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一、引言炼钢工作者把氧气应用于平炉炼钢生产,又赋予了平炉炼钢新的生命力。平炉炼钢用氧经历了炉门窥视孔吹氧、炉头富氧后,目前普遍采用顶吹氧气炼钢。鉴于平炉结构特点,顶吹氧平炉普遍采用直筒型喷嘴结构的氧枪,进行低枪位吹炼。且国内顶吹氧平炉还普遍采用低氧压(即供氧压力为0.45~0.75MPa)的供氧制度。马钢两座185t碱性固定式平炉,自1976年经大修改造采用顶吹氧工艺炼钢,至1980年采用供 相似文献
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氧气顶吹平炉由普通平炉发展而来,随着吹氧工艺的采用,元素氧化放热作为“燃料”的概念被引入热工工艺中,吹氧在顶吹氧平炉热工中占有主要位置。在生产发展中,对平炉设备进行了改造,吹氧工艺进行了改革,不但收到了良好的效果,而且,逐步形成了氧气顶吹平炉具有自己特色的热工工作内容。本文是对上述内容所做的扼要总结。 相似文献
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我国自一九七二年开始对平炉进行改造、采用顶吹氧气炼钢生产工艺以来,炉子单产水平有了很大提高。鞍钢300吨顶吹氧气平炉单产已超过50万吨,上钢三厂两座100吨平炉单产超过25万吨,武钢、包钢平炉用氧后炉子单产亦有很大提高。平炉用氧以后,最明显的效果是冶炼时间大幅度缩短,单位能耗显著下降。 相似文献
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平炉顶吹氧气是节能增产的技术措施,但它的效果却与众多因素有关。本文以天津钢厂一炼钢的顶吹氧平炉为对象,具体研究了炉体结构、供热制度和吹氧操作是怎样影响到它的吹炼效果的。 相似文献
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一、我国平炉炼钢的历史地位平炉炼钢法从1864年诞生起,至今已经123年了。前100年是平炉炼钢的大发展时期,在世界钢产量中占有主要地位。但从1952年氧气顶吹转炉问世到1964年以后,由于世界范围内氧气顶吹转炉的大发展,使平炉处于逐步被取代的地位,例如,1985年平炉钢占世界钢产量的比例,已下降到18.8%。作为一种炼钢方法来说,平炉已从先进变为落后,这是历史的进步。1985年9月美国关闭了最后一座平炉,从此,在世界先进工业国中,除苏联和东欧以外的西方工业发达国家已全部关闭了平炉。苏联和西方工业发达 相似文献
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引言随着氧气顶吹转炉的迅猛发展,普通平炉的废钢矿石炼钢法受到了严重的冲击。因此,为了维持平炉的存在并使其具有一定的生命力,必须引用新技术对它进行改造。自从氧气炼钢新工艺在平炉上得到推广后,平炉的生产率大幅度提高,但是,由于供氧方式的根本性改变,使得熔池内各种反应过程发生了变化,随之出现了平炉渗铁现象。 相似文献
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论述了平炉用氧冶炼时,氧在钢水中的化学过程和放热过程,系统地阐述了平炉顶吹氧气冶炼条件,耗氧量、吹氧时间及氧枪结构等特点。作为平炉炼钢最后阶段的记载,为炼钢技术研究提供了参考数据。 相似文献
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冶金部炼钢科技情报网炼钢除尘及环保处理技术交流会于1981年12月10~15日在鞍山召开,参加会议的有冶金部所属生产、科研、设计、教学等55个单位的74名代表.会议交流的主要方面为氧气顶吹转炉烟气净化回收和污水污泥处理技术;氧气顶吹平炉电除尘的技术、经济分析.除大会交流外,代表们还分组进行了讨论,并参观了鞍钢各炼钢厂的除尘系统的设备与工艺. 相似文献
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采用含钛渣作为顶吹氧气平炉炼钢的造渣熔剂,能够加速石灰熔解,促进碱性炉渣形成;在TiO_2的参预下,使熔渣形成低熔点共熔相,缩小C_2S固相区,扩大液相区;改善了冶炼过程中熔渣的性能,能够适应顶吹氧平炉炼钢造渣的要求。300t平炉每炉加入0.6~0.8t钛渣,能获得综合效果较好的熔渣,成本较低,是一种新的造渣熔剂。 相似文献
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目前大型顶吹氧气转炉的冶炼能力同现代装有碱性炉顶和氧气喷嘴的平炉相比,要高2~3倍。在采用这种高生产率的炼钢方法时,从经济观点来考虑,要尽量限制停炉。为充分利用冶炼设备的使用系数,首先要求耐火炉衬具有足够的寿命以及尽快地更换新炉衬。目前,民主德国亨宁钢铁研究院对影响顶吹氧气转炉 相似文献