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硬线钢除了要求良好的力学性能,还要求良好的加工性能,但硬线钢盘条在拉拔过程中常发生断丝,给加工的连续性带来巨大危害。为了减少硬线钢的拉拔断丝,对其拉拔断裂机理进行了研究,并开展了相应的连铸工艺优化。首先对82B硬线钢拉拔断丝试样进行了分析,通过对断裂试样的断口和纵剖面分析,结合对应的连铸坯内部质量检测,得出连铸坯中心缺陷及偏析对硬线钢拉拔断裂的影响机制为促进了盘条中心渗碳体膜的生成,导致了裂纹的产生和扩展。然后通过施加电流为350 A、频率为6.0 Hz的连铸凝固末端电磁搅拌,降低浇铸时钢水过热度至30 ℃以下等措施,82B硬线钢连铸坯中心缩孔和中心偏析度分别降低至0.5级和1.08以下,82B硬线钢拉拔断丝率由优化前的10~15 次/百t显著下降到4~5 次/百t。 相似文献
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高碳硬线盘条作为金属制品的原料,在深加工过程中容易出现脆断现象,其原因一是盘条本身存在缺陷,二是拉拔工艺存在缺陷,本文对脆断原因进行了分析,并提出了改进措施。 相似文献
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通过对严重拉拔断裂的Φ8mmT9A钢盘条的试验分析,确定了存在石墨组织是造成盘条拉拔性能低下的原因,并分析了石墨组织的形成原因及机理。 相似文献
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针对45钢棒拉拔中心存在的横向裂纹,从材料的金相试验、硬度检测以及拉拔工艺等方面进行了分析,确定拉拔模角偏大、材料心部增碳是造成拉拔中心横向裂纹的原因,提出了严格炼钢操作规程和制订合理的拉拔工艺参数等建议。 相似文献
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对国内某钢厂60高碳硬线钢生产情况进行了介绍,对60高碳钢铸坯低倍组织、盘条力学性能、显微组织及夹杂物进行了检验分析.结果表明:60高碳钢铸坯低倍缺陷级别≤1.0级,低倍组织缺陷少且尺寸小,有利于轧材性能的稳定控制和塑韧性的改善;60高碳钢盘条力学性能优异,强度波动范围小,断面收缩率大于41.5%; 60高碳钢盘条显微组织细小均匀,索氏体含量80%~90%,夹杂物数量少、尺寸小,B、D、Ds类氧化物夹杂≤1.0级,有利于盘条拉拔性能的改善. 相似文献
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对唐钢硬线产品在冷拔钢丝过程中偶然出现的断裂现象进行了分析,找出了硬线产品所存在的质量问题,探讨了进一步提高硬线产品质量的途径。 相似文献
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转炉生产高碳硬线钢的工艺实践 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了鄂钢转炉厂采用低拉碳增碳法生产高碳硬线钢的工艺实践,通过控制合适的精炼顶渣和软吹氩制度,产品能够满足用户要求,并提出了进一步改进的意见. 相似文献
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对攀钢Q235G钢连铸坯出现的角横裂缺陷进行了调查分析,在此基础上确定了连铸保护渣是引起角横裂的主要原因。并对保护渣的配方进行了改进,通过试验,研制出了适合攀钢普碳包晶钢用的连铸保护渣,有效地控制了Q235G钢连铸坯角的横裂缺陷。 相似文献
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热轧深冲薄钢板研究的进展 总被引:1,自引:0,他引:1
用热轧方法生产深冲薄钢板,可简化生产工序,降低生产成本,厚度为1.2~3mm的热轧钢板的r值可达到1.3~1.9,有望取代较厚规格的冷轧深冲板制作汽车部件。综述了钢的化学成份、润滑条件及热轧工艺参数对深冲性能的影响,探讨适合于工业生产的工艺条件。 相似文献
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介绍新余钢铁有限责任公司在生产Q195L拉丝用钢中存在的主要问题。通过优化钢中的化学成分和炼钢的脱氧工艺,改善了Q195L钢的质量,提高了成材率。 相似文献
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应用数学方法分析了YG15硬质合金抗弯强度的实验结果。叙述了用一组有限个试样的结果估计硬质合金总体强度分布的原理和方法,对得出的分布特征参数的物理意义作了探讨。发现置信边值强度既包含了实验结果的平均值又反映了分散程度,能更可靠地表征合金的强度水平,可作为材料强度性能的评价指标。并用该强度指标有效地体现了热等静压对硬质合金强度的作用。 相似文献
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针对影响无芯棒拔制壁厚变化的各种因素,通过对比试验,推导出了壁厚变化的理论公式,定量的找出了各种状态下的无芯棒拔制壁厚变化规律,对指导冷拔钢管生产,拓宽冷拔生产规格,提高产品精度及开发新产品具有很重要的意义. 相似文献