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600 MW机组凝汽器铜管腐蚀原因分析及防护措施 总被引:1,自引:0,他引:1
对哈三电厂3号机组凝汽器铜管频繁腐蚀泄漏的现状、腐蚀造成的原因及腐蚀机理进行了分析,从铜管的材质、沉积物、运行工况、检修操作、保养等方面进行了分析,采取相应措施,收到了良好的效果. 相似文献
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通过对娘子关发电公司2号机凝汽器铜管的宏观、微观及发生腐蚀前循环水水质情况、运行方式进行分析,确定出造成2号机凝汽器铜管腐蚀泄漏的原因,提出了防止凝汽器铜管腐蚀泄漏的具体措施。 相似文献
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200 MW机组凝汽器铜管断裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析某电厂200MW机组凝汽器铜管的早期开裂原因。通过先进的检验手段证实,其开裂是由于铜管内壁脱锌腐蚀,腐蚀疲劳造成的,针对其开裂特点提出处理意见,对同类型机组具有重要的参考价值。 相似文献
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凝汽器铜管泄漏的原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过调研分析认为,四川省内各主力电厂汽轮机凝汽器铜管的泄漏原因以腐蚀、磨蚀和脱锌为主。泥砂和湍流作用形成的活化—钝化电池造成进水管口局部的严重腐蚀;脱锌主要发生在H68(λ68)铜管上。涂刷改性树脂胶对防止铜管管口泄漏取得了良好效果,并提出了全过程管理办法 相似文献
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凝汽器的腐蚀泄漏严重影响机组的水汽品质,威胁机组的安全经济运行。以某厂铜管腐蚀情况为例,采取加强循环冷却水的硫酸、稳定剂及MBT(2-琉基苯并噻唑,有机铜缓蚀剂)的加药量、定期投胶球运行、管板刷漆保护、FeSO4镀膜、MBT镀膜等防护措施,在凝汽器铜管腐蚀保护方面取得一定的效果。 相似文献
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韩城发电厂循环水补水水源既有深井水又有地表水,影响到循环水的处理和监控,造成凝汽器铜管漏泄严重.介绍了韩城发电厂循环水水质情况及凝汽器铜管的腐蚀状况,分析了凝汽器铜管腐蚀的原因并提出了防护措施. 相似文献
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针对邵武电厂凝汽器铜管出现大面积损坏情况,抽取管样,查出铜管损坏原因为应力腐蚀破裂,同时分析铜管内应力来源。 相似文献
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针对俄制800 MW机组主机真空突降的原因进行分析研究,并给出解决问题的方法与措施,提高了机组经济性和安全性。 相似文献
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绥中发电有限责任公司(以下简称绥电公司)800MW发电机组2号炉静电除尘器自投产后除尘效率偏低,烟尘排放浓度未达到国家环保要求,对环境造成污染。如不进行治理,脱硫系统将无法投入。2008年,绥电公司投入大量的人力物力,利用机组A修和临检机会对2号炉静电除尘器进行了全面改造,取得了较好的效果。 相似文献
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针对俄制800 MW汽轮机组中压转子,运用有限元方法计算了中压转子在额定工况下的温度场及等效应力分布情况,在此基础上研究了不同偏心距下转子蠕变变形情况。研究结果表明:中压转子的温度场分布基本是关于转子的轴向中分面对称,温度沿轴向从中分面向两端逐渐降低,轴向温度梯度较大,且在转子中部存在高温区;不同偏心距工况下的综合加载等效应力的分布基本一致;不同不平衡离心力对蠕变弯曲量影响较大;随着偏心距的增大,蠕变弯曲量与偏心距基本呈线性变化增加,转子的蠕变主要发生在中压转子中部的高温区域,而转子的其他区域的蠕变变形量相对较小,这个现象也表明转子的弯曲主要是由于转子中部发生了蠕变变形。 相似文献
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由于凝汽器运行条件复杂,材质众多,及冷却水质的不断恶化,凝汽器铜管的腐蚀损坏是人们关注但又未解决好的问题。凝汽器铜管胀口的渗漏与管端的腐蚀是十分常见而棘手的难题。这里介绍一种应用于凝汽器管板与铜管管端的XZ—A耐磨增韧防腐胶,通过在10多家电厂的20多台机组凝汽器上的成功使用(最长使用时间超过6年),证实了其优良的防渗、防腐效果,为根除胀口的渗漏与消除管端腐蚀提供了一种可选择的方法。 相似文献
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发电厂凝汽器铜管的腐蚀 总被引:6,自引:0,他引:6
结合发电厂凝汽器铜管在循环冷却水中产生腐蚀破坏的实际,对腐蚀部位和非腐蚀部位的微观组织进行的金相检测表明:凝汽器铜管点蚀深度达0 .125 ~0 .138m m ;在腐蚀照片上,还可见到黄铜的层式和栓式脱锌,把某些部位腐蚀产品溶除后,基体上留下一个蚀变了的残余结构。 相似文献