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对冶金工厂钢板物理性能检验用试样的加工中存在的加工方式落后的状况进行了分析。通过采取多刀连续切削的方式设计了双面卧式铣床和与之间配套的液压夹具,应用变频技术进行切削厚度的调整,从而实现了板状试样大切削量快速机械加工。其效率是传统使用的刨床的6倍,从根本上解决了本单位试样加工落后的技术难题。 相似文献
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俄罗斯龙门铣床有四个主轴铣头和一个工作台,主轴箱和工作台的进给、快速都是由直流电机控制,直流电机由可控硅调速单元控制,主轴由交流电机控制。工作台的控制单元是u3,主轴箱工、D上的滑枕前后、上下移动和主轴箱的左右、滑枕上下送给是Ul单元控制。主轴箱I、H的上下、左右移动和主轴m、w滑枕上下,前后是uZ单元控制。调试中发现,机床的工作台和四个主轴箱的各个运动方向只有慢速进给,控制快速进给的按钮不起作用,机床没有快速移动。从原理图分析,控制工作台ti3单元的快速按钮S田0,控制山单元的快速按钮SB41,控制w单元的快… 相似文献
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根据板状带头(肩)拉伸试样加工原理,将原采用的板状拉伸试样单面开肩加工方法应用于双面开肩,采用目前国内现有的设备结构型式及制造技术,根据已掌握的试样加工技术设计了专用铣床各项技术参数,配置了液压夹具,所设计的适用于板状拉伸试样的双面开肩铣床,保证了对板状拉伸试样宽度尺寸、两头部轴线与平行部分轴线的偏差、两加工平面平行度及表面粗糙度要求,通过金相检验,所采用的加工方法无受过热引起组织变化。用双面开肩铣床进行拉伸试样开肩技术,操作简单,便于一般技术工人掌握,比原单面开肩方式工作效率提高1倍,劳动强度降低50%。 相似文献
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《轻金属》2021,(7)
利用电子万能试验机、万能硬度计和光学显微镜研究了快速退火工艺对深冷轧制6063铝合金显微组织、硬度、力学性能及断口形貌的影响。结果表明,经相同退火工艺处理,深冷轧制后试样的硬度及力学性能均好于室温轧制。无论是室温轧制还是深冷轧制,随退火温度的升高,试样的硬度和强度均表现为先升高后降低,在200℃左右出现峰值。经150~250℃快速退火后,试样的延伸率表现为先增加后降低,随后又增加。对深冷轧制试样进行200℃、5 min的快速退火处理可获得最优的硬度和强度,快速退火10 min试样的延伸率好于退火5 min的试样。深冷轧制6063铝合金的断裂为韧性断裂,断口形貌为韧窝-微孔聚集型。当退火温度超过200℃时,经深冷轧制试样的显微组织中部分区域发生再结晶。 相似文献
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随着我国钢铁工业的迅猛发展,用于力学物理测试的试样加工专业,由最初的不重视到现在的比较重视,试样加工的装备也由开始的牛头刨床,进步到使用机械手、使用加工中心来完成。试样加工正在步入现代化的进程。这些新装备、新工艺在实 相似文献
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利用X射线衍射技术研究了一种超低碳冷轧钢板快速加热过程中的回复和再结晶行为。结果表明加热速率对试样退火过程中的回复和再结晶行为影响显著:640℃退火时,不同加热速率退火条件下的试样均处于回复阶段。X射线衍射峰型的不同表明快速加热时因可用于回复的时间缩短而使试样的回复过程被推迟。720℃退火时,快速加热条件下的试样处于再结晶开始阶段,而慢速加热条件下的试样已基本完成再结晶,处于晶粒长大阶段。760℃退火时,慢速加热条件下试样已完成再结晶,而快速加热处理的试样在板中心处仍存在少量轧态纤维组织。原因主要在于快速加热导致可用于回复和再结晶的时间缩短,而使试样的回复及再结晶行为被推迟。 相似文献
