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山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司造气车间有吹风气余热回收装置2套,其中1^#吹风气回收装置为:咖3800mm×13625mm燃烧炉配10t/h余热锅炉,配套造气风机为D450型,1台风机配3台西2610mm造气炉生产运行,制气循环时间为120s,吹风时间为25~27s,设计回收4台造气炉吹风气余热,但实际只能回收3台炉的吹风气余热。 相似文献
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山西兰花科创田悦化肥有限责任公司目前有2套造气吹风气余热回收装置。从造气炉回收阀至燃烧炉之间的吹风气总管上原没有设计安全隔离装置,由于造气炉回收阀存在着不同程度的漏气现象,致使吹风气回收装置在停炉检修时必须在造气炉回收阀后加装盲板。但在加装盲板的过程中,仍有一部分煤气会通过造气炉回收阀经吹风气总管漏入吹风气回收系统,如果空气预热器换热管或管板破裂,漏入的煤气就会倒入空气系统,可能导致空气系统发生爆炸事故。 相似文献
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φ2000造气炉配φ3800燃烧炉及8t/h余热锅炉的吹风气回收系统装置,实现蒸汽自给有余。经过投运后,达到较理想的效果,提高了企业的经济效益。 相似文献
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周振戎 《全国煤气化技术通讯》2007,(1):21-21,5
组合燃烧炉是我公司开发的一种以回收多种废渣、废气为目的综合回收装置,采用的是沸腾炉与吹风气回收相结合的一种新颖技术,运用了沸腾床的燃烧特性,采用了吹风气余热回收锅炉的运行模式,对造气产生的废渣、废气及其它多种低热值气体进行燃烧,产生的高温烟气进入后部的余热锅炉副产蒸汽用于生产或发电。该装置有三件设备组成,也称为“三合一燃烧炉”。 相似文献
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1 造气吹风气回收系统
1.1 造气吹风气回收系统工艺流程
造气吹风气回收系统工艺流程见图1。来自合成系统的放空气、弛放气进入组合水封,与来自空气预热器的热空气混合,沿切线方向进入燃烧炉内燃烧,使燃烧炉保持一定的温度。来自造气工序的吹风气经除尘器除尘后,与来自空气预热器的热空气混合,径向进入燃烧炉内燃烧。 相似文献
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35 在小氮肥厂吹风余热回收系统中的应用( 1 )工程概况 某化肥厂有 4台2 4 0 0造气炉 ,原用水管式余热锅炉和热管式空气预热器集中回收吹风气的显热 ,吹风气温度为 30 0~430℃ ,且含有可燃成分 ,具有一定的热值。由于水管式余热锅炉积灰和结垢严重 ,热管空气预热器失效 ,同时设备偏小 ,吹风气阻力太大 ,余热回收效率低 ,且环境污染严重 ,为此厂家增设了吹风气燃烧炉 ,吹风气燃烧后烟气温度为 90 0℃左右。为了回收该烟气热量 ,加设了余热锅炉 ,以生产 0 .4MPa蒸气用于造气工艺。( 2 )设计方案 余热回收系统布置蒸气过热器、1 .2 5… 相似文献
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吹风气回收系统是一种节能环保、简单高效的余热回收装置,它是由来自造气的吹风气以及合成弛放气经燃烧后,利用产生的高温烟气加热锅炉,产出蒸汽及过热蒸汽供生产需要,其中燃烧炉是该装置的重要设备之一。吹风气燃烧所需的空气由配风系统提供,1台9-261No.7.1D鼓风机吹出空气,经低、中温空气预热器加热后,通过并联的主、副配风阀,在气体混合器内与吹风气混合后进入燃烧炉内。配风阀为DN300液压蝶阀,受配风电磁阀控制,与各台造气炉回收阀同步,为吹风气燃烧提供适量的空气,配风电磁换向信号是由来自造气的各台造气炉回收信号经微机转换后而得,副配风阀仅在2台或2台以上造气炉吹风气同时送出时才开启,以便为增量吹风气的燃烧提供更多的空气。该项目节能环保,安全高效,既防止了吹风气直接放空污染大气,又能充分利用能源,降低成本。5台造气炉产生的吹风气燃烧后余热产出蒸汽在10t/h以上,和燃煤锅炉相比,月节约燃料煤费用可达30万元左右。[第一段] 相似文献
