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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
非金属夹杂对带钢冷弯性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
覃源  林戈非 《四川冶金》1999,21(6):41-43
通过对带钢冷弯性能的检验以及焊管成型过程中出现的缺陷分析,指出非金属夹杂是影响带钢冷弯性能的主要因素,并提出改善带钢冷弯性能的方法。  相似文献   

2.
对42Mn刀模用带钢冷弯开裂的原因进行了分析,结果表明:热处理后带钢硬度偏高和带状组织严重是造成带钢开裂的主要原因,通过优化42Mn带钢的生产工艺,有效地改善了带钢冷弯开裂现象。  相似文献   

3.
带钢冷弯不合格的原因分析与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对带钢存在的冷弯断裂及分层现象多、冷弯一次合格率低的问题,采用XL30扫描电镜、金相显微镜等,对冷弯不合格的带钢取样进行组织、夹杂物、晶粒度、断口等检验和氧含量分析并与正常试样对比。结果表明:钢中氧含量高、夹杂物多是导致带钢冷弯不合格的主要原因。通过采取炉前加大脱氧剂用量,对夹杂物进行变性处理等深脱氧技术及保护浇注,优化连铸工艺等措施,钢材全氧含量由153.5×10-6降到100×10-6,冷弯一次合格率由97.5%提高到99.0%。  相似文献   

4.
冷弯性能是衡量钢材塑性好坏的一项重要的力学性能指标,并且直接影响产品质量和经济效益。针对某厂Q235B、SS400钢种出现的冷弯不合格情况,通过采用金相分析和扫描电镜检测,认为热轧带钢冷弯开裂与钢材中心存在偏析带、团状珠光体和大量的魏氏体组织有关。严格控制连铸钢水过热度在20~30℃以内,铸坯入炉温度500℃,在炉时间≤180 min等工艺参数后,基本消除了热轧带钢冷弯开裂现象。  相似文献   

5.
针对新产品X42管线钢与330CL车轮钢冷弯性能不合的原因进行了可能性分析。结果表明:X42管线钢不合试样的带状组织严重而夹杂物级别较低,带状组织可能是导致冷弯不合的主因;330CL车轮钢不合试样的夹杂物级别较高,而带状不甚明显,夹杂物可能是导致冷弯裂纹的主因。  相似文献   

6.
针对通钢连轧厂板带生产线的现状和特点,经过大量统计、分析和试验,找出了导致热轧带钢冷弯开裂的影响因素.通过改进生产工艺,调整钢水的纯净度,有效控制了带钢中夹杂物的级别,带钢冷弯开裂现象明显减少,取得了较好效果.  相似文献   

7.
李烈军 《钢铁》2005,40(4):66-68
分析了珠钢EAF-CSP工艺生产的热轧带钢冷弯裂纹的形成原因。研究表明:碳、锰含量高的钢中容易形成带状组织,钢中较高的铜含量和带状组织是形成冷弯裂纹的重要原因;生产厚规格带钢时,薄板坯表面微裂纹在轧制过程中难以消除;通过对化学成分和生产工艺的合理控制可以显著提高带钢的冷弯合格率。  相似文献   

8.
钢板冷弯不合原因分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
魏建国 《宽厚板》1995,1(2):16-21
本文通过对我公司的1994年1-3月所有冷弯不合试样进行分析和统计,找出了造成冷弯不合的各种原因,提出了影响我公司冷弯合格率的主要原因是试样原表面缺陷,由夹杂物引起的塑性差和钢锭表面增碳。  相似文献   

9.
Q235A热轧带钢冷弯开裂原因分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
赵宗强 《中国冶金》2005,15(11):37-39
Q235A热轧带钢在冷弯时出现开裂,采用扫描电镜和金相显微镜等对开裂件和合格件进行了观察,结果表明冷弯开裂试样的夹杂物、带状组织级别较高;分析认为夹杂物较多、带状组织级别较高是产生冷弯开裂的主要原因.  相似文献   

10.
针对1 750mm冷连轧机组的设备特点,计算并分析了弯辊力对成品带钢板形的影响规律。深入研究了带钢宽度、带钢入口厚度、中间辊横移量、带钢凸度、单位轧制力、轧辊辊径和轧辊凸度等因素对最优弯辊力的影响。通过统计分析和理论计算,利用Origin软件进行多元回归拟合,最终建立了冷连轧过程最优弯辊力预设定模型。采用新模型设定计算弯辊力的最大偏差低于5.67%,成品带钢的板形标准差平均值降至1.83IU。实践证明,该弯辊力模型具有较高的板形控制精度和较好的板形控制稳定性。  相似文献   

11.
生产冲孔冷弯型钢的技术俄罗斯切列波维茨克钢铁厂发明了生产冲孔冷弯型钢的技术。冲孔冷弯型钢是一种新产品,不同于普通冷弯型钢。它用带钢冷弯成型,且自身具有许多圆的、平椭圆的或矩形的装配孔,可用螺丝装配成结构件。使用这种型钢可节约金属18~20%,而且作为...  相似文献   

