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针对甲醇装置精馏系统采出产品甲醇中乙醇超标的情况,分析可能的原因,总结研究,提出解决办法,指出今后应该注意的问题及操作改进方向. 相似文献
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引言
2005年3月和2006年4月。笔者先后两次参观考查了四座生产甲醇的厂家,二个甲醇使用单位和省级分析检测中心,主要考查课题为合成甲醇工艺中的杂质乙醇成因及含量的测定。其中主要对四个厂的造气工艺、气体成份,合成塔的温度、压力、催化剂、精馏塔、粗甲醇和精甲醇的试验方法和检验规则进行了考查研究分析。考查结果为合成气中的碳氢化合物含量是影响合成甲醇时杂质乙醇成因及含量成因的主要依据。本文把考查的过程和结果分析介绍如下。 相似文献
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1问题的提出 工业生产甲醇产品中的杂质含量,按照国标规定(乙醇除外),合格品<0.02%,优级品<0.01%.工业甲醇中的乙醇含量一般为0.01%~0.02%,由于甲醇的下游产品对该项指标要求并不严格,故国标中未作规定.凡是以铜催化剂制得的粗甲醇,不论其原料结构和合成条件如何,通过两塔或三塔蒸馏,只要设计合理、安装正确、操作正常,绝大部分的产品质量可达到优级品标准,可满足甲醇下游产品对甲醇质量的要求. 相似文献
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介绍了甲醇合成系统压力、温度及合成塔入口一氧化碳体积分数对甲醇合成及下游精馏的影响。结合实际生产,认为合成塔入口一氧化碳体积分数低于14%有利于合成系统的稳定运行;提高合成系统压力和温度可以维持甲醇产量,但会导致精馏装置产品质量变差。 相似文献
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液相法甲醇合成由于有惰性液体介质的存在,气液相间传质对反应起到了一定的阻碍作用,对撞流反应器使用喷嘴将催化剂浆料雾化从而强化了气液相间传质。文中在对撞流反应器内对甲醇合成温度、合成气比例、气流量、浆料循环量以及喷嘴个数进行了考察,结果表明,温度控制在230℃左右操作比较适宜,二氧化碳参与反应对甲醇合成较为有利,合成气流量在22.4 L/min以后时空产率几乎不再增加,增加浆料循环量和采用对置式二喷嘴或四喷嘴比单喷嘴时空产率和出口甲醇体积分数都有所增加。由结果可知,利用喷嘴雾化和液体对撞可以显著地增强气液传质从而达到增加液相甲醇合成时空产率的目的。 相似文献
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某厂甲醇系统三机运行已有一段时问,现有甲醇合成反应并不理想,与理论计算相比仍存在很大差距,通过对甲醇合成反应因素的分析,对工艺参数以及工艺操作进行调整,并提出了解决方法,实现增产目标。 相似文献
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建立了顶空-气相色谱法,对生物柴油副产物粗甘油中的甲醇含量进行测定。将粗甘油样品用水溶解,加入1,4-二氧六环作内标,90℃下顶空平衡45 min,在HP-INNOWax柱上进行分离和测定。实验结果表明,甲醇溶液的质量浓度在0.8~40.0 g/L范围内呈良好的线性关系,相关系数r>0.999,样品中甲醇质量分数的测定低限为0.005%。对实际样品进行测定,相对标准偏差在0.9%~1.6%(n=8),加标回收率在94.0%~106.0%。该方法操作简便,精密度好,结果准确,对仪器系统污染小,适用于粗甘油中甲醇含量的测定。 相似文献
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铜基甲醇合成催化剂的TPR研究 总被引:7,自引:1,他引:6
采用并流共沉淀法制备了一系列具有不同Cu/Zn的甲醇合成催化剂。通过活性测试可知,并流法所制备的催化剂最佳Cu/Zn大约为5/4。催化剂TPR研究表明 , 当铝含量固定时,具有最佳Cu/Zn(即5/4)的铜基催化剂,其主还原温度最低。考察了在不同pH值时进行并流共沉淀所制备的催化剂的TPR,表明沉淀时的pH值对催化剂的结构有很大影响,并对其本质原因进行了深入探讨。另外,考察了铝含量对催化剂还原行为的影响以及在不同升温速率下催化剂TPR的差异。 相似文献
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吴思操 《化学工业与工程技术》2003,24(1):41-43
就联醇催化剂正常使用情况进行了分析 ,认为影响因素有催化剂中毒、热老化、升温还原、机械强度、副反应等 ,对催化剂的维护保养进行了分析探讨 ,并提出了改进办法。 相似文献
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建立了气相色谱内标法测定化妆品中甲醇和乙醇的方法。通过考察稀释液、内标物和气相色谱柱等条件,以N,N-二甲基甲酰胺作为稀释液,异丙醇作为内标物,选用DB-FFAP毛细管柱进行色谱分离,保留时间定性,内标法定量,并与《化妆品卫生规范》(2007版)中气相色谱顶空外标法测定甲醇的方法进行了比较。结果表明,用气相色谱内标法测定化妆品中甲醇和乙醇的含量,在0.8 mg/L~500 mg/L范围内具有良好的线性关系(R2甲醇=0.999 8和R2乙醇=0.999 7),相对误差<2.4%,回收率为92.7%~104.7%(n=6)。 相似文献