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为探讨电极材料对双池电化学降解靛蓝废水的影响,选取不锈钢和石墨作为阴/阳极电极材料,分析FeCl_3和NaCl质量浓度、电解时间和电压对脱色率的影响。测量了在最佳脱色效率条件下COD和BOD值,评价废水可生化性。结果表明,采用阳极区单独对废水进行降解,阴/阳电极材料同为不锈钢时脱色效率最好,脱色率达到99.01%,COD去除率为63.40%,B/C值为2.7。极差分析表明,NaCl质量浓度对脱色影响最为显著;采用阴/阳极区同时进行降解,阴极电极为不锈钢、阳极电极为石墨时,脱色效率最佳,脱色率为98.71%,阳极废水COD去除率为57.41%,B/C值为2.7,阴极区废水COD去除率为88.81%,B/C值高达7.1。FeCl_3质量浓度对阴极废水脱色影响最为显著,电压对阳极区废水脱色影响更显著。 相似文献
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三维电极法降解活性染料废水 总被引:10,自引:1,他引:10
用三维电极电化学方法对活性墨绿KE-4BD染料废水进行降解试验,考察反应器电压、电解时间、主电极极间距、电流密度、粒电极形状等因素对降解效果的影响.试验结果表明,以1Cr18Ni9Ti作阳极,石墨作阴极,圆柱形活性炭作粒电极,在电压为30 V,电流密度为6 mA/cm^2,主电极极间距为6 cm的条件下,初始浓度为800 mg/L的活性染料废水电解40min后,脱色率达99.5%以上,COD去除率达92.2%以上. 相似文献
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采用复极性三维三相电极对工厂生产过程中产生的印染废水进行了降解试验,研究了外加电压、主电极极间距、电流密度、初始pH值、曝气量等因素对废水处理效果的影响.分析了电解过程中瞬时电流效率的变化规律,确定了复极性三维三相电极处理废水的最佳工艺条件:外加电压25 V,电流密度22.72 mA/cm2,主电极极间距为5 cm,初始pH值4.5,曝气量6 L/min,电解时间50 min.废水经处理后,脱色率与COD去除率分别达98%、79%以上,废水的BOD/COD从0.23提高至0.35.电解20 min、30 min时的瞬时电流效率分别为0.94和0.79,表明复极性三维三相电极在电催化氧化过程的30 min内保持很高的电能利用率. 相似文献
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简述了三维电极电化学技术,设计并采用复极性三维三相电极对某厂生产过程中产生的印染废水进行了降解试验,探讨了外加电压、电流密度、曝气量等因素对废水处理效果的影响,分析了电解过程中瞬时电流效率的变化规律。结果表明,该方法处理实际印染生产废水的适宜工艺条件:外加电压 25 V,电流密度27.27 mA/cm2,主电极极间距为5 cm,曝气量6 L/min,电解时间60 min。印染废水经复极性三维三相电极催化氧化60min后,脱色率与COD去除率分别达98.5%、87.6%,废水的BOD/COD从0.21提高至0.32,且其在电催化氧化过程的前30 min具有很高的电能利用率。 相似文献
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对活性染料KE-4BD的高浓度废水进行电化学降解试验研究,分别考察了二维电极和三维电极体系电解过程中的瞬时电流效率及其变化规律,并建立了相应的反应动力学方程,揭示了两者的差异及其原因。结果表明,染料废水在二维电极和三维电极体系中的降解过程均符合一级动力学规律,但在三维电极体系中的降解速率以及降解过程中的瞬时电流效率明显高于在二维电极体系中的降解速率和瞬时电流效率。三维电极法降解初始浓度为400mg/L的活性染料废水40min时,其色度去除率达99.6%,CODCr去除率达92.5%。 相似文献
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吸附-氧化联合法处理印染废水的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了活性炭吸附与双氧水氧化联合处理印染废水的工艺条件.结果表明:将印染废水pH从6调至4,活性炭用量为0.015 g/mL,双氧水用量为0 2μL/mL,废水在350 r/min下搅拌60min时,COD去除率达85.7%,脱色率达82.9%,处理后水质符合国家污水综合排放标准(GB 8978-1996)的二级标准用活性炭吸附与双氧水氧化联合处理印染废水比单独用活性炭吸附或双氧水氧化处理印染废水效果好:单独用活性炭吸附处理印染废水时,COD去除率为74.9%,脱色率为77.1%,处理后废水中COD为213 mg/L,色度为80倍;单独用双氧水氧化处理印染废水时,COD和色度的去除率分别为21.9%和28.6%,处理后水中残留的COD为662 mg/L,色度为250倍. 相似文献
