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本文首先对无水氢氟酸生产工艺进行了概述,重点介绍了氟化工艺无水氟化氢生产装置自动化改造(以下简称本自动化改造)方案及仪表选型。本自动化改造是根据国家安监总局关于《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求,并针对氟化工艺自动化改造的关键点进行的,改造的核心是粉酸自动配控制系统的设计。实现粉酸自动配比,能有效避免由于粉酸配比不当,硫酸过量而加剧回转炉的腐蚀及有可能造成有毒气体(氟化氢)泄漏而引起人员中毒和环境污染等安全事故,确保安全生产。 相似文献
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分析了采用萤石-硫酸法生产20 kt/a无水氟化氢(AHF)热量损失部位与原因,并采取相应的措施。利用烟道气余热利用热加精馏塔塔釜物料,降低了精馏塔蒸汽用量;采用两进四出的热风分配方式,提高转炉夹套与炉头、炉尾之间的密封性,定期检测及管控转炉燃烧炉、转炉的外层温度,可降低的热量损失;一级冷凝器、二级冷凝器采用连续螺旋折流板冷凝器,能降低流动阻力,减少换热死区,提升换热效果,有效降低产品电耗。 相似文献
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中国石化海南炼化8万吨/年硫磺回收装置于2006年5月投产,为进一步提高海南炼化硫回收能力,本文研究了利用空分装置排放大气的污氮与空气混合配比成氧含量28%的富氧空气进制硫炉燃烧,降低炉头压力、提高硫回收能力的可行性研究。经理论核算,装置改造后酸性气处理量比现生产能力可提高22%,硫磺日产量可提高50吨。 相似文献
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反应转炉是硫酸——萤石转炉法工艺生产无水氟化氢的关键装置,反应转炉内部结构对转炉寿命的长短、原料消耗、尾渣污染物排放和生产成本有着重要影响。在实际生产过程中根据工艺生产状况对反应转炉内部结构进行优化调整,促进炉内物料混合更充分,反应进行更完全,热能利用率进一步提高,降低尾渣中原料CaF2含量,减少尾渣所带气体污染物的排放,同时减轻强腐蚀物料对转炉内壁的腐蚀,延长转炉使用寿命。 相似文献