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筒体是回转窑的基体,更换筒体是设备大修及改造工程的主要内容,而筒体对接则是更换筒体的关键性工作。本文将结合我厂多次大修实践,就筒体对接(包括新筒体与新筒体、新筒体与旧筒体以及旧筒体与旧筒体之间的对接)的具体施工方法作一介绍。 相似文献
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本文采用双极坐标系,对异径辊筒压延机的流变理论进行了研究。得知,与同规格等径辊筒压延机比较,异径辊筒的体积流量增大,单位体积流量的能耗下降,辊筒横压力减少。且这种变化随辊筒不对称度的增大而加剧。 相似文献
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0引言我们对立筒预热器和其附属部件进行多年的研究与改进 ,经过在Φ2 5m和Φ3m回转窑上推广应用 ,其产量与热耗均已达到五级旋风预热器的水平 ,而运转率又比五级旋风预热器略高。1高效立筒预热器的特点1)三级旋风预热器系统为了提高Ⅰ级筒的收尘效率 ,我们先后采用了如图1所示的直筒形内筒、减阻形内筒和靴形内筒 ,后来采用了自行设计的第4种内筒 ,在特殊情况下 ,收尘效率很高 ,在这个基础上 ,研制出新型高效内筒。Ⅱ级旋风筒采用低阻式旋风筒 ,并逐步采用了进气管不等速技术 ,增加物料与空气的速度差 ,加强热的传递与交换。Ⅲ… 相似文献
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介绍了球磨机功率消耗的设计计算新方法,并从球磨机的功率消耗、筒体的钢材消耗量及对物料的粉磨作用等方面论述了陶瓷工业球磨机筒体的理想结构形式应是球状筒体,而不是目前广泛应用的圆柱筒体。 相似文献
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0引言哈尔滨水泥厂新建5号窑1000t/d水泥熟料生产线,在设计上采用了RSP型分解炉和五级悬浮预热器的窑外分解技术。该生产线于1992年10月点火,进入带料试生产阶段,到1994年下半年发现预热器四、五级筒的内筒有变形和烧掉现象。经1995年年初检查,五级筒内筒下部已被烧掉约1/3左右,剩余部分参差不齐。形状为极不规则的椭圆形,四级筒内筒在程度上有所减轻,但也很严重,不能继续使用。内筒是预热器的关键部件。在设计中需要单独进行结构尺寸的确定。内筒的结构尺寸对旋风筒的流体阻力和分离效率都有很大影响… 相似文献
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2.3回转窑筒体结构2.3.1简体的联接和加固最早窑筒体采用铆接结构,为了增加轮带下筒体刚度,该处筒体采用双层钢板铆接,筒体段节间连接也用搭接板铆接,但铆接筒体经过热胀冷缩后,铆缝会发生松动,铆缝附近会出现很大变形。后来由于焊接技术和焊缝探伤技术的发展,改为全焊接筒体,同时为增加焊接筒体刚度,采用加固圈,但采用何种形式的加固圈(方形、竖装长方形、工形、T形)以及在简体纵向如何分布加固圈,意见不一。国内外有关专家通过对大量测量数据的研究认为:(1)方形及竖装长方形加固圈装于轮带两侧能较好地降低轮带下筒体… 相似文献
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某石化公司采用UOP工艺"梯形"结构的扇形筒重整反应器,设备在热态考核和运行3年停车检修这两种工况下均发现内构件发生变化移位,分析讨论了"梯形"结构的扇形筒重整反应器内构件结构原理以及扇形筒受热膨胀时的受力方向,并对内构件在上述这两种工况下发生变化移位原因进行了分析,并提出了具体的修复方案。结果表明,重整反应器内构件发生变化移位主要集中在扇形筒和密封压条处;采用对发生位移的扇形筒重新修校后恢复到原来安装位置。并对此类"梯形"结构的扇形筒设计优点与缺陷进行了分析,提出了建议,对同类结构设备的检修具有一定的借鉴意义。 相似文献
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釉面砖对板对位式辊筒印花是由辊筒印花衍生出来的一种新颖的印花方式,本文主要阐述了釉面砖对板对位式辊筒印花的设备参数设定及其工艺要求,并分析了对板对位式辊筒印花在生产过程中易出现的问题及解决措施。 相似文献
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1情况介绍 我公司有 6台带多筒冷却机的湿法水泥回转窑。其中老线 4台是 50年代建成投产的;新线 2台分别是 80年代和 90年代建成投产的, 6台窑下料口筒体都有龟裂。为了制止龟裂,曾将老线 4台窑下料口筒体的厚度从 42mm增加到 45mm,再从 45mm增加到 50mm。另外还在下料口两端圆周设厚度 20mm、宽度 300mm的加固圈,见图 1。为了提高冷却机的冷却效果,将冷却筒由 10个改为 12个。但改进后筒体龟裂反而加重,并出现断裂现象,严重影响了窑的正常运转。分析认为是冷却筒增多加重了筒体负荷,故再由 12个改为 10个,并将冷却筒前的托轮基… 相似文献
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传统的辊筒为冷硬铸铁的,内腔中空,可通水冷却或通汽加热,亦可插入电热棒加高温。此新型辊筒为钢制组合结构,沿周边钻孔,内插电热元件直导加热(不经空气且无间隙对流),原中空腔的功能保留(通水或通汽)。这不仅实现了高效节能,且可调温灵敏,温度均匀,还能一机多用(炼塑、炼胶和橡塑共混)。新辊筒的辊面硬度和耐磨功能,亦不亚于原辊筒的白口层,但新辊筒制造方便,价格低廉。 相似文献
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使用绕丝器解决了连续纺粘胶长丝丝筒接头问题,减少了小丝筒、提高了满筒率.介绍了绕丝器部件的构成、工作原理、操作方法和使用效果. 相似文献
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1原密封结构和密封效果我公司2台Φ3.2m×52m窑,产量600t/d,熟料冷却采用2台Φ3.2m×36m单筒冷却机。冷却机头部原采用石墨式密封结构,见图1。图1改造前单筒冷却机头部密封结构使用表明密封效果不理想,石墨块滑槽因受热变形及石墨块在滑槽中受粉尘积灰影响不能灵活滑动,石墨块不能与筒体很好结合,加上筒体头部摆动较大,导致石墨块局部磨损、破损严重,加大冷却机的漏风量和料灰外泄,造成环境污染。几乎每月都要派专人对石墨块进行修整、更换,增加了石墨块的消耗和检修费。同时检查中发现冷却机筒体头部端面法兰出现局部变形和裂纹,造成设备隐… 相似文献
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本文对新型卧式辊筒磨(HOROmill)辊压物料的受力进行了分析,并以2.7m辊筒磨的实测数据分析,探讨了辊筒磨主要几何参数的选取问题。 相似文献
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以江苏巨龙水泥集团有限公司!5.8m×97m回转窑筒体为例,进行了回转窑筒体的力学分析、相关模型建立和计算公式的推导。同时,对回转窑筒壁应力,包括弯曲应力、温度应力、焊接温度应力和拘束应力进行了分析研究和公式推导。在此基础上,进行了回转窑筒体安全评定和疲劳寿命的初步估算;其计算结果与现场长时间的统计数据分析结果基本一致。 相似文献