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采用万能材料试验机系统,对激光快速成形TC4钛合金不同取向圆柱形试样进行准静态压缩试验,使用光学显微镜、扫描电镜、XRD等分析手段,研究不同取向对其力学性能的影响。结果表明:不同取向激光快速成形TC4钛合金由于微观结构的差异,其准静态压缩力学性能也不同,其中,与激光扫描方向成45°角试样显示最高的强度,但塑性最差;而沿沉积方向试样则显示最好的塑性性能,其强度与沿激光扫描方向试样的强度相当。 相似文献
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《热加工工艺》2015,(22)
对经表面搅拌摩擦加工的1060纯铝进行不同温度下12h的离子氮化,通过金相分析、显微硬度测量和XRD检测,研究试样表层显微组织和性能的演变规律。结果表明:随离子氮化温度升高,试样不断发生再结晶晶粒长大。180℃离子氮化试样表面检测到较弱的AIN衍射峰,这是由于较低温度下试样未发生再结晶,搅拌摩擦加工形成的缺陷所造成的"快速扩散通道"作用促进离子氮化所致。300℃离子氮化试样表面未检测到AIN衍射峰,这是由于再结晶使"快速扩散通道"作用消失所致。450℃离子氮化试样表面检测到AIN衍射峰,这是由于高温下N离子扩散速度显著增大所致。最终导致试样显微硬度呈先降低后升高的趋势。 相似文献
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Rene95高温合金激光快速成形试样的力学性能 总被引:5,自引:0,他引:5
采用优化的激光快速成形工艺参数,获得了成形精度得到控制、组织致密的Rene95高温合金力学性能试样。为了提高成形试样的力学性能,对试样进行了固溶 时效热处理。力学性能测试结果表明,成形试样的强度指标已经接近粉末冶金C级标准,塑性指标超过粉末冶金A级标准。试样平均硬度达到HV496.3。 相似文献
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由于钛合金材料强度硬度较高,机械抛光通常不能去除试样表面的残余应变层,因而采用电解抛光是制备电子背散射衍射试样的理想方法。本研究通过正交试验进行优选,并对优选的电解抛光工艺参数进行调整,制定出了钛合金电子背散射衍射试样的快速制备工艺。 相似文献
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一台罗马产大立铣床,其快速电磁铁控制线路如图1,九二年我厂机动科对该铣床进行大修改造,控制部分全部采用国产元器件更换,一青工在配线时将电磁铁控制线路更改为图2形式,大修完成试车发现电磁铁吸合后释放很慢,无法正常工作,查来查去;并没发现有不妥之处,后试着按原图(即图1)接线;试车一切工作正常。究竟怎么回事呢?难道仅仅将切换开关的位置换一下就舍出现这意想不到的效果吗?一般人看来,这两种接线方式并没有什么大的不同,实际只要我们画出两种接线方式时线圈的泄放回路就不难明白其中的道理,是因为两者的泄放电阻不一… 相似文献
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《轻合金加工技术》2017,(8)
为了快速、准确地验证材料的疲劳极限,从试验方法和试样组的测试顺序两个方面进行分析研究。介绍了一种用3~5个试样验证疲劳极限的试验方法,并结合小样本的概率分析论证了该方法的有效性。利用这种试验方法,用简谐共振式高频疲劳试验机分别测试了取自6A01-T5铝合金型材的3种板试样,包括母材光滑试样、焊接平滑试样和焊接余高试样。结果表明,与传统应力升降法相比较,试验验证方法具有节省试样和缩短试验周期的优点。根据疲劳寿命影响因素和试样断口图片,分析了焊接接头疲劳性能测试用试样的差异,并推荐了平滑试样与余高试样的检测顺序,为铁路机车车辆构件疲劳性能检测提供了一种有效方法。 相似文献
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淬火后材料可加工性差,为了使模具零件快速精密成型,须引用硬铣削加工。目前相当部分数控铣床主轴最高转速3000转/min左右,达不到很多硬加工刀具的线速度要求。如何制定加工工艺,设置加工参数,既能保证工件铣削精度,又有良好的可操作性.合理的性能价格比,本文就淬硬材料在中低速数控铣床铣削进行讨论。 相似文献