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随着石化行业装置的大型化,往复压缩机的气流脉动和管线振动问题成为困扰整机性能的关键.本文对气流脉动和管线振动的危害,气流脉动、管线振动产生的机理、分析方法、步骤及技术,控制措施进行了阐述.提出利用DIGMO和CAESAR Ⅱ分析软件对压缩机管线的振动进行综合分析,可以实现了设计阶段对产品质量进行预期验证的目的,也可对在线设备的振动问题进行分析,并给出整改方案. 相似文献
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由于天然气的广泛应用,天然气往复压缩机的市场需求量也日益提高,除了新的压缩机项目之外,在用往复压缩机的改造需求也越来越多。在改造项目中,由于机组运行工况或者驱动方式等发生改变造成原机组的振动控制方案已不再适用,需根据API618规范重新对机组进行气流脉动、机械振动和扭转振动分析,进而优化压缩机组的设计。不同于新压缩机组的成撬设计,对在用压缩机组的改造项目中出于成本控制和空间局限的考虑,压缩机组已有的部件往往难以全面改造,进而增加了分析和设计优化的难度。以某压缩机改造项目设计优化为例,说明了如何在压缩机组改造过程中,既考虑到机组改造成本和布局的限制,又考虑到满足对气流脉动、机械振动和扭转振动控制的要求,为往复压缩机组改造项目安全运行提供技术参考。 相似文献
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压缩机管线振动的根源在于压缩机气流脉动,目前的系统振动改造方案以单管局部模型分析居多,未考虑现场实际各部件是个相互结合的整体。为此,本文提出一种基于单管分析的整体振动控制压缩机管线系统振动的方法,即"单管分析,整体校验"的分析方法,首先对单管和整套装置进行了模态和谐响应等振动分析,快速发现改造部位,然后利用更加符合现场实际情况的一体化振动模型进行效验。本方法大大节省了运算时间,使振动能量趋于均匀化,是进行压缩机管线系统振动控制的一种有效途径,为管线系统的减振研究人员提供方便和新的思路。经过工程实践应用证明,振动控制效果良好,可用于指导工程实践。 相似文献
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连续重整装置往复式氢气压缩机,在工况下其装置内排气管线直至管廊振动严重,危及氢增压机管线及系统的安全运行。通过现场测试,对振动进行分析、核算,发现管线设计存在问题,从而使气流脉动值超标以及支架条件的不合理,使管线在气柱的激振力作用下产生振动,我们采取装置内管线加设孔板和调整支架条件的措施,解决了系统管线振动问题。 相似文献
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冯俊 《China Equipment》2009,(11):102-102
活塞式压缩机活塞周期性的吸、排气会使管路内的气流发生气流脉动。气流脉动不仅造成连接管道上的控制仪表失灵、气阀工况变坏、压缩机容积效率降低,而且对安全生产造成很大的威胁。强烈的气流脉动,使管道发生剧烈振动,轻则造成泄漏,重则由破裂而引起爆炸,造成严重事故。因此本文对活塞式压缩机的振动的进行研究。 相似文献
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通过对氧气压缩机三段出口管线振动故障分析和研究,运用有关的振动理论对该压缩机的机组振动、管线系统的压力不均匀度、管线的气柱共振、缓冲器的衰减效果及管道上的管件影响等五方面进行计算和分析,从中找到管线振动的主要原因,并提出相应的减振改造方案。 相似文献