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篦冷机提供的热风或温度低,或风量小,导致余热发电系统发电量小,发电效率低。改变这些状况的具体措施是:优化篦冷机结构;合理选择篦冷机配风风机参数;科学安排入AQC炉取风口位置;正确处理入AQC炉取风口和入煤磨烘干热风取风口位置关系等。 相似文献
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分析了回转窑系统和余热发电系统的用风情况,针对篦冷机供风量不足,余热发电系统热风温度低的问题进行了调整,调整后窑、炉用风平衡,效果较好。 相似文献
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出篦冷机熟料温度超过150~180℃,二三次风温低。第一次改造将进料区充气梁式固定篦床更换为箱体式固定篦床,改造了供风系统,有一定效果,但篦冷机单层供风存在风量匹配不均匀,篦床无法实现厚料层操作;第二次改造时,将固定篦床由单侧供风更改为双侧左右供风,出篦冷机熟料温度降到115℃左右,细料区篦床红河现象消失,二次风温超过1100℃,窑头用煤量下降0.5 t/h,篦冷机前端实现厚料层操作,篦速稳定,窑工况稳定。 相似文献
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Ф4.8 m回转窑,窑尾烟室缩口Ф2.4 m,窑头燃烧器采用BF-50大推力燃烧器,选取三次风位于大窑头罩和小窑头罩两种情况,利用CFD研究三次风管有效内径分别为2 400 mm、2 800 mm和3 200 mm时窑内的温度和窑头的用煤量。分析表明,当篦冷机供风量不变,窑头煤量一定的情况下,三次风量越大,二次风温度越高,窑内温度越高;当维持一定的窑内温度,二次风温度越高,窑头用煤量越少;相对于大窑头罩,小窑头罩的二次风温度约高100℃,获得相同的窑内温度,窑头用煤量相应减少。 相似文献
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我厂3号LBT32158推动篦式冷却机是1995年将SP窑改型为窑外分解窑时而新配套安装的南京院第二代厚料层篦冷机。1998年我公司又将3号窑改为无烟煤煅烧篦冷机,又利用第三代篦冷机新技术进行了改造。将原一段篦床改造成为高效节能的充气梁控制流篦床,以提高篦冷机的冷却效果,降低篦冷机出料温度和进一步提高二、三次风温度并较多地减少熟料冷却用风量,为窑和分解炉的无烟煤煅烧创造必要的条件。该控制流篦床是南京院开发的新产品,在我厂是第一台安装试用,因此在使用过程中 相似文献
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第三代篦冷机的技术特点:(1)采用"充气梁"篦板技术;(2)应用低漏料阻力篦板;(3)合理的篦床配置;(4)采用厚料层冷却技术;(5)合理配用冷却风;(6)良好的锁风技术;(7)采用液压传动;(8)自动控制和安全监测。LLH厂2线采用了第三代篦冷机,其熟料出篦冷机温度低于65℃ 环境温度;二次风温为1050~1100℃;三次风温为850~950℃;热回收效率为74%左右;单位熟料所需冷却风量1.9~2.2Nm~3/kg熟料;单位篦床面积产量可达40~50t/(m~2·d);篦冷机运转率达90%以上。该设备的各项技术指标均达到设计要求。 相似文献
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0引言
铜陵海螺水泥有限公司(以下简称铜陵海螺)5000t/d熟料生产线采用了由中材国际南京水泥工业设计研究院(以下简称南京院)设计开发的NC-Ⅲ控制流篦冷机.试生产初期因缺乏对NC-Ⅲ篦冷机工艺技术参数的全面掌握,忽视了窑头除尘器对冷却机余风的处理,导致余风温度过高(320℃左右),风量过大,致使除尘效果差.为降低余风温度,减少余风量,我们在工艺操作上依据NC-Ⅲ篦冷机的主要技术控制参数,注意积累操作经验,逐步优化操作,并进行有效的技术改造.目前,NC-Ⅲ篦冷机各项指标均达到预期要求,热工标定表明其熟料冷却风量(标况下)<2.0m3/kg,余风温度已能控制在250℃以下.本文就降低篦冷机余风温度的措施作一介绍. 相似文献
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余热发电取风与二、三次风取风互为对立关系。余热取风过多势必影响二、三次风效果,降低回转窑能效和篦冷机热效率。二、三次风取风过多会影响余热取风的温度,使余热利用达不到预期效果,同时造成能源浪费。本文以我公司某3 200t/d生产线为例,用一种简便的算法对余热取风量进行粗略衡量,为生产线设计或技术改造过程中,余热发电取风量取值提供相对的参照。 相似文献
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第三代篦冷机在我公司投运不久即表现出热效率低无法满足系统生产需求。除安装因素外,关键在于一室供风系统存在以下问题:风机选型不合理,风压偏小;入充气梁风管偏小;入阶梯梁风管脉动供风,冷却风量小。采取措施改造后,入窑二次风温稳定在1100~1170℃之间,入炉三次风温〉900℃,出篦冷机熟料温度〈120℃,低热熟料28d强度平均提高2MPa。 相似文献