共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
针对某厂产品在清理油路过程中经常出现内部杂物不能彻底清除的现象,在原有常规清洗的情况下,又增加了在油路内填充石蜡,以防止加工过程切屑进入油路,并用热清理和超声波振动使清理杂质更加彻底,最后,又采取滚钢球的方法验证油路清理效果,以保证油路通畅.采取上述措施后,明显提高了油路清理的质量. 相似文献
2.
针对某厂产品在清理油路过程中经常出现内部杂物不能彻底清除的现象。在原有常规清洗的情况下,又增加了在油路内填充石蜡,以防止加工过程切屑进入油路,并用热清理和超声波振动使清理杂质更加彻底,最后,又采取滚钢球的方法验证油路清理效果,以保证油路通畅。采取上述措施后.明显格高了油路涪理的席号. 相似文献
3.
4.
5.
一、概述滑动模板是近十年来工民建筑、水电建设等行业应用较成熟的一种砼施工技术。目前在这些滑动模板施工中,大多采用两阀一泵的液压油路,配以单作用、单方向运动的一组穿心千斤顶来控制和提升模板。但对一 相似文献
6.
一、问题的提出本人有机会接触某液压设备的制造任务,在此过程中,发现有些技术指标达不到规定的数值,滤网被脏物堵死的现象时有发生。尽管严格控制液压油的杂质含量、认真清洗各部件,尤其是认真清洗作为设备主体的零件壳体,但技术指标仍时好时坏,质量很不稳定。经过反复研究,发现问题的症结在于设备的主体部分——壳体的油路,设计不合 相似文献
7.
金属零件清洗是设备组装过程中重要的环节,对成品液压设备的合格率起到至关重要的作用.由于矿用设备的特殊性及高可靠性,对零件的清洁要求更加严格,为此,超声波清洗技术应运而生. 相似文献
8.
<正> 1 前言 我厂现有几台进口数控机床:匈牙利的YBM—90N型数控加工中心;日本的NCXT—2025龙门镗钻床等。这些机床的液压平衡油路有一个共同点,都是由减压阀、溢流阀和平衡油缸构成的。而减压阀,溢流阀在使用中很容易堵塞,拆下清洗或维修后重新装上,又存在着调试问题。在机床上调试并非容易,而且相当困难。我国自己制造的一些机床 相似文献
9.
10.
分析了基于多位置油路快的叠加阀在工程机械上应用的特点和存在的不足。设计了基于多位置油路快的叠加阀凿岩钻车液压系统,该系统动作多、集成化程度高,安装、调节方便。简述了该凿岩钻车部分液压系统的工作原理。 相似文献
11.
基于MATLAB综合的数值分析、矩阵计算和图形功能,对含液压挺杆气门机构的运动过程进行仿真。对于其常见的动力学模型———“多自由度集中质量-弹簧-阻尼模型”,按照牛顿第二定律及MATLAB仿真所规定的输入条件、步骤,导出适于MATLAB编程环境的数学模型,并据此编写模型的数值仿真计算程序,经过对气门机构关键参数———气门加速度计算结果与实测结果的比较,计算程序切实可行;此类模型的仿真方法及过程亦在文中作了介绍。 相似文献
12.
基于有限元的快锻液压机工作缸结构改进及优化 总被引:1,自引:0,他引:1
快锻液压机作为压力加工的重要设备,已经成为工业生产中必不可少的装备之一。液压机的工作缸的强度和刚度对于整机安全和产品质量起着决定性作用,该文综合运用ABAQUS有限元模拟软件,对12.5 MN双柱快锻液压机的工作缸的应力进行了有限元分析,依据数值模拟结果,对原设计方案提出改进措施,为双柱快锻液压机的设计提供了可靠的理论依据,具有一定的理论意义和实际应用价值。 相似文献
13.
14.
15.
航空发动机转速传感器的音轮优化方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
航空发动机转速信号中存在高次谐波,信号在传感器与线缆组成的回路中谐振而发生畸变。基于低频电磁场有限元软件Ansys Maxwell,该文对某型转速传感器匹配不同参数音轮进行数值模拟分析,获得转速传感器感应电动势曲线。然后对仿真数据进行分析,识别音轮参数对转速信号的影响,并梳理出音轮优化设计流程。结果表明:通过设计合适的音轮参数,可以明显减少转速信号中高次谐波分量,增强信号抗干扰能力。 相似文献
16.
介绍了将计算机用于对气动压力调节器进行静,动态测试的装置,实验条件,实验结果及测试系统设计。/ 相似文献
17.
The work-class remotely-operated-underwater-vehicles(ROVs) are mainly driven by hydraulic propulsion system,and the effeciency of hydraulic propulsion system is an important performance index of ROVs.However,the efficiency of traditional hydraulic propulsion system controlled by throttle valves is too low.Therefore,in this paper,for small and medium ROVs,a novel propulsion system with higher efficiency based on high speed on/off valve control hydraulic propeller is proposed.To solve the conflict between large flow rate and high frequency response performance,a two-stage high speed on/off valve-motor unit with large flow rate and high response speed simultaneously is developed.Through theoretical analysis,an effective fluctuation control method and a novel pulse-width-pulse-frequency-modulation(PWPFM) are introduced to solve the conflict among inherently fluctuation,valve dynamic performance and system efficiency.A simulation model is established to evaluate the system performance.To prove the advantage of system in energy saving,and test the dynamic control performance of high speed on/off valve control propeller,a test setup is developed and a series of comparative experiments is completed.The smimulation and experiment results show that the two-stage high speed on/off valve has an excellent dynamic response performance,and can be used to realize high accuracy speed control.The experiment results prove that the new propulsion system has much more advantages than the traditional throttle speed regulation system in energy saving.The lowest efficiency is more than 40%.The application results on a ROV indicate that the high speed on/off valve control propeller system has good dynamic and steady-state control performances.Its transient time is only about 1 s-1.5 s,and steady-state error is less than 5%.Meanwhile,the speed fluctuation is small,and the smooth propeller speed control effect is obtained.On the premise of good propeller speed control performance,the proposed high speed on/off valve control propeller can improve the effeciency of ROV propulsion system significantly,and provides another attractive ROV propulsion system choice for engineers. 相似文献
18.
19.