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0前言
稷山纯碱公司的吹风气余热回收装置是于2000年从临猗公司拆迁过来的旧装置。安装运行后,曾经出现燃烧炉塌顶、上部炉壁内衬脱落等情况,致使燃烧炉上筒体烧红变形,且蒸汽过热器、余热锅炉机组等设备都存在问题,只能回收2~3炉吹风气量,产汽量小,造气生产用蒸汽不能自给。经分析,导致这些问题的主要原因是:(1)燃烧炉的壳体及内衬结构、蓄热层等设计存在缺陷, 相似文献
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从造气吹风气余热回收流程、主要设备选型,引风机和二次空气风机设置、蒸汽蓄热器的设置等方面,详细讨论了如何优化小氮肥造气吹风气余热回收装置,达到节能降耗的目的。 相似文献
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造气吹风气余热回收装置的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
从工艺流程,吹风气引出位置。燃烧炉系统控制等方面阐述了吹风气余热回收装置的设计,选型,介绍了目前此装置在中小氮肥厂运行的成功经验和存在的问题,提出了所存在问题的解决方案。 相似文献
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1改造前系统工艺状况山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司2~#吹风气余热回收系统(15 t/h)原回收6台Φ2 610 mm的造气炉吹风气。因燃烧炉燃烧空间不足、气体燃烧不充分、在设计时没有考虑到系统排灰装置,尤其在造气系统改烧型煤后,原除尘设备已远不能满足生产需要,造成换热器、锅炉列管堵塞,换热效果差,排烟温度高达200℃,系统正压严重,粉尘含量超标,无法满足生产和环保要 相似文献
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0前言
山东飞达化工科技有限公司造气系统原有8台φ2610mm造气炉,4台炉子形成1个系统。每个系统配1台420m^2的水管式联合废热锅炉和l台φ2600mm洗气塔和1台φ2200mm旋风除尘器,配套风机为D400型串9^#加压风机。造气吹风气回收装置有两套,1套为φ3400mm燃烧炉配6t/h水管式余热锅炉,回收3~4台炉子的吹风气;1套为φ5000mm燃烧炉配10Vh水管式余热锅炉,回收4~5台炉子的吹风气。由于整个造气系统设备老化、工艺技术落后,造成阻力大、消耗高、发气量少、生产不稳、事故频发,现场跑、冒、滴、漏现象严重,环境脏、乱、差。 相似文献
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<正>1空气预热器的作用在造气吹风气余热回收装置中,空气预热器的作用是利用烟气的余热来提高空气温度,一方面吸收烟气热量、降低排烟温度、使排烟温度控制在指标之内,从而提高余热锅炉运行的经济性;另一方面,使冷风变为热风、与可燃废气一同送进燃烧炉内燃烧,可改善燃烧条件,提高燃烧效率。因此,确定空气预热器在流程中的位置就显得尤为重要。2设置空气预热器的必要性利用引风机前的低温烟气余热,将常温的二次风空气预热至150℃以上,然后送入燃烧炉助燃,以此来提高燃烧炉内的燃烧温度,同时烟气温 相似文献
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1吹风气余热回收装置
河南煤业化工集团开封永大化工有限公司成立于2006年12月,目前氨醇产能为60kt/a。合成氨装置造气系统有6台中2600~2800mm造气炉,吹风气余热回收装置于2007年11月投运, 相似文献
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针对某化工集团吹风气余热回收装置的现状,提出合理、切实可行的改造方案.试运行证明改造后实现了吹风气余热回收装置的长期、安全稳定运行,获得了良好的经济效益、社会效益和环境效益. 相似文献