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在定向井施工中,井下情况较为复杂,且定向井技术不够完善,卡钻事故的发生较为频繁。比较常见的卡钻事故分为多种,地层结构、钻井工艺、操作不当等都可能造成卡钻现象,通过结合具体问题进行分析,采取相应的措施加以解决。基于此,本文阐述了定向井施工卡钻事故的成因,然后对定向井施工卡钻事故的预防措施展开探究。 相似文献
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鄂尔多斯盆地东缘保德区块探明煤层气地质储量为343.54×108 m3,是我国目前开发最为成功、规模最大的中低阶煤层气田之一,但该区块煤层气井单井产气效果差异大、部分井低产低效,提高煤层气采收率是亟待解决的关键问题。为此,在精细描述了保德区块煤储层静、动态特征的基础上,开展了煤层气井产能评价,分析了保德区块北部开发区的煤层气单井和总稳产能力,总结了适宜本区的提高煤层气采收率关键技术,并利用数值模拟法对保德区块北部开发区的煤层气可采储量和采收率进行了预测。研究结果表明:(1)全面系统性提出了煤层气藏精细描述指标和技术流程;(2)提出了勘探开发全生命周期静态与动态融合、产量与效益平衡、地质与工程一体、储层稳能与保护并举的“四位一体”开发理念;(3)形成了储层精细描述、产能评价与采收率预测、开发井网优化、大规模水力压裂、定量化排采等技术,支撑了持续增储上产、稳产;(4)明确了单位面积等效资源量、局部高差等效高度、矿化度值、临储比、历史最高产水量、见套压产水量、井底压力和单位压降产气量是影响煤层气井产能的主要因素。结论认为,通过该区多项煤层气提高采收率技术的探索与实践,保德区块综合递减率由最高... 相似文献
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定向井造斜井段的卡钻分析与预防 总被引:1,自引:0,他引:1
起钻时钻柱上提速度过快,是造成造斜井段键槽卡钻的最主要原因;其次,造斜井段裸眼时间太长,形成的键槽深、井身质量差也是原因之一。最有效的预防措施是起钻至造斜井段时坚持使用低档提升钻柱。同时,配合使用高效钻头、键槽扩大器,保持造斜段钻井参数不变,送钻均匀,使井身质量达到最优。 相似文献
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在柱状靶区定向井施工中,运用随钻距离图有利于提高井眼轨迹的控制精度。文中主要介绍了随钻距离图的基本原理、绘制方法和应用结果。该方法也可以应用于直井、一般定向井和水平井钻井的井眼轨迹控制。 相似文献
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针对塔北地区卡钻事故的特殊性分析,提出了该区主要的三种类型卡钻(即粘附卡钻,钻具质量和井壁失稳垮塌)的预防措施及对策,有效地预防了卡钻事故的频繁发生,经一年多实践,取得明显经济效益。, 相似文献
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煤层气井气体钻井技术发展现状与展望 总被引:5,自引:0,他引:5
煤层气储层的特殊性对煤层气钻井时的储层保护提出了更高的要求。用气体钻井方式开采煤层气是一种有效的保护储层的手段,被国外油田广泛采用。气体钻井方式的选择必须考虑地层的适用性、应用模式、后期完井方式以及经济性。通过对国外煤层气开发中气体钻井的应用情况、煤层特点、气体钻井应用于煤层气的技术模式进行分析,结合我国煤层气特点及气体钻井技术现状,探讨了在我国煤层气开发中开展气体钻井的可行性。 相似文献
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河南油田张店区块地层倾角较大,岩性破碎,易斜,易垮,钻探难度较大,下第三系地层含油层位移,单层含油面积小,1999年引进了大斜度定向井钻井工艺技术,2年来先后在张店,官庄,孙岗等地区施工了近20口井,基本无井下复杂情况发生,电测成功率大于80%,平均井径扩大率除先期施工的几口井较大外,其他井均在10%左右,总结了河南油田大斜度定向井钻井液的施工经验,以及井眼净化,井壁稳定和润滑防卡3个关键技术问题的解决方法,张店地区直井段采用聚合物不分散低固相钻井液,斜井段采用聚合物-正电胶-混油钻井液,目的层段采用保护油气层钻井完井液,施工经验表明,选择合理的钻井液流变参数,采用适当的钻井液环空返速,配合适时短程起下钻具是解决井眼净化的3项主要技术措施,选择适当的钻井液体系和密度可以解决大斜度定向井的井壁稳定问题,低荧光润滑剂ZRH-2和白油复配使用,既能满足大斜度定向井工程施工要求,也能满足探井地质录井对钻井液低荧光的要求,同时又有利于环境保护,张店地区属低孔低渗储层,保护油气层工作尤为重要。 相似文献
