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相似文献
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1.
首先推导出以煤为原料的合成氨厂改产联醇后,煤气炉气量下降计算公式,然后,以某中型氮肥厂的技改为例,分析比较了几种技术方案,并提出了实现能力配套的措施。  相似文献   

2.
首先推导出以煤为原料的合成氨厂改产联醇后,煤气炉产气量下降计算公式。然后,以某中型氮肥厂的技改为例,分析比较了几种技术方案,并提出了实现能力配套的措施。  相似文献   

3.
4.
针对合成氨系统改造而成的联醇系统,从甲醇塔内件,触媒还原时间,醇后气中甲醇的回收,塔压差等方面探讨了联醇系统的节能途径,经济效益可观。  相似文献   

5.
郯化集团(恒通化工)20kt/a联醇装置始建于1995年8月,按100kt/a合成氨能力配套设计。第一炉装催化剂9.3m^3,计14.8t。1999年5月更换催化剂,共运行44个月,产醇39464t,每立方米催化剂生产联醇4243t。第二炉催化剂共装9.3m^3,14.4t,到2001年3月份已安全运行22个月,累计产醇39000t,每立方米催化剂生产联醇已达4190t。由于当时甲醇市场行情较好,为提高甲醇产量,增加经济效益,生产中控制原料气(新鲜气)CO4.0%-4.5%,CO2 0.8%-1.3%,全开二台3.5m^3/min循环机,月产仍可达到2700t,但也暴露了一些问题:(1)因催化剂使用时间较长,空速超设计能力60%(2000年合成氨产量已达160kt),造成催化剂粉化,合成塔阻力达到1.1MPa,联醇系统阻力超过1.4MPa,压缩机减负荷生产;(2)醇后气CO含量达到1.0%,CO2达到0.3%,造成铜洗负荷增加,铜洗消耗增加,再生气量大,这部分再生气经回收后返回压缩机一段进口,经压缩机加压后在系统内部循环,增加压缩机的电耗;(3)若变换、脱碳工况波动,联醇工况随着波动,醇后气CO、CO2含量升高,造成铜洗工况波动,影响合成氨生产。为稳定合成氨系统工况,降低消耗,公司决定新上一套联醇系统,加大醇氨比,提高综合效益。  相似文献   

6.
丁应海 《中氮肥》2006,(3):19-20
0前言联醇工艺是合成氨生产节能降耗的一项成功的工艺改革,既能降低合成氨生产中变换、脱碳的负荷及后续精炼工艺的负荷,又能得到市场价比合成氨更高的甲醇产品,因此近10 a来,各大、中、小型合成氨厂都在探索改为联醇工艺。我公司的联醇工艺是新“8·13”系统的配套工艺,设计生产能力为粗甲醇20 kt/a、精甲醇50kt/a。自联醇系统开车以来出现了较多的问题,现将出现的问题及相应的处理情况总结如下,供联醇生产企业参考。1工艺气全部通过甲醇系统导致微量事故甲醇系统于2004年3月试车投产,当甲醇合成催化剂升温还原结束后即转入轻负荷生产,由于…  相似文献   

7.
侯祥生 《煤化工》1998,(2):46-47
本文用数据说明了山西省原平化肥厂2万t/a联醇装置并入合成氨系统后,原合成氨系统的电、蒸汽、铜等的消耗比原来有明显的下降,同时,也使合成氨系统的工艺得到了优化,经济效益有很大提高。从而说明了合成氨生产中联产甲醇是一条有效的节能降耗途径。  相似文献   

8.
提出联醇生产中醇氨比的确定,脱碳的方式方法,原料气的精脱硫和净氨等问题。  相似文献   

9.
陈福钦 《中氮肥》1996,(2):24-27,36
介绍平顶山化肥厂2万吨/年联醇装置设计与试生产情况。该装置采用中置式锅炉回收反应热,应用轴径向、强内冷、绝热、自卸催化剂的合成塔内件,精甲醇生产采用双塔精馏流程,并采取了洗醇水、残液回收利用的环保措施。  相似文献   

10.
气体膜分离技术在合成氨联醇工艺中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
董子丰  赵勇 《化肥工业》1995,22(6):17-20
介绍了气体膜分离技术在合成氨串联联醇工艺中的应用,即从合成弛放气中回收氢气来增产氨或甲醇。简介在新的并联醇工艺中,采用气体分离技术的特点及气体膜分离技术在合成气调比中的应用。  相似文献   

