外,随着返回次数的增加,化学成分无明显差异,但显微疏松随着返回次数的增加而相对严重;返回次数对室温屈服强度、塑性和975℃×225 MPa下的持久寿命有较明显的影响,对室温拉伸强度无明显影响;经5次返回的K465返回料合金的主要力学性能均满足该合金技术指标。  相似文献   

2.
本文论述钨基合金的密度、强度、塑性和韧性的变化规律。 添加镍和铁的钨基合金(91.3~95.5%W,5.8~3.1%Ni,2.9~1.5%Fe)是将超细粉末在1460~1500℃的氢气气氛中通过液相烧结制成的。 液相烧结钨基合金的显微组织是由镶于粘结相里的圆形单晶钨颗粒所组成。 为了研究烧结钨基合金的变形和断裂行为,在拉伸试验、K_(IC)试验和夏氏冲击试验之后进行了金相和断口分析。 钨基合金的机械性能如下: (1)拉伸强度、硬度和韧性随钨含量及锻造比的增加而增加。相反,延伸率却随钨含量及锻造比的增加而减少。 (2)钨基体相之间的结合能决定着重合金的机械性能。结合能越低,断裂前变形度就越低,重合金的最大延伸率强烈依赖于其界面状况。  相似文献   

3.
测试了铸态高碳和低碳铀-钛合金从室温~800℃温度范围内的拉伸性能.结果表明:室温下低碳铀-钛合金的拉伸性能优于高碳铀-钛合金.随着温度升高,两种合金的强度下降;塑性在低于500℃时变化不大,高于500℃后随温度上升而增加.在700℃附近,高碳铀-钛合金的塑性明显降低,而低碳铀-钛合金的塑性增长减缓.这是由于在该温度下,合金中产生了β相.此外,高碳铀-钛合金中存在较多的碳化钛夹杂物,也是导致其晶间强度下降的一个因素.  相似文献   

4.
镁在 35CrNi3MoV 钢中的作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了微量Mg在35CrNi3MoV钢中的作用与机理。结果表明,适量Mg使其室温和-40℃冲击功AkV提高6~26J,并降低了韧脆转变温度、改善了断裂韧度和高温持久性能。钢中最佳Mg含量范围为0.0030%~0.0065%。  相似文献   

5.
INCONEL718高温合金的发展   总被引:9,自引:0,他引:9  
概述了INCONEL718合金的特征、材料性能的研究进展及合金研究过程中的冶金工艺、Nb偏析、热加工及组织稳定性等热点问题,着重阐述INCONEL718合金(相当于我国的GH169合金)在发展过程中存在的关键问题。  相似文献   

6.
高温合金GH871中铌的强化效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微观分析技术和综合性能测试手段,对GH871高温合金中Nb的强化效应进行了研究。结果表明,当合金中添加适量Nb(<1.22wt%),可促使沉淀析出相数量增加,分布均匀,并可细化晶粒,提高合金的力学性能。  相似文献   

7.
热处理能显著提高化学沉积镍磷合金层的硬度和耐磨性,在390~400℃热处理1小时,镍磷镀层具有最大硬度值。磷含量对最大硬度值的影响不大;高磷的化学沉积镍磷合金层的耐磨性随加热温度的升高而增加,影响极其显著。为了改善高磷化学沉积镍磷合金层的耐磨性,应在600~700℃热处理1小时,使其显微组织转变为α(Ni)+Ni_3~-P相机械混合物为宜。  相似文献   

8.
日本专利JP2006 22385中公布了一种新型高性能铸造Al合金。该合金的主要成分(质量分数%)是:Si2-4、Mg0.2~0.5、Cu0.4~0.8和Ni0.05-0.3。该合金的拉伸强度不低于300MPa,0.2%屈服强度不低于300MPa,延伸率不低于10%。合金的制造工序是:铸造-在515-54.0℃进行热处理-在165~185℃进行时效处理。该合金适于制造汽车构件。  相似文献   

9.
在电渣重熔过程中,电流参数的选择是影响冶金质量的关键因素之一。研究不同电流条件下电渣重熔对GH4169合金夹杂物、δ相及拉伸性能的影响,结果表明:重熔后GH4169合金中夹杂物主要为NbC和Ti(C,N),其中NbC等富Nb夹杂占比更高。随重熔电流增大,GH4169合金中夹杂物含量增加,晶界处的δ相逐渐增多,合金强度降低,但塑性改善。  相似文献   

