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烧结配加富矿粉可以改善烧结混合料的透气性,提高烧结利用系数。本试验研究了包钢烧结配加河北丰宁,内蒙西苏两种富矿粉的烧结特性,探索了这两种矿粉用于包钢烧结的可能性。 相似文献
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委内瑞拉富矿粉具有品位高、SiO2低的特点,用同样配比的该矿粉与澳大利利亚库里纳比富矿粉相比,其烧结矿具有较好的烧结性能。用它代替国实唐山铁精矿时,不仅可节省熔剂,而且还能够提高烧结矿的品位。 相似文献
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印度富矿粉在首钢烧结生产中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了首钢与香港嘉鑫公司联合委托北京科技大学进行的用印度富矿替代秘鲁粗精矿的烧结试验。通过试验,初步掌握了印度帕拉迪拉、多尼马来富矿粉的烧结性能。生产实践表明,印度富矿粉具有较好的烧结性能。 相似文献
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富矿粉烧结中配加蛇纹石与白云石的对比研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用微型烧结法 ,在实验室条件下研究了富矿粉烧结时配加蛇纹石与白云石对烧结矿矿物结构和物理性能的不同影响 ,分析了它们在烧结矿中的作用和赋存状态 ,并通过烧结杯试验验证了机理研究的结果。 相似文献
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首钢委托北京科技大学进行印度富矿粉烧结试验,初步掌握了印度帕拉迪拉、多尼马业富矿粉的烧结性能,并在北京地区烧结厂开始使用。实践证明印度富粉具有较好的烧结性能。 相似文献
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本文介绍了我厂配加精矿烧结试验以及配加精矿的试生产情况,分析了高硫富矿粉配加精矿的效果,及目前配精矿生产对烧结矿产、质量的影响,提出了解决问题的建议。 相似文献
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阐述了Vale烧结用富矿粉的典型特点及其与他国铁矿石的差别,介绍了国内某些钢厂配加Vale粉矿进行烧结所获得的实验室和实际生产经验,对烧结配加Vale粉矿应采取的技术措施提出了建议。 相似文献
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为了解鞍山钢铁公司为降低烧结矿生产成本,于1998年下半年减少了进口富矿粉用量后,将会对烧结带来多大影响,本文依据工业生产数据进行了分析。 相似文献
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富矿粉铁有品位高、杂质少的优点,但粒度较大,制粒效果较差。水分是影响烧结制粒的关键因素,研究了水分对富矿粉烧结制粒过程及料层透气性的影响,并提出了制粒小球破损机制的表征方法。通过对比分析制粒小球的湿强度、干强度和抗脱粉性能,获得了不同混合料水分条件下制粒小球长大模式及破损机制。研究结果表明:随混合料水分含量的增加,混合料制粒效果明显得到改善,颗粒长大指数GI增加,制粒小球粒度增大,粒度大于3 mm占比均明显增多,粒度小于1 mm占比降低,料层透气性也得到改善。不同粒级制粒小球内水的存在状态不同,粒度在3~8 mm制粒小球中液桥主要呈毛细管状分布,颗粒之间粘结力较大,制粒小球呈滚雪球模式长大,粘附层联结紧密,而粒度大于8 mm制粒小球主要以随机或非随机粘合模式长大,水在颗粒间的液桥多以液滴状存在,颗粒间粘结力较弱,易发生破损,因此在水分含量较高时制粒小球干强度KI降低。并通过对比分析运输和干燥过程制粒小球抗脱粉性能B1和B2,获得当混合料水分质量分数超过7.5%时,制粒小球破损主要受烧结料层的热气流冲击作用。综合考虑制粒效果和料层的透气性,富矿... 相似文献
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介绍了马拉曼巴矿粉的特征,包括矿物学特征、制粒性能和熔融性.国内外对马拉曼巴矿粉的研究发现,在烧结中配用少量该矿粉时,需适当增加水分和提高燃料比,并要注意碱度适当.如果要在烧结中大比例配用该矿,需采用选择制粒等新的烧结技术. 相似文献
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加细磨石灰石粉生产0.5碱度竖炉球团矿的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究与生产实践证明,添加细磨石灰石粉生产0.5碱度竖炉球团,球团矿具有良好的冶金性能和常温强度,但应采取适宜的焙烧温度和操作制度。球团矿用于高炉生产,效果明显。 相似文献
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研究了富矿提高后的烧结工艺参数,进行了水、碳变化及瓦斯灰和钢渣配比对烧结矿强度和成品率影响的试验,提出了在目前条件下,混合料中的固定碳应≥3.1%,水分7.0%左右的适宜工艺参数。 相似文献
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快速失重法测定富矿粉,焦粉的水分 总被引:1,自引:0,他引:1
人重水分测量装置确定了富矿粉和焦粉的极限失重温度。在两者的极限失重温度(300℃,450℃)下进行了水分测量,含有6.65%朱分的富矿粉,测定时间为5min;含有2.25水分的焦粉,测定时间为2.75min。 相似文献
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为实现氰化尾渣的无害化和高值化利用,以3种含铁复杂氰化尾渣为原料,按不同配比制备球团矿,并对试验条件进行了优化。结果表明:在膨润土用量1.2%、造球水分12.0%~12.4%、造球时间10~12 min、无需高压辊磨条件下,生球落下强度超过4.0次/(0.5 m),抗压强度超过10 N/个,爆裂温度超过400℃,满足生产指标要求;在预热温度700℃、预热时间9 min、焙烧温度1 250℃、焙烧时间6 min、均热温度1 000℃、均热时间3 min条件下,成品球团矿抗压强度≥2 793 N/个。所制备的成品球团矿化学成分、冶金性能和物理特性均能满足工业生产要求。 相似文献
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通过增加熔剂性球团矿的入炉比例,能够改善炉料结构,降低炼铁系统能耗,并且通过“源头减量”的途径可以降低炼铁过程中污染物的排放。实现高球比冶炼的核心环节是制备熔剂性球团,而熔剂性球团质量取决于生球的性能,因此,保证生球质量是探究熔剂性球团制备工艺较为重要的环节。由于中关铁矿硅含量较低、镁含量适宜,适合作为低硅熔剂性球团的原料。以中关铁矿为原料探究熔剂性球团的制备工艺,并在此基础上分析了影响熔剂性球团生球质量的因素(粒度、时间、水分、膨润土、SiO2含量、碱度和MgO含量)。试验结果表明,生球的抗压强度、落下强度及爆裂温度受碱度、SiO2和MgO含量变化的影响不大;生球的抗压强度、落下强度及爆裂温度主要受造球时间、水分、黏结剂用量、铁矿粉及熔剂的理化性能影响,并在造球时间维持为12 min、水分维持为8%~9%、膨润土用量为2%时,生球抗压强度、落下强度及爆裂温度较优且满足运输与入炉要求。 相似文献
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