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二、连续铸钢自动控制的新进展 1.钢包钢水脱氧自动控制 为了控制钢水质量,要测量钢包中钢水的温度及氧含量等,并根据钢水中含氧量投入铝丝,近来已用微型计算机计算投入量,并把铝丝卷在盘上,通过铝丝供给器送入钢包中。日本川崎制铁千叶厂No.3连铸机已实现这样的系统。 2.保护渣自动加入控制 相似文献
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关于连铸生产08LS钢的工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
首钢第二炼钢厂自1998年起,根据市场需求并结合自身工艺特点,通过对钢水进行必要的处理,将原用模铸生产的08LS钢实现连铸生产。其主要技术措施包括:改进钢水成分、控制冶炼参数,减少出钢带渣、使用 喂铝丝脱氧等。 相似文献
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110t钢水罐热损失测定及分析 总被引:2,自引:0,他引:2
钢水自出钢到铸毕,在罐内停留期间因散热而降低温度,对钢水罐和钢水进行热测定可确定热损失量及散失途径。本文介绍了钢水罐热损失及钢水瞬时平均温度的计算方法,得出的计算结果与实测数据吻合。采用的计算方法用于不同的条件下,可预测浇铸过程中钢水的降温情况。 相似文献
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通过试验,建立钢水氧量变化和喂线量的相关关系式,采取在吹氩站测定钢液氧活度,克爱胸口 量,能较准确地控制连铸钢水的脱氧程度。满足了连铸的工艺要求。 相似文献
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在钢水罐内加热钢水的技术是为适应钢水在罐内炉外精炼处理而发展起来的。它的研制和发展,为转炉厂广泛采用各种炉外精炼技术生产高级合金钢种创造了有利的条件。在转炉炼钢车间采用此项新技术,可以降低转炉的出钢温度,提高转炉炉衬的使用寿命,提高转炉-钢水罐精炼工艺的经济性。此外,它还有利于转炉和连铸机的密切配合,实现转炉一连铸生产的流畅化。目前国外钢厂采用钢水罐内加热钢水的技术有:电弧加热法、高频加热法、等离子加热 相似文献
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据1988;(4)报道,苏联马钢用低碳沸腾钢08生产冷轧薄板,这种钢在400t 平炉内采用熔池吹氧和不吹氧熔炼,出钢时在罐内加入 Fe-Mn 脱氧,用φ60mm 水口上铸,锭重8.8~9.0t,浇铸时加入助沸剂,钢水在模内沸腾12~18分钟后压盖封顶打水。 相似文献
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李福秀 《金属材料与冶金工程》1994,(3)
转炉出钢新技术──挡渣出钢俄罗斯一家钢厂采用的该新技术的操作方法是:在转炉出钢前,用由氧化铁和粘结剂制成的挡渣塞堵住出钢口。出钢时由于转炉倾动而使炉渣和钢水先后接触挡渣塞,从而使挡渣塞熔化,随之钢水通过敞开的出钢口流到钢水罐内。挡渣塞的长度一般为转炉... 相似文献
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本文介绍了在20t钢包上用喂铝丝代替铝块和硅铝铁合金进行终脱氧的试验;分析了出完钢后的工艺参数对铝丝收得率的影响;阐明了对吨钢耗铝量、大包温度、渣中∑(Feo)、吹氩状况等的控制是稳定钢中酸溶铝和提高铝收得率的基础。结果表明:喂丝脱氧时,20g钢中酸溶铝稳定在0.015~0.032%,铝收得率比加铝块提高了5%左右。 相似文献
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以250 t转炉为对象,研究探讨了钢包全程加盖条件下停吹温度、镇静时间、出钢时间、合金种类、钢包寿命、钢包返回时间等因素对转炉出钢温降的影响。结果表明:出钢温降与停吹温度、镇静时间、出钢时间、锰合金加入量、返包时间呈正相关性;脱氧状态对铝锰钙和硅铁的热效应有影响,钢水未脱氧完全时,铝锰钙和硅铁均为升温合金;而钢水完全脱氧后,铝锰钙变为降温合金,硅铁仍为升温合金但升温作用减弱。研究结果为确定合适的转炉目标停吹温度、降低出钢温降奠定了基础。 相似文献