10.
用微量钪合金化的新型铝合金   总被引:7,自引:0,他引:7  
用微量钪合金化的铝合金是新一代航天航空用结构材料。采用铸锭冶金法制备了该类Al-5Mg-(0.10~0.30)Sc-(0.05~0.15)Zr合金板材,测试了其不同状态下的拉伸力学性能σb、σ0.2和δ,采用金相显微镜和透射电镜观察分析了其不同状态下的显微组织结构。结果表明,该合金具有良好的强塑性,比不含钪的传统Al-5Mg合金强度提高了近70~150MPa;微量Sc的添加显著细化了合金铸态的晶料尺寸和抑制了合金变形组织的再结晶,对合金起到了细晶强化和亚结构强化作用。  相似文献   

11.
利用光学显微镜、电子显微镜、俄歇电子谱 /二次离子质谱表面分析仪等结合拉伸实验 ,研究了0 0Cr17Ni14Mo2奥氏体不锈钢及其电子束焊缝在 6 5 0℃充氘后组织、微区成分变化与性能的关系 ,以及拉伸应力与氘分布的关系。结果表明 ,高温气相充氘后 ,0 0Cr17Ni14Mo2奥氏体不锈钢及其电子束焊缝抗氢脆性能较明显下降。晶界、孪晶界析出大量的碳化物 ,但拉伸断口形貌并未呈沿晶断裂 ;晶界上未发现S、P等痕量元素的偏聚 ,却产生了富Cr、Mo而贫Ni层 ,这表明晶界成分的变化减弱了晶界析出物对氢脆的影响。电子束焊缝塑性下降 ,拉伸时从该处断裂。拉伸静水应力梯度分布导致氘在拉伸试样断口处富集  相似文献   

12.
研究了LiH试样在不同温度下的力学性能,并对试样断口进行了分析。结果表明,无论是否经过烧结,LiH试样的抗拉强度在1003~00℃的温度范围,随试验温度的升高而增加。在3006~00℃的温度范围,随试验温度升高而降低。冷压坯LiH试样经过从3506~50℃的温度范围烧结后,在530℃烧结LiH试样的室温抗拉强度达到最大值。并测试了LiH试样抗压强度与环境湿度之间的关系。结果表明,环境湿度对其力学性能有较大影响。试样放置时间较短时,环境湿度越高,试样抗压强度越高。  相似文献   

13.
研究了用于核反应堆中的低活性Fe -Cr-Mn(W ,V)奥氏体合金不同温度长期时效 (10 0 0h)后的高温拉伸性能 (40 0℃ )及相稳定性。结果表明 :Fe -Cr -Mn(W ,V)奥氏体合金经长期时效后 4 0 0℃时的屈服强度 (或σ0 2 ,40 0℃)随时效温度从 35 0℃至 4 5 0℃上升变化不大 ,4 5 0℃至 5 5 0℃从 2 95MPa上升到 4 4 4MPa,5 5 0℃至 6 5 0℃保持在 4 90MPa左右 ;抗拉强度 (σb)在 35 0℃至 4 5 0℃比较平稳 ,4 5 0℃至 5 5 0℃从 6 38MPa上升到 75 9MPa ,5 5 0℃至6 5 0℃保持在 75 0MPa左右 ;合金延伸率 (δ/ % ) 35 0℃至 4 5 0℃比较稳定 ,4 5 0℃至 5 5 0℃下降较快 ,在 5 5 0℃至 6 5 0℃下降比较平缓 ,6 5 0℃时δ值为 19%左右。合金经不同温度 (35 0℃~ 6 5 0℃ )长期时效组织为稳定的奥氏体相及少量碳化物 ,在 4 5 0℃以下长期时效 ,合金中无大量碳化物析出 ,4 5 0℃以上时效时 ,碳化物析出量明显增加 ,6 5 0℃时在晶界集聚 ,导致合金拉伸强度上升而塑性下降  相似文献   

14.
研究了硼/氧化铜延期药在环境温度为-50~70℃,硼含量为8.3%~20%范围内燃速的变化规律。结果表明:当硼含量为8.3%时,硼/氧化铜延期药不能完全燃烧,出现瞎火;在硼含量为11%~20%范围内,随着硼含量的增加,随硼含量增加,硼/氧化铜延期药的燃速增加。但是在硼含量为14%~18%的区间,硼/氧化铜延期药的燃速呈现出平台形式;环境温度升高,硼/氧化铜延期药的燃速也小幅增加。将硼/氧化铜延期药燃速的实验数据采用最小二乘法进行数值模拟,提出了硼/氧化铜延期药的燃速公式。  相似文献   

