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根据流化床催化裂化装置(FCC)催化剂能耗大、废剂污染环境的现状,天津莱特化工有限公司利用FCC催化剂磁分离装置重新磁选催化剂,并在140万t/a催化裂化装置进行标定.结果证明,在降低装置新鲜催化剂消耗量的情况下,不仅能够保证装置系统催化剂活性,而且还能提高装置的产品收率,每年可提高经济效益4 218万元. 相似文献
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UPC催化剂是青岛惠城环保科技股份有限公司利用专利技术,对FCC废催化剂进行逆向拆解回用其中的铝元素与稀土元素,采用先进的分子筛合成、晶化技术重新合成分子筛,再进行生产制备的一种通用型FCC催化剂,在中国石化青岛石油化工有限责任公司140万t/a的催化裂化装置上进行工业应用。工业数据表明,应用UPC催化剂后,液化气收率提高0.94%,轻收提高0.54%,油浆收率下降1.37%。证实UPC催化剂具有良好的活性和选择性,可以进一步优化产品分布,对FCC废催化剂资源化回用,环境保护具有重要意义。 相似文献
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《现代化工》2015,(5)
利用催化裂化方法,以废餐油为原料,研究了不同反应温度、不同催化剂和掺炼不同比例的海南炼化减三线油对制备生物燃料的影响。采用固定流化床装置进行催化裂化反应,测定生成油组分和含量,再生烟气,PONA和炼厂气中各组分的含量。实验结果表明:在废餐油催化试验中,Endurance比CGP-1HN的产物轻质油、总收率高,分别为65%和97%;CGP-1HN液化气收率较高为33%,且其催化活性更为稳定,转化率基本保持在98%。反应温度对催化剂为Endurance的影响较明显,而对催化剂CGP-1HN,反应温度没有明显的影响。海南炼化减三线油中掺入废餐油对海南炼化减三线油的催化裂化产品分布无明显影响,故废餐油是一种良好的催化裂化原料油。 相似文献
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在中国石油抚顺石油化工公司150万t/a重油催化裂化装置上进行了低磁剂的工业试验。结果表明:在原料油和操作条件不变的前提下,加入低磁剂后,产品分布基本不变,对装置生产操作和产品质量无不良影响;催化剂单耗下降,减少了废催化剂的排放,经济效益和社会效益显著。 相似文献
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叙述了采用粒度分级-干式捕集-超细研磨组合技术回收流化催化裂化催化剂在制造过程所产生的细粉以提高催化剂收率并降低排入大气中的粉尘含量。 相似文献
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随着中国化工昌邑石化催化裂化装置(生产能力为1400kt/a)所用原料组分的日益重质化以及进口催化剂国产化要求,原来所用进口重油催化裂化GCR-MV催化剂换用新型重油催化裂化CRM-200催化剂进行工业应用试验。工业应用结果表明:CRM-200催化剂在抗重金属污染方面,较进口GCR-MV催化剂强,在原料V,Ca,Fe质量分数增加的条件下,其平衡剂活性维持及裂解能力达到生产要求;同时催化剂单耗由空白标定时的1.38kg/t减少为1.187kg/t,降低了催化剂成本,提高了装置的经济效益;在掺渣率基本相当的情况下,CRM-200标定时产品分布进一步优化,液化气收率下降0.53个百分点,汽油和柴油收率分别提高0.45和2.27百分点,总液体收率增加1.31百分点,干气产率稍有降低,油浆产率降低1.1百分点。总体来看,CRM-200催化剂性能优于进口催化剂。 相似文献
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基于二代NSY的重油裂化催化剂在中国石化安庆分公司Ⅰ催化裂化装置上进行了工业应用,在原料性质、操作条件相当的前提下,当催化剂质量置换率达到70%时,结果表明单程转化率提高了2.51%,汽油和液化气收率提高了2.15%,丙烯收率提高了0.26%,柴油和油浆收率降低了2.51%。在维持生焦相当的前提下,促进了柴油、油浆等低价值组分向汽油、液化气等高价值组分的转化,该新型催化剂显著改善了装置经济效益。 相似文献