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镀锌生产线的退火炉在试生产期间由于工艺不完善,影响镀锌线正常生产,镀锌彩涂板厂通过对退火炉工艺进行完善和优化,使退火炉能够正常发挥其功能,为提高镀锌彩涂产品质量打下了基础。 相似文献
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针对马钢CSP生产线在薄规格产品轧制过程中存在的问题,进行了初步分析;并结合实际生产经验,改进和优化了相关的工艺参数和控制系统等。基本实现了薄规格产品的稳定轧制。 相似文献
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针对马钢CSP生产线在薄规格产品轧制过程中存在的问题,进行了初步分析;并结合实际生产经验,改进和优化了相关的工艺参数和控制系统等。基本实现了薄规格产品的稳定轧制。 相似文献
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通过对热轧薄规格钢卷生产中存在的问题进行分析,总结出影响钢卷性能的主要因素,针对各个工序上出现的问题,提出了详细的工艺优化改进措施。 相似文献
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结合安钢1 780 mm热连轧机组设备和工艺执行情况,分析了3mm及其以下薄规格板卷在轧制过程中板形改判和轧制故障原因.通过优化轧制工艺参数,如温度制度、速度制度、活套张力值等措施,从而提高了薄规格板卷板形控制能力,在降低薄规格板卷轧制事故率的同时,大幅减少了薄规格板卷的改判率,使得薄规格板卷得以大批量稳定生产. 相似文献
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精轧机组活套控制水平直接影响薄规格产品的轧制能力,是保证带钢宽度和厚度质量控制能否稳定的前提。活套能否稳定起套直接关系到热连轧精轧系统穿带过程的安全性,活套稳定起套的前提是机架间的初始金属秒流量差维持在一定范围内,但受多种因素的影响,轧制薄规格时稳定起套较难控制。通过对起套过程的控制分析,针对某热轧厂的生产情况,从起套角和张力控制着手,提出了4项起套控制要求,优化了薄规格带钢轧制时起套转矩控制工艺,并引进维稳张力系数,优化张力设定计算模型,降低了头部张力超调量,在实际应用中取得了良好的效果,提高了薄规格穿带过程的稳定性。 相似文献
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赵玉娟 《冶金设备管理与维修》2020,(1):61-65
分析了“Dtp-Loop”控制使电动机负载产生的变化,结合镀锌机组退火炉段带钢稳定性控制的难点,增加“Drp-Loop”控制应用,减少了带钢张力波动,实现了退火炉内带钢张力平滑调节。 相似文献
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1国际镀锌工艺技术发展 1948年,美国钢铁公司设计并投产了1条变种的森吉米尔镀锌线.它的主要特点是用碱性电解脱脂技术取代了森吉米尔法氧化炉的脱脂作用,退火炉全部采用间接加热,其余的工序与森吉米尔法基本相同.这种方法因带钢不经氧化段加热,故表面的氧化膜较薄,还原段中保护气的氢含量低于森吉米尔法,但带钢不经预热段则必然会提高加热炉的热负荷和降低热效率. 相似文献