15.
浇铸型高能CMDB推进剂的力学性能   总被引:4,自引:1,他引:3  
研究了硝化棉种类和含量、高氯酸铵粒径,以及双基球和黑索今含量等对复合改性双基(CMDB)推进剂力学性能的影响。结果表明,随着含氮量12.0%的NC的降低,CMDB推进剂20℃和50℃下的拉伸强度和延伸率均显著降低。在CMDB推进剂中添加适量含氮量13.0%的NC和12.6%的NC均有助于提高推进剂拉伸强度;含氮量13.0%的NC不利于改善推进剂的延伸率;而含氮量12.6%的NC有助于提高推进剂的低温延伸率,但对推进剂高温延伸率影响不显著。在CMDB推进剂中添加适量的双基球对提高推进剂的拉伸强度和延伸率均有利。AP的粒径对CMDB推进剂力学性能影响显著,小粒径的AP有利于提高推进剂的拉伸强度,而大粒径的AP有利于改善推进剂的延伸率。随着RDX取代AP量的逐渐增大,CMDB推进剂在高温和常温下的拉伸强度先增大后减小,而延伸率先增减小后增大。  相似文献   

16.
固溶工艺对挤压铸造稀土镁合金组织和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用挤压铸造制备Mg-Nd-Gd-Zr镁合金试样。对该合金分组T6热处理后发现,固溶温度由510℃增至540℃过程中,抗拉强度呈先升后降趋势,伸长率持续下降。530℃固溶温度下固溶时间由8 h延长至20 h,合金晶粒长大明显,但伸长率增加100%。SEM分析表明,不同温度固溶处理后合金拉伸断口有区别,510℃固溶处理后断口由残留相开裂和穿晶解理开裂面构成,530℃固溶处理后断口以准解理穿晶断裂为主。  相似文献   

17.
采用热膨胀方法测定氧化锆陶瓷中四方相(t)→单斜相(m )马氏体相变开始温度( Ms ),研究了CeO2- ZrO2 陶瓷中CeO2 含量和8m ol% CeO2- Y2O3- ZrO2 陶瓷中Y2O3 含量以及烧结工艺和热处理条件对马氏体相变温度的影响。结果表明,提高CeO2 和Y2O3 含量均显著降低Ms 温度。当CeO2 为12m ol% 或当CeO2 为8m ol% 、Y2O3075m ol% 时, Ms 温度低于液氮温度(≈- 196℃)。成分一定时,延长烧结时间使Ms 温度下降;提高烧结温度使Ms点先下降后上升。分析认为烧结工艺对Ms 温度的影响是t相晶粒尺寸和材料致密度综合作用的结果。随冷却速度增大, Ms 温度下降,热循环过程对Ms 影响不大  相似文献   

18.
对铸态AZ91D合金进行400~460℃不同温度下的正挤压,制备出直径为3~4 mm的线材。利用光学显微镜分析线材的组织,测试其拉伸力学性能和热膨胀系数。结果表明,在不同挤压温度下均可制备出AZ91D镁合金线材,挤压温度越低,线材晶粒越细小。线材具有优异的力学性能,经400℃热挤压成形的线材抗拉强度和伸长率高达285.6 MPa和5.3%,明显高于同牌号铸态合金的性能。线材的平均线膨胀系数为(21.3~27.4)×10-6K-1。较低挤压温度下制备的线材具有较高的力学性能与较小的线膨胀系数。  相似文献   

19.
利用电子材料拉伸试验机、热模拟试验机和分离式Hopkinson压杆系统对NAK80塑料模具钢在较宽温度范围(25~600℃)和不同应变率(700~5 000 s-1)条件下的力学特性开展了系列的试验研究。结果表明:室温下,NAK80塑料模具钢流变行为对应变率不敏感;相同应变率下(10-2s-1),其屈服强度和流变应力随温度升高而下降,且高温下热软化效应明显,导致屈服后应变增加而应力下降。以试验数据为基础,拟合了Johnson-Cook模型,利用该模型对不同温度和不同应变率下NAK80塑料模具钢的流变应力进行预测,与试验数据对比表明,拟合的Johnson-Cook模型能够较好的描述NAK80塑料模具钢的流变行为。  相似文献   

20.
蔡贾林  史远通  罗观  郑申声 《含能材料》2016,24(11):1084-1088
利用离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([BMIM][PF_6])作为季戊四醇丙烯醛树脂(123树脂)的增塑剂,研究了[BMIM][PF_6]含量为0~10%条件下其对123树脂增塑性能的影响。分别采用万能试验机和动态力学分析仪(DMA)研究了[BMIM][PF_6]对123树脂固化物综合力学性能的影响。结果表明,BMIM][PF_6]能提高123树脂预聚体的流动性,效果优于邻苯二甲酸二乙酯(DEP),加入10%的[BMIM][PF_6]能将123树脂预聚体50℃粘度降至185mPa·s。[BMIM][PF_6]含量越多123树脂固化物的断裂延伸率越大、拉伸强度越小,加入10%的[BMIM][PF_6]的123树脂固化物的断裂延伸率和拉伸强度分别为14.2%和38.2MPa。123树脂固化物的玻璃化温度随[BMIM][PF_6]含量增加而降低,韧性随[BMIM][PF_6]含量增加而增加。  相似文献   

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