12.
针对SM490A热轧带钢出现冷弯裂纹、延伸率偏低等性能问题进行了分析研究,确定了合理的化学成分范围、冶炼工艺和轧制工艺制度.  相似文献   

13.
钢板冷弯性能不合原因分析及对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过统计、分析和试验研究,找出了导致钢板冷弯性能不合的因素,提出了改进措施,并对其实施效果进行了验证。  相似文献   

14.
承钢转炉生产20^#钢出现热带冷弯不合的质量问题,经分析其中主要原因是钢夹杂物多,氧含量高。通过采用洁净钢有关技术措施,以解决20^#钢存在的质量问题。  相似文献   

15.
提高16MnL宽冷弯合格率的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
俞海东 《重钢技术》2003,46(1):29-31
本文通过对16MnL宽冷弯性能不合的原因进行分析。并进行试验。提出优化生产工艺的方案,在大生产实践取得了良好的效果。  相似文献   

16.
通过生产统计、化学分析、金相检验及能谱分析,找出了津西160~320 mm窄带钢冷弯开裂的主要原因。结果表明,开裂试样的化学成分及组织与正常带钢无明显差别,但存在3级及以上的硅酸盐夹杂物,其数量多、级别高,且粗系夹杂物中氧化镁和氧化锰含量较高。从硅酸盐夹杂物的生成机理及相关冶金工艺入手,分析了中包容量和中包钢水平均停留时间对夹杂物级别的影响,进而通过优化转炉脱氧合金化,保证钢中Mn/Si≥2.5,中包满液面浇注,稳定浇注周期等工艺措施,使得热轧带钢硅酸盐夹杂物数量及级别都显著降低,冷弯合格率由50%~80%提升至95%以上,大大改善了产品质量。  相似文献   

17.
李康  李旭  李晓华  王青龙  韩月娇 《钢铁》2023,(9):148-156+177
冷轧带钢因其优良特性而广受欢迎,其中,板形是衡量冷轧带钢产品质量的重要指标。SmartCrown技术作为一种新兴的板形控制技术,有着良好的板形控制效果,研究分析SmartCrown轧机中板形执行机构的板形调控功效对于调节带钢板形、提高带钢产品质量具有重要意义。以某厂1 740 mm带钢冷连轧生产线为研究对象,运用大型有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA建立SmartCrown轧机带钢轧制的有限元仿真模型,对中间辊横移、工作辊弯辊、中间辊弯辊等板形执行机构的调节量在工程许用范围内进行等分设定,利用有限元平台进行模拟带钢轧制试验并对其进行后处理分析,系统地分析了各板形执行机构对带钢横截面形状、板凸度、边部减薄、轧后带钢横截面的相对厚度差以及纵向纤维条的相对长度差等的影响规律,在此基础上,进一步计算获得了各板形执行机构的调控功效系数曲线,并采用六次Legendre正交多项式对调控功效系数曲线进行拟合,获得了各项拟合系数的绝对值,将各板形执行机构的板形控制分量进行对比以定量分析各板形执行机构的板形控制特性。仿真结果表明,中间辊横移的板形控制能力是最强的,工作辊弯辊次之,中间辊弯辊最弱,3种...  相似文献   

18.
白晓虹  刘东升 《钢铁》2013,48(7):76-83
 采用SiMnTiNb低C钢成分、运用TMCP技术在1450mm热连轧生产线上成功开发了一种屈服强度700MPa级热轧超高强冷成形用钢。测定了开发钢的连续冷却相变(CCT)曲线,研究了其析出强化规律,测试了带钢的力学性能和冷弯性能,研究了其焊接性能。结果表明,其组织为4~5μm细晶粒铁素体+贝氏体+少量马氏体,铁素体晶粒中含Nb-Ti沉淀相。超高强度的获得归功于细晶强化+相变强化+析出强化。所开发的热带钢冷弯成形性和焊接性能良好。  相似文献   

19.
介绍了鞍钢1450冷连轧生产线板形控制系统,包括系统主要设备组成和功能等。分析了板形测量原理及影响冷轧带钢板形的因素,并结合生产实际,制定了弯辊、轧辊倾斜和工作辊分段冷却等板形调节结构的控制方案。应用结果表明,板形控制系统各项功能投入使用后,有效地减小了板形偏差,实现了带钢板形的高精度控制。  相似文献   

20.
为了解决冷连轧机弯辊力设定模型在工业生产中存在设定与控制精度低的问题,提出了一种基于果蝇优化算法(fruit fly optimization algorithm, FOA)优化广义回归神经网络(generalized regression neural network, GRNN)的混合弯辊力预测模型。采用FOA算法对GRNN网络参数光滑因子进行优化选择以保证模型最佳性能。将本文提出的混合FOA-GRNN冷连轧弯辊力预测模型和对应的后向传播神经网络(back propagation neural network, BPNN)预测模型进行对比分析,同时选择误差指标来对两种模型的综合性能进行评价,证明所提出的混合FOA-GRNN模型相对于BPNN模型能够更好地实现对冷连轧带钢弯辊力的精准预测。  相似文献   

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