11.
蒋先伦 《中氮肥》2005,(1):38-39
泸天化股份公司 45 0t/d合成氨装置以天然气为原料 ,合成气最终净化采用铜碱洗工艺。此工艺存在能耗高、环境污染严重、维修工作量大等问题。随着环保排放要求日益严格以及市场竞争的加剧 ,淘汰落后的铜碱洗工艺 ,增加产品品种是历史发展的必然趋势。在这种背景下 ,泸天化股份公司经过论证 ,决定引进托普索技术 ,采用联醇 (国内又叫双甲 )工艺替代铜碱洗工艺。1 联醇工艺流程及特点1 1 工艺流程我公司联醇工艺采用的是两塔串联流程 ,整个联醇装置放在合成气压缩机二段之后 ,工作压力 1 3 0MPa。工艺气离开合成气压缩机二段缸后 ,先经过…  相似文献   

12.
殷银华  徐思红 《小氮肥》2007,35(12):10-11
0 前言 2007年9月,湖北三宁化工股份有限公司的50kt/a低压联醇装置建成投运,经过4d的低氢还原。一次开车成功。根据近1个月的装置运行情况来看,低压联醇装置运行稳定,对整个合成氨生产不大波动,副产的中压饱和蒸汽更有利于调节整个合成氨装置。  相似文献   

13.
李东林 《化肥工业》1989,16(5):25-28
针对联醇塔分离器后的醇后气因含有少量甲醇而造成:(1)甲醇流失,(2)铜液再生氨耗增加,(3)环境污染,(4)影响精炼正常操作等问题。通过试验及分析比较,确定采用管道吸收的方法对醇后气中的甲醇进行了回收。文中介绍了本回收装置的工艺、设备、操作控制及应用中所取得的实际效果。  相似文献   

14.
15.
我厂是从1994年开始对产品结构进行调整,当时新建了年产5000t双氧水和3000t/a过碳酸钠生产装置。1996年6月在合成氨“四改六”的同时,增建了2台中600粗醇合成塔,形成年产1万t粗醇,建了1台中600预塔,1台中1000主塔,形成年产1万t精醇生  相似文献   

16.
马富业 《化肥设计》1998,36(5):38-39
1 铜液成分 根据碳化法合成氨流程生产碳酸氢铵的多年生产实践,在变换气中CO含量(3~3.8)%,碳化气中CO_2含量≤0.2%,H_2S含量<0.01g/m~3的情况下,制定了铜洗工段铜液成分,其中总铜含量:2~2.5mol/L;高价铜(Cu~(++))含量:0.3~0.4mol/L;铜比(Cu~(+)/Cu~(++)):5~8;总氨含量:9~12mol/L;醋酸含量:2.2~2.7mol/L;残余CO_2含量:0.8~1.2mol/L。以保证铜洗气中CO+CO_2含量≤25×10~(-6)。铜液成分的上述指标不仅符合生产实际需要,而且确保了生产安全稳定长周期满负荷经济运行。  相似文献   

17.
张全文 《小氮肥》2001,29(6):5-8
2000年我公司实际生产合成氨15.17万t,尿素24.92万t,精甲醇1.96万t。三十多年来,伴随着合成氨生产能力的不断扩大,化肥产品品种的改变,生产工艺技术与管理水平的日益提高,其合成氨净化质量也不断得到了改善,特别是1995年以后,通过实施合成氨联产甲醇工艺技术改造,进一步促进和完善了系统脱硫工艺技术,使合成原料气中硫化物含量达到了高净化度。从而有效地保护了联醇和氨合成催化剂,使联醇和合成氨生产取得了重大进步,实现了长周期稳定生产,其中第一炉WC-1型联醇催化剂的使用寿命即达到44个月,为国内联醇单塔生产目前较长运行周期。第二炉催化剂现已使用24个月,其CO转化率仍达80%,预计使用寿命仍可达到3年以上,生产强度则能达到600t/m^3以上。气体净化度的提高,不仅为联醇生产的稳定创造了条件,同时也为铜洗精炼工序操作的稳定、氨合成催化剂使用寿命的进一步延长奠定了基础。1^#氨合成塔第一炉催化剂(A301型)已运行51个月,预计可使用5年以上。2^#氨合成塔第二炉催化剂(ACQ型与A110-5Q型)已运行69个月,活性仍然很好。预计该炉催化剂可使用7年以上,催化剂生产强度超过6万t/m^3,吨催化剂消耗降至0.05kg以下,技术指标均达到国内中小氮肥厂的先进水平。  相似文献   

18.
合成氨厂二步法联醇新工艺探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
颜鑫 《化肥工业》2005,32(3):10-12
分析了现有联醇工艺的特点及难以提高醇氨比的原因。在此基础上,提出了以变换气中CO2催化加氢合成甲醇的二步联醇新工艺,既可使甲醇产量得到大幅提高、降低能耗和生产成本,还可减少CO2排放,有利于环保。  相似文献   

19.
20.
大型压缩机将逐步取代小型压缩机,炉、机将如何配套?该文以(?)2260型煤气炉为改造前提,提出了其改造方案和对炉、机配套的分析.  相似文献   

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