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甲醇双效精馏节能技术 总被引:6,自引:1,他引:5
0 引 言我公司原有两套年产1万t精甲醇生产装置,均为普通单塔(常压)精馏工艺流程,几经改造其年产量可达3万t精甲醇,但能耗仍然较高,吨甲醇消耗水蒸气约1.5t、冷却水约82t、电13kW·h。如何通过技术改造,减少甲醇精馏生产中水、电、汽的用量,达到节能降耗的目的,是一个值得讨论的问题。本文介绍一种节能技术——甲醇双效精馏工艺。1 甲醇双效精馏工艺的节能原理甲醇双效精馏是采用两个压力不同的精馏塔代替普通单塔(常压)进行精馏,即利用加压精馏塔(以下简称加压塔)塔顶的产品蒸汽作为低压主精馏塔(以下简称主塔)再沸器的热源的精馏工艺… 相似文献
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双效变压精馏节能技术的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
以新开发设计的C-1305塔和C-1303塔联塔取代耗能大户DA-303塔,使C-1305塔顶热物为的汽化潜热在C-1303塔的再沸器中得到二次利用,从而形成双效变压精馏节能系统达到节能增效的目的。 相似文献
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阐述了在己内酰胺氨肟化装置工艺设计中,将叔丁醇回收塔顶气相作为氨肟化废水蒸发浓缩的热源进行设计,此工艺的改进,既节省了废水浓缩所需的蒸汽,又节省了回收塔顶冷凝器所需的冷却水量,从而达到节能降耗的目的。该优化工艺既可以应用在己内酰胺新建装置的设计中,也可以在已建成的己内酰胺装置上进行改造,在己内酰胺行业具有很好的推广应用价值。 相似文献
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我厂硝酸装置有综合法机组 7套 (其中有 4套既能够生产浓硝酸 ,也能够生产稀硝酸 )、加压法机组一套 ,年产浓硝酸 1 2 0 kt、硝酸铵 3 0 0 kt,是原老合成氨装置的配套装置。 1 997年 ,随着新扩建的 3 0 0 kt合成氨、 5 2 0 kt尿素装置投运 ,老合成氨装置因物耗、能耗较高等原因 ,于 1 998年5月停产。由于硝酸装置的产品 (浓硝酸、稀硝酸和硝酸铵 )在西北乃至中原地区都有很大的优势 ,而且经济效益十分明显。故老的合成氨装置停车后 ,硝酸装置有必要继续运行 ,其所用原料氨由大化肥装置提供。于 1 998年对硝酸装置氨系统进行了改造 ,使工艺流… 相似文献
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本文就大庆化工有限公司甲醇分公司(简称甲醇分公司)一甲醇车间精馏装置优化改造进行分析。通过对加压塔、常压塔的优化调整,迎合了高端市场的需求,提高了市场竞争力,同时使能耗大幅度降低。 相似文献
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提出将氨升压机105J1和氨罐顶部用一条管线连接起来,以达到减少105J1所作无用功的同时,停用小冰机2101L,节约小冰机系统的水、电消耗和维护费用,减少氨罐成品氨放空量的设想。 相似文献
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介绍了汽油异构化装置蒸汽余热回收的改造和运行情况。在利用现有装置主体设备的基础上,通过优化蒸汽重沸器流程、转换伴热介质等措施,降低了蒸汽的损耗量。解决了蒸汽冷凝水汽液相混合严重问题,满足了工艺需求,降低了生产成本。 相似文献
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从催化剂的定向氧化性、可再生性、可分离性、催化作用的连续性等几个方面,对石家庄炼化16万t扩容改造核心装置——环己酮氨肟化装置所采用的新型催化剂进行了较为详细的论述,并从不同角度说明催化剂性能对环己酮氨肟化装置的稳定运行起着重要作用。 相似文献
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对1.5万t/a对、邻硝基氯苯精馏系统进行改造,在精馏塔与脱焦塔之间增加一提馏塔,采用高效孔板波纹规整填料,确定了提馏塔塔径及填料高度.改造后年节约蒸汽、水、电等费用合计152余万元. 相似文献