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引言 1982年以来,武钢初轧厂节能工作取得了一定成效,但1986年以后初轧能耗便出现徘徊。1989年,初轧工序能耗比冶金部规定的特级初轧工序能耗(≤45公斤标煤/吨坯)仍高出8.37公斤标煤/吨坯。初轧厂近年能耗情况见表1。要进一步降低初轧能耗,必须设法降低占初轧工序能耗约78%的均热炉的燃耗。本文将从钢锭入炉温度、均热炉结构、均热炉操作和能源管理四个方面阐述均热炉各种节能方法。一、提高钢锭入炉温度根据计算,钢锭开坯时的热焓只有浇注时热焓的60.5%。提高钢锭入炉温度以利用钢锭本身热焓是降低均热炉燃耗的有效途 相似文献
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在武钢的生产流程中,初轧是个薄弱环节,而初轧厂的薄弱环节在均热炉。所以,提高均热炉的产量,对武钢生产有重要的意义。在武钢的煤气供需平衡中,由于吨钢耗铁水,铁钢产量比下降,高炉的焦比不断降低,焦炉煤气发生量减少,供应紧张,而均热炉的焦炉煤气需用量较大,经常需要减少其他用户的用量来确保初轧的生产,不可避免地对其他厂的生产造成不利的影响。因此,降低均热炉的燃耗,对武钢的生产还有另一方面的意义。现初轧厂有13组均热炉,前10组为方坑,后3组为长坑。1981年每组均热炉(方坑)的年产量比设计低23%,而热耗比设计高出20%。虽然与厂里的管理、操作、维护等有直接的关系,但是,热锭温度低、热锭 相似文献
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TCS智能调节器在燃油均热炉控制系统中的应用朱海华(无锡钢厂大型轧钢分厂214026)现代钢铁企业的均热炉不仅要求能为初轧工序提供符合轧制温度要求的钢锭,还要最大限度地节能降耗,延长炉体寿命,这就要求有一个有效的燃烧控制系统。但由于均热炉中钢锭热过程... 相似文献
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初轧均热炉的燃耗,近年有逐步升高的趋势。如以1979年单耗为100,则1980、1981年分别为101.4,106.3。1981年的单耗比历史最佳的1965年,高出8.5%,与设备、燃料、炉型基本相同的鞍钢二初轧比,高出26.4%。这一情况值得引起注意。要采取有力的措施,务必在短期内迅速降低初轧厂的燃耗。现在全厂已开始重视这一问题。为了便于采取针对性强的措施,特对燃耗作一分 相似文献
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1 前言理论研究和实践经验表明,提高钢锭入炉温度充分利用钢锭本身热焓是提高均热炉产量、燃耗、减少钢锭氧化损耗的有效途径。根据统计资料,600℃以上热锭温度每提高50℃,均热炉纯加热能力提高7%、产 相似文献
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目前我国均热炉耗能达180~200万t标准煤.改进均热工艺一般可节能20~25%.鞍钢1987年开始推广微能均热轧制新工艺,使鞍钢第二初轧厂第一个跃居特级工序能耗先进单位.与1983年相比,四年间烧钢成本下降2.68元/t锭(23%),创年经济效益712.98万元.每吨钢水铸后含热能相当于50kg标准煤,鞍钢仅利用了一半。每吨钢锭提高装炉温度1℃,综合效益为0.10元。各种节能型烧钢新工艺节能达20%,高者达60%,零能均热可达100%,减少氧化烧损0.2~0.5%.预计第二初轧厂均热炉能耗将进一步降低10~20%,单耗可达0.64~0.72GJ/t钢. 相似文献
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转炉沸腾钢液芯锭旨在充分利用凝固潜热最大限度地发挥均热炉的生产能力,降低燃耗,创造较大的经济效益。 通过生产性试验研究,找出了液芯锭的合理送钢制度和传搁时间,及其加热制度和轧制方法;判明了钢坯质量,摸清了钢坯产生鼓肚的规律;测定了钢锭烧损;得出了液芯锭达到的技术经济指标;据计算,每轧一吨液芯锭钢坯可获利4.18~4.33元。 相似文献
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初轧厂是钢铁联合企业从炼钢厂通到各成品轧机的咽喉,而均热炉又是初轧厂的一个重要环节。在钢铁企业的发展中,现用的均热炉已不能适应要求,成为限制初轧能力提高的薄弱部分。本文针对我国均热炉发展中的主要问题,分析国内外各种均热炉的结构特点与发展规律,试行探讨大幅度提高单位产量、缩短运锭线的长形均热炉方案。 相似文献
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均热炉的产量、燃耗是以钢锭装炉温度和炉坑开坑作业率为重要条件的。决定均热炉作业率是炉坑的开坑率和生产调度管理的优劣。因此,炉坑开坑数不仅直接影响均热炉的产量、燃耗和耐火材料的消耗,而且也影响均热炉和初轧机生产能力的发挥。如何寻求有效的开坑数,提高均热炉的作业率是当 相似文献
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目前武钢初轧厂已具备26个均热炉坑,年生产钢锭能力265万吨。均热炉的生产直接关系到初轧机能力的发挥。为了缓和均热炉生产紧张、被动的局面,充分挖掘设备潜力,我们必须摸清对占全厂工序能耗77%的均热炉坑的用能情况,分析评价其热工指标,寻找炉子的结构、热工工艺操作及生产管理上存在的问题及其对加热质量的影响。近几年来钢研所对长、方坑均热炉进行了热平衡测定, 相似文献
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钢锭开坯时的热焓只有钢水浇注时热焓的60.5%,充分利用钢锭本身热焓是初轧厂均热炉提高产量、降低燃耗和减少钢锭氧化损耗的有效途径,世界各国钢铁企业都十分注重这方面的研究和应用。七十年代以来,“沸腾钢液芯加热工艺”、“沸腾钢液芯加热液芯轧制工艺”、“沸腾钢液芯锭绝热型均热炉保温轧制工艺”沸腾钢液锭绝热保温车无加热直接轧制工艺”等相继研究成功,最 相似文献
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本文在分析钢锭从浇注、冷却、加热到轧制热工特点的基础上,建立了适合方锭和扁锭的一维无限长圆筒控制数学模型,所开发的均热炉群计算机控制系统包括“多目标专家寻优”的燃烧控制策略、钢锭优化加热控制系统、钢锭装出炉决策及状态估计、烧钢方法的择优和动态协调、钢锭烧好实时动态预报、自动待轧和请求待轧模型以及均热期采用脉动供热技术等,采用TI565和CVU6000监控计算机在莱芜钢铁总厂轧钢厂实现了均热炉群的计算机在线控制。经统计:本项研究可使燃耗平均降低0.39吉焦/吨,氧化烧损平均降低0.47%,年经济效益达百万元以上,该项研究成果已于1991年11月29日由山东省科委主持通过了技术鉴定。 相似文献