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大庆油田萨中区块井网密集,为确保新钻调整井轨迹躲避老井,使定向井井眼轨迹精准命中目的层,要求钻小半径、圆柱靶区定向井。通过对剖面设计优化、钻具组合的优化、总结不同区块的地层对井眼轨迹的影响规律等一系列措施,建立起了一套较为完善的圆柱靶、小半径三维绕障定向井钻井技术,并取得了较好的钻井效果。 相似文献
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川西新场地区中深丛式定向井防卡技术 总被引:2,自引:0,他引:2
川西新场构造沙溪庙气藏的主要开发手段是应用丛式定向井组,但在开发中期发生了7次卡钻事故,严重影响了该地区的勘探开发进程。对该地区卡钻井的情况进行了详细调研,确定卡钻的性质是黏附压差卡钻,借助相关数值模拟技术对该地区黏附压差卡钻原因进行了研究,得出卡钻的主要原因是该地区目前施工压差大、钻井液性能不稳定、井眼净化不良、轨迹控制和施工操作不当,提出了合理设计钻井液密度、控制合理井底压差、优选钻井液类型和性能、严格控制钻具在井内的静停时间、钻进和其下钻的过程中监控记录其摩阻与扭矩情况、优化井下钻具组合等现场技术对策。经过现场应用,获得了一套适合当前川西新场地区中深丛式定向井快速、安全钻进的防卡技术,取得了较好的应用效果,加快了新场地区的勘探开发步伐,同时对川西和其他老油气田防止卡钻事故具有借鉴意义。 相似文献
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针对所钻的大斜度定向井多为双靶或多靶定向井.具有井斜大、水平位移长、靶心半径小、地质结构复杂、井下温度高的特点,采用了聚磺混油钻井液和聚合醇钻井液,并在钻井液体系中加入了性能良好的润滑剂或固体润滑剂,有效地降低钻井液摩阻,防止了井壁坍塌等井下复杂情况的出现;配合了相应的钻井工艺技术措施。现场应用表明,聚磺混油钻井液和聚合醇钻井液具有较强的润滑性、抑制性、稳定井壁能力和抗温抗污染能力,良好的流变性确保了较低的含砂量和固相含量,泥饼质量良好.大斜度段井眼清洁畅通.满足了大斜度定向井对钻井液性能的要求。 相似文献
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解决塔河地区上部地层阻卡的聚合物钻井液技术 总被引:4,自引:0,他引:4
塔河地区上部地层具有欠压实、胶结性差、可钻性好、渗透性强、弱膨胀强分散的特点。在该段地层普遍存在起下钻阻卡现象。根据地层特点提出,使用好聚合物钻井液是降低阻卡、加快钻井速度的有效措施之一。现场实践表明,充分发挥聚合物钻井液的包被抑制性,抑制钻屑分散,并与高效固控相结合,可很好地实现钻井液的低固相,再控制适当的膨润土含量,保证了钻井液具有良好的流变性、携砂性和滤失造壁性,而且性能稳定,完全可以满足井下要求,大大降低阻卡的严重程度。具体钻井液技术为:聚合物包被剂分子量不低于2.5×106,在444.5 mm井眼的用量为3~4kg/m,在311.1 mm井眼为2~3 kg/m,使用充分溶解水化的胶液维护,配胶液用水矿化度越低越好;膨润土含量为20~35 g/L;钻井液精斗粘度为38~48 s,塑性粘度为10~18mPa·s,动切力为3~7 Pa,静切力为(1~3)/(2~5)Pa/Pa,滤失量为6~12 mL,固相的体积分数小于10%。 相似文献
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煤层气欠平衡钻井旋转控制头胶芯密封特性分析 总被引:3,自引:0,他引:3
旋转控制头胶芯的密封性能是影响煤层气欠平衡钻井施工效果的重要因素。根据煤层气钻井工况,对井口偏心工况、起钻和钻进工况下,旋转控制头胶芯和钻具间的接触压力进行了有限元模拟研究,并分析了胶芯不同结构参数对胶芯密封性能的影响,为煤层气钻井低压密封胶芯的优化设计和研制提供了依据。结果表明:胶芯与钻具间的接触压力随偏心距的增大而增大,且靠近偏心侧的接触压力较大;钻进工况下,钻具本体和接头部分的接触压力都明显小于起钻工况;接触压力随外锥角的减小而增大,随内锥角的减小而减小,但变化量较小;摩擦力随主密封段长度的增加呈线性增加,钻杆接头部分明显大于本体。现场应用实践验证了分析结果的正确性。 相似文献