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采用铁碳微电解、Fenton氧化及其耦合工艺处理北方某橡胶助剂公司的橡胶助剂冷凝废水。当进水COD为7000mg/L时,铁碳微电解工艺初始pH为3,铁碳球投加量1250g/L,反应120min时,COD去除率为30%,B/C为0.34;Fenton氧化工艺初始pH为3,H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比为10,H_2O_2投加量50mmol/L,反应60min,COD去除率为77%,B/C为0.26;铁碳微电解+Fenton耦合工艺的COD去除率为60%,B/C为0.13。采用单独工艺处理该废水要优于耦合工艺。 相似文献
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《金属制品》2016,(5):23-26
废弃的金属拉丝用乳化液COD值和BOD值超标严重。利用石墨板和钛板作为电解反应器的阴阳两极材料,通过电解试验,分析电流密度、电极间距、pH、NaCl添加质量浓度4个因素对COD去除率的影响。电流密度越高,COD去除率越高;随着电极板间距的减小,废乳化液的COD去除率不断提高,电解时间越长,COD去除效果越明显;加酸或加碱均能促进废水COD的去除,酸性越强,电解效果越好;在相同的电解时间内,随着NaCl投加质量浓度的增加,COD去除率呈上升趋势。得出电解最佳条件:电流密度i=400 A/m~2,pH=5,NaCl投加质量浓度10g/L,电极间距5 mm,电解15 min,对COD去除率达90.7%,对氨氮的去除率达66.9%。 相似文献
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为降低极板腐蚀和电能消耗,实现对悬浮污染物的有效分离,以铁、铝金属为电极,探究周期换向技术条件下施加电压、时间、电解初始pH值等参数对电絮凝效果的影响,并检测极板腐蚀情况和溶解效率。结果表明:在周期换向电源下,施加电压25 V时,设定铁-铝电极极板间距为2 cm,废水初始pH值为5.00,经过25 min电絮凝后,废水上清液COD值为180.7 mg/L,脱色率达99.00%,絮凝率为86.10%,显示出优异的电絮凝效果。与直流电源相比,周期换向电化学体系中,电极腐蚀及钝化现象得到有效缓解,铁、铝电极的损失率仅为0.6%,溶解效率高于80.0%;COD去除比能耗为0.39,相当于直流电源的27.3%。 相似文献
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采用三维电极-电Fenton法深度处理造纸二级生化出水,以COD_(Cr)去除率为主要考察指标,研究不同因素对废水处理效果的影响,确定最佳处理条件;并对COD_(Cr)降解规律进行了反应动力学分析。结果表明,常温下,初始p H值3、电解电压10 V、通气量5.1 L/min、Fe~(2+)浓度0.6 mmol/L、反应时间60 min时,废水中COD_(Cr)去除率高达90.5%;在最佳实验条件下,三维电极-电Fenton法氧化降解过程符合准一极反应动力学规律。 相似文献
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针对涤纶醇解液造成的环境污染问题,采用电絮凝技术对其进行脱色。将铝电极和铜电极分别作为电絮凝反应系统的阳极和阴极,研究了电絮凝过程中电解电压、电解质质量浓度、初始pH值以及染料初始质量浓度等因素对脱色率的影响。通过对电极和絮凝体进行相关测试,探讨电絮凝技术的脱色机制,并建立了涤纶醇解液脱色过程的动力学方程。结果表明:在电压为20 V,初始pH值为8,电解质质量浓度为0.80 g/L,染料初始质量浓度为 60 mg/L 的条件下,醇解液的脱色效果较好,电解80 min后脱色率可超过95% 以上;铝电极处理涤纶醇解液的电絮凝过程较吻合动力学二级反应过程